安全事故案例范文

2023-10-03

安全事故案例范文第1篇

一、事故对人身、对家庭的伤害,对于煤矿来说,就是不

典型事故案例学习心得体会 瓦斯治理中心——莫基庆

在为期一个月的开展典型事故案例警示教育活动理,观看了很多典型的煤矿事故案例,例如响水煤矿的“11·24 ”事故、金佳矿的“1·18”事故、马场煤矿的“3·12”事故、玉舍煤矿“5·25”事故、松林煤矿“11·27”事故等警示教育片后,片中的场面使我受到极大的震撼,安全事故通过声像播放方式,再现事故现场,使我有身临其境之感。通过观看后让我感到煤矿安全生产才是最大的效益,这些事故的发生,给国家和人民的生命财产带来了巨大的损失,也给公司的安全生产造成极大的负面影响。同时也暴露出安全思想松懈、管理混乱等一系列问题。痛定思痛,我们应该深刻汲取这些事故的教训,举一反三的抓好煤矿安全生产,努力把金佳矿打造成一个本质安全型、和谐稳定型、强势竞争型、科学发展型的现代化企业。

一、事故对人身、对家庭的伤害

什么是安全,对于煤矿来说,就是不出事故,就是人身不受到伤害。而一旦发生了工伤事故,即使是手上破个口子,也会让人承受一定的痛苦。出了重伤,有的失去了工作能力,有的长期卧床失去了生活自理能力,给自己和家庭增添无尽伤痛。特别是工亡事故,有的工亡职工,正是处在上有老、下有小的人生阶段,家庭的每个人都是他的至亲至爱,他的逝去,使子女失去了父爱,使年迈的父母失去依靠,使朝夕相处的妻子失去了伴侣。这种伤害是无法用语言来描述的,也是无法用金钱来衡量的。

二、安全才是企业最大的效益

煤炭生产是高危行业,煤矿企业的安全状况,关系到企业的社会形象,特别是在强调科学发展、安全发展、和谐发展的今天,煤矿的安全状况,更能体现出企业的管理水平和文明程度,实现安全生产现在已经成为煤矿企业发展的无形资源,会给企业带来意想不到的社会效益。而一旦安全上出了问题,特别是造成人员伤亡的重大事故,就会在社会上产生恶劣的影响,这种影响是很难在短期内能够消除的。就金佳矿“1·18”事故来说,不仅经济上受到损失,职工心中留下了永远无法抹灭的痛,而且给企业在政治上同样带来了影响。

三、扎扎实实地把安全工作做好

我们应该深刻接受事故教训,扎扎实实地把安全工作做好,促进我矿各项工作的开展,以此来消除事故的消积影响,弥补所受到的各方面的损失。首先,我们要从思想上高度重视安全工作。牢固树立“安全第一”的思想,始终把安全工作放在各项工作的首位。作为一名管理人员,更应当树立起“安全为了自己”的主动安全观,从个人的幸福、家庭幸福这个角度,主动地想着安全,从小处着眼,从小事抓起,把安全工作做细做实。其次,要坚决杜绝违章行为。事故的发生,绝大多数都是人为造成的,说到底就是违章造成的。违章是安全的大敌,是事故的源泉,只要我们什么时候、什么地点都遵章作业,规范操作,事故就会远离我们。然后,要学习掌握好安全知识和安全技能。光有安全意识还是不够的,要做到自我保安,我们还要有必要的安全知识和安全技能。这就需要我们主动地去学习安全知识,在实践中多掌握安全技能,并把这些知识和技能运用到实际工作中,才能真正做到“三不伤害”。最后,要把安全工作落实在现场、落实在行动中。安全有规程,操作有标准。要将《煤矿安全规程》、质量标准化标准、现场安全措施、《岗位行为规范》等各项规章制度和措施,落实到本职岗位中、落实在现场。切忌讲起来重要,干起来次要,忙起来不要。工作再忙,任务再紧,都要对照标准,遵章作业。今天我们观看煤矿警示教育片后,很多的工友可能会写煤矿是多么的可怕、多么的危险。其实我的感触也蛮深的,一起起的事故对我也是一种思想上的强烈震撼。

四、抓好各项工作,杜绝煤矿安全事故

第一、思想决定行动。抓好煤矿安全生产,首先要始终摆正搞质量标准化与安全之间的关系、与生产之间的关系、与经济效益之间的关系,牢固树立“质量为本、安全为天”和“持之以恒抓质量、扎实有序做工作”的思想观念,牢固树立起“抓质量就等于抓安全、就等于增效益”的观念,牢固树立“没有质量标准化建设就没有安全生产的良性循环”的思想观念,在全矿上下形成共识,凝聚合力。要制定科学的管理机制、考核机制、事故问责机制和激励机制等一系列制度。 第

二、制度落实是关键。思想提升了,制度完善了,我们就要不折不扣去执行,去落实,去管理。层层落实开展安全质量标准化工作的责任,做到事事有人管、件件有着落。只有实施强有力的管理,才能保证安全质量标准化工作扎实稳步地向前推进。才能保证矿井的安全生产。 第

三、杀不住“三违”的风,就迈不开安全的路。从发生的这几起事故来

看,每一起几乎都是由于违章指挥和违章作业造成的。要想彻底消除“三违”,就要广泛动员组织各方面的力量,努力形成党政领导一条线,工团组织一条线、纵向管理一条线、女工家属一条线,在全矿形成对“三违”现象施以重压的态势。各队,班组要充分利用班前会、口头问答、知识测试、献身说法、案例分析、“三违”亮相等形式,认识“三违”危害,普及煤矿三大规程安全知识。对有“三违”思想的人员下重药,提高人员的知识水平和技能素质。安检部门要在加强集中教育培训的基础上,通过制度来约束和规范员工的操作行为,对于违章违纪,不论责任者处于什么目的,无论是否造成后果,一律按规定进行处理。这一点主要是我们管理干部要彻底转变观念,决不能当好人,作到宁听骂声,不听哭声,使干部员工对制度、规定形成敬畏感。对于各项制度,要求,必须有相应的追查落实机制,按照逐级负责制、岗位责任制的要求,一追到底,彻底追查不落实的人事。 第

四、细节决定成败。矿井的采煤、掘进、机电、运输、“一通三防”等生产环节和相关岗位的安全质量工作,是煤矿的生命线。因此,在矿井建设中,我们不仅需要先进的技术装备,更需要将精细化管理落实到安全生产、质量标准化建设的全过程。通过实施精细化管理,使安全生产符合国家法律、法规、规章、规程等规定,并达到和保持一定的标准,使煤矿始终处于安全生产的良好状态,保证生产安全质量标准相关的各项制度得到正常、规范、优化的运行,全过程监控一切影响生产安全质量各环节、细节因素,最大限度地用科学的制度、规范、标准等,持续消除不安全和降损质量的隐患性问题。

安全事故案例范文第2篇

目 录

大唐集团电厂三起事故的通报.................................................................................... 4 托克托电厂"10.25"事故通报 ....................................................................................... 6 关于山西神头第二发电厂主蒸汽管道爆裂事故有关情况的报告............................ 9 华能汕头电厂 1999 年 2 号汽轮机高压转子弯曲事故情况通报............................ 11 裕东电厂#1 机组#5 轴瓦烧损事故报告............................................................. 14 裕东电厂“10.28”#2 机组(300MW)停机事故的通报.......................................... 16 一起发电厂 220kV 母线全停事故分析..................................................................... 19 宁波北仑港发电厂“3.10”电站锅炉爆炸事故分析............................................... 20 乌石油化热电厂 3 号汽轮发电机组“2.25”特别重大事故详细原因分析........... 24 秦岭发电厂 200MW-5 号汽轮发电机组轴系断裂的特大事故分析 .................... 26 某电厂电工检修电焊机 触电死亡............................................................................ 27 湛江电厂“6.4”全厂停电及#2 机烧轴瓦事故通报.............................................. 28 关于 2007 年 3 月 2 日某电厂三号锅炉低水位 MFT 动作的事故通报 ................. 30 某厂#4 机跳闸事故分析........................................................................................... 31 大唐韩城发电厂“8·3”全厂停电事故通报.......................................................... 34 托克托电厂“8.16”检修高加烫伤事故分析........................................................... 36 沙洲电厂“10.14”电气误操作全厂停电事故通报................................................ 39 广西来宾 B 电厂连续发生四起同类设备责任事故................................................. 43 郑州热电厂发电机定子接地保护动作跳闸分析...................................................... 43 汉川电厂一次机组断油烧瓦事故的思考.................................................................. 45 大唐洛阳热电公司“1·23”人身死亡事故的通报....................................................... 47 华能榆社发电有限责任公司电气运行人员走错间隔违章操作人身死亡事故...... 48 王滩发电公司“6.10”电气误操作事故分析报告....................................................... 49 大同二电厂 5 号机组在小修后启机过程中发生烧瓦恶性事故.............................. 53 2006 年 10 月 17 日台山发电公司#4 机汽轮机断油烧瓦事故.............................. 55 泸州电厂“11·15”柴油泄漏事件................................................................................. 58 监护制不落实 工作人员坠落.................................................................................. 60 安全措施不全 电除尘内触电.................................................................................. 61 检修之前不对号 误入间隔触电亡.......................................................................... 61 安全措施不到位 热浪喷出酿群伤.......................................................................... 62 违章接电源 触电把命丧.......................................................................................... 63 制粉系统爆燃 作业人员身亡.................................................................................. 63 违章指挥卸钢管 当场砸死卸车人.......................................................................... 65 安全距离不遵守 检修人员被灼伤.......................................................................... 66 焊接材料不符 吊环断裂伤人.................................................................................. 66 误上带电间隔 检修人员烧伤.................................................................................. 67 炉膛负压反正 检修人员摔伤.................................................................................. 68 擅自进煤斗 煤塌致人亡.......................................................................................... 68 高空不系安全带 踏空坠落骨折.............................................................................. 68 临时措施不可靠 检修人员把命丧.......................................................................... 69 起吊大件不放心 机上看护出悲剧.......................................................................... 70 操作中分神 带接地刀合刀闸.................................................................................. 71 操作顺序颠倒 造成母线停电.................................................................................. 73 值班纪律松散 误操作机组跳闸.............................................................................. 75 强行解除保护 造成炉膛爆炸.................................................................................. 76 运行强行操作 造成炉膛放炮.................................................................................. 78 异常情况分析不清 锅炉启动中超压...................................................................... 80 忘记轴封送汽 造成转子弯曲.................................................................................. 82 走错位置操作 低真空保护跳机.............................................................................. 84 擅自解除闭锁 带电合接地刀闸................................................................................ 85 漏雨保护误动 导致全厂停电.................................................................................. 86 更换设备不核对 电压互感器爆炸.......................................................................... 87 对异常情况麻痹 致使发电机烧瓦.......................................................................... 88 保护试验无方案 机组异步启动.............................................................................. 88 甩开电缆不包扎 短路机组掉闸.............................................................................. 89 停电措施不全 引发全厂停电.................................................................................. 91 检修无票作业 机组断油烧瓦.................................................................................. 92 管辖设备不清 越位检修酿险.................................................................................. 94

1、大唐国际北京高井热电厂“1·8”事故情况

一、事故经过 2005 年 1 月 8 日,全厂 6 台机组正常运行,#3 发电机(容量 100MW)带有功 85MW。19 点 57 分,#3 发-变组“差动保护”动作,#3 发-变组 103 开关、励磁开 关、3500 开关、3600 开关掉闸,3kV5 段、6 段备用电源自投正确、水压逆止门、 OPC 保护动作维持汽机 3000 转/分、炉安全门动作。立即检查#3 发-变组 微机保 护装置,查为运行人员在学习了解#3 发-变组微机保护 A 柜“保护传动” 功能时, 造成发-变组差动保护出口动作。立即汇报领导及调度,经检查#3 发-变组系统无异常,零压升起正常后,经调度同意,20 点 11 分将#3 发电机并网,恢复正常。

二、原因分析 运行人员吴×在机组正常运行中,到#3 发-变组保护屏处学习、了解设备,进 入#3 发-变组保护 A 柜 WFB-802 模件,当查看“选项”画面时,选择了“报告”,报 告内容为空白,又选择了“传动”项,想查看传动报告,按“确认”健后,出现“输 入密码”画面,选空码“确认”后,进入了传动保护选择画面,随后选择了“发-变 组差动”选项,按“确认”健,欲查看其内容,结果造成#3 发-变组微机保护 A 柜“发-变组差动”出口动作。

三、暴露问题

1、没有认真落实集团公司《防止二次人员三误工作管理办法(试行)》的 有关要求,没有认真吸取以往的事故教训,微机保护装置的安全防范管理不到位。

2、一线员工的行为不规范,安全意识淡薄。反违章全员控制差错工作不落 实。

2、大唐安徽淮北电厂“1·9”事故情况

一、事故经过 1 月 9 日 15:25 分,#3 汽轮发电机组(N137.5-13.24-535/535)在负荷 90MW 时开始滑停,主汽温甲侧 535℃,乙侧 540℃,主汽压甲侧 10.77MPa,主汽压乙 侧 10.74MPa。17:17 分时,负荷 20MW,主汽温甲侧 470℃、乙侧 476℃,主 汽压甲侧 2.14MPa,乙侧 2.13MPa,机组差胀由 1.2mm 上升至 2.0mm,17:32 分打闸停机。在转速降到 1700 转/分时,#

1、#2 盖振达 114 微米,转子惰走 15 分钟后投盘车,电流在 8.6—12A 摆动,大轴弯曲 250 微米。

1 月 10 日下午 14:17 分,盘车电流 7.2A,大轴弯曲 55 微米,恢复到原始 值后冲转。主汽温 380℃,主汽压 2.4MPa,再热汽温 361℃,14:33 分机组升 速到 1200 转/分时,#2 轴承盖振超 60 微米,打闸停机,惰走 19 分钟,投盘车电 流 7.8A,大轴弯曲 55 微米。

停机后组织分析发现,在 1 月 9 日滑停过程中 17:00—17:15 有汽温突降 86℃,汽压突降 1.89MPa 的现象,17:08—17:30 有中压缸上下温差增大到 272℃ 的现象。

1 月 12 日 1:54 分,大轴弯曲 55 微米,盘车电流 7.5A,恢复到原始值。汽 温 302℃,主汽压 1.67MPa,再热汽温 295℃,中压缸上下温差 35℃,符合启动 条件,在安徽电科院技术人员指导下冲转,当转速升至 1140 转/分时,#2 轴承盖 振超 50 微米,打闸停机,惰走时间 17 分钟投盘车,电流 7.8—8.0A,大轴弯曲 50 微米。

二、原因初步分析 当滑停至 4 万负荷开旁路时,旁路门开度及减温水投入量控制不当,造成主 汽温度、压力骤降,膨差增大。同时,由于三段抽汽压力下降,除氧器逆止门不 严,冷源进入中压缸。

3、大唐国际唐山热电公司“1·13”事故情况

一、事故前的运行方式 新老厂共 7 台机组运行。其中老厂#

6、

7、

8、

9、10 机组运行(均为 50MW 机组),当时总负荷 160MW。老厂 110kV A、B 双母线运行,母联 145 开关合 入,#

6、

8、10 机组在 A 母线,#

7、9 机组在 B 母线。

新厂#

1、2 机组运行(均为 300MW 机组),负荷分别为 240MW、230MW。 #1 机组因 2004 年 10 月 1 日高厂变 A 分支 PT 故障后,一直无停电机会更换, #1 机组厂用电由老厂 A 母线所带 300MW 启备变提供,#2 机组带本身厂用电。

二、事故经过

1 月 13 日,北京熠邦电力技术有限公司耿××、袁××、徐××到厂进行电费计量系统改造收尾工作,内容为“电气主控室及 110kV 升压站 4-9PT、5-9PT 二次 回路压降测试”,公司电气检修队仪表班四名职工配合工作。

9 时 50 分,运行人员将工作内容为“电气主控室及 110kV 升压站 4-9PT、5-9PT 二次回路压降测试”的工作票发出,工作负责人为张××。13 时 45 分,三位同志到现场,工作负责人带工作人员到各表盘处交代注意事项后,并在现场监护。耿××在电气主控室楼梯平台 7.5 米处放线,袁××在 110kV 变电站内 A 母线下方通 道处由北向南拉测量线,徐××去联系借对讲机。约 14 时 24 分,由于在平台上 放线的耿××停止放线,进入控制室,但没有通知袁××,袁××仍在拉线,当袁×× 拉线行至 4—9PT 控制箱处时,此时放线约 35 米,测量线被绷紧后弹起,与 104开关 A、B 相放电,造成 104 开关母线侧接地短路。

14 时 24 分,老厂电气主控制室“110kV A 母线故障”、“110kV 145 故障”信号 发出,母差保护动作,运行在 A 母线上的各分路开关及#

6、

8、10 机组掉闸,老 厂负荷降至 60MW,厂用电全部自投成功。

110kV A 母线故障的同时,由老厂接入新厂的启备变掉闸,14 时 24 分#1 机 组厂用电全部失去,#1 机组首发“发电机断水保护动作”,机组掉闸。

#1 机组掉闸后,所带 A、B 两台空压机掉闸。又由于#2 机所带 C、D 两台空 压机冷却水系由#1 机组工业循环水泵提供,#2 机所带两台空压机失去冷却水, 保护动作掉闸。空压机停运后,由于两台真空泵入口门均为气动控制阀,压缩空 气压力降低时,自动打开,#2 机组真空迅速下降,14 时 36 分机组低真空保护动 作,机组掉闸。

事故发生后,检查发现 104 开关 A 相并联电容及 B 相瓷瓶轻微烧伤,104 开 关 B 相喷油,104 开关 A、B 相油标黑,104 开关间隔遮栏有电弧烧伤的痕迹。 108 开关 B 相喷油,并且在 104 开关间隔附近的地面上发现有多段被电弧烧断的 测量线。根据现场故障现象,判断为 104 开关 A、B 相母线侧对测量线放电短路。 经查清原因并请示调度同意,14 时 38 分,老厂用母联 145 开关向 110kV-A 母线充电成功;14 时 42 分,老厂#6 机组并网;14 时 47 分,老厂#10 机组并 网;19 时 45 分,老厂#8 机组并网;23 时 23 分,新厂#1 机组并网;23 时 2 分, 新厂#2 机组并网。

三、暴露问题 通过对这次事故的简要分析,暴露出对配合外来人员工作安全防范措施重视不够,工作人员存在麻痹思想,对作业危险点分析不全面,只意识到“防止人身触电”“防止 PT 二次短路”等,而未考虑到可能由于其它因素发生不安全现象。虽 在开工前对工作人员有安全交底,并且在现场有专人监护,但未明确指出可能由 于施放试验线不当会触碰带电设备。监护人在工作过程中未充分发挥作用,致使 该问题未被及时发现和制止。 托克托电厂"10.25"事故通报

10月25日13:53,内蒙古大唐托克托发电有限责任公司(简称"大唐托电") 3台60万千瓦机组同时掉闸,甩负荷163万千瓦,导致主网频率由50.02赫兹最低 降至49.84赫兹。事故发生后,华北网调及时启动事故处理应急预案,调起备用 机组,迅速将主网频率恢复正常,未造成对社会的拉路限电。

经过专家组详细调查,现已查明,造成此次事故的直接原因是电厂检修人员 处理综合水泵房开关柜信号故障时,误将交流电源接至直流负极,造成交流系统 与网控直流系统的混接,从而引发了此次机组全停事故。

目前,华北电网公司已经向网内各发电公司发出了事故通报,要求各发电公 司认真吸取事故教训,进一步强化安全管理,加强网厂协调,共同确保华北电网 安全稳定运行。

关于托电公司"10.25"三台机组跳闸事故的通报

2005年10月25日13时52分,托克托发电公司发生一起因天津维护人员作业随 意性大、擅自扩大工作范围,危险点分析不足,误将交流电接入机组保护直流系 统,造成运行中的三台机组、500kV两台联络变压器全部跳闸的重大设备事故。 现通报如下:

一、事故前、后的运行状况

全厂总有功 1639MW,#1机有功:544MW;#2机小修中;#3机停备;#4机有 功:545MW;#5机有功:550 MW;托源一线、托源二线、托源三线运行;500kV 双母线运行、500kV #1 联变、#2联变运行;500kV第一串、第二串、第三串、 第四串、第五串全部正常方式运行。 事故时各开关动作情况:5011分位, 5012分位, 5013在合位 ,5021合位,5222 分位,5023合位,50

31、50

32、5033 开关全部合位,50

41、50

42、5043开关全 部分位, 50

51、50

52、5053开关全部分位;50

11、50

12、50

22、50

23、5043有 单相和两相重合现象。

10月25日13时52分55秒"500kVⅠBUS BRK OPEN"、"GEN BRK OPEN"软报 警,#1机组甩负荷,转速上升;发电机跳闸、汽机跳闸、炉MFT。发变组A屏87G 动作,发电机差动、过激磁报警,厂用电切换成功;#4机组13时53 分,汽机跳 闸、发电机跳闸、锅炉MFT动作。发跳闸油压低、定冷水流量低、失全部燃料. 检查主变跳闸,起备变失电,快切装置闭锁未动作,6kV厂用电失电,各低压变 压器高低压侧开关均未跳开,手动拉开;#5机组13时53分,负荷由547MW降至

523MW后,14秒后升至596MW协调跳。给煤机跳闸失去燃料MFT动作。维持有 功45MW,13时56分汽包水位高,汽轮发电机跳闸,厂用电失去,保安电源联启。 经过事故调查技术组初步确定事故原因和现场设备试验后,确认主设备没有问题 机组可以运行后,经请示网调许可,#4机组于26日16时43分并网,#5机组于28 日15时09分并网,#1机组于28日15时15分并网。

二、事故经过

化学运行人员韦某等人在进行0.4kV PC段母线倒闸操作时,操作到母联开关 摇至"实验"位的操作项时,发现母联开关"分闸"储能灯均不亮,联系天津维护项 目部的冯某处理,13点40分左右天津维护冯某在运行人员的陪同下检查给排水泵 房0.4kV PC段母联开关的指示灯不亮的缺陷,该母联开关背面端子排上面有3个 电源端子排(带熔断器RT14-20),其排列顺序为直流正、交流电源(A)、直 流负,由于指示灯不亮冯某怀疑是电源有问题并且不知道中间端子是交流,于是 用万用表(直流电压档)测量三个端子中间的没有电(实际上此线为交流电,此 方式测量不出电压),其它两个端子有电,于是冯某简单认为缺陷与第二端子无 电有关,于是便用外部短路线将短路线(此线在该处线把内悬浮两端均未接地) 一端插接到第三端子上(直流负极),另一端插到第二端子上(交流A)以给第 二端子供电并问运行人员盘前指示灯是否点亮,结果还是不亮(实际上这时已经 把交流电源同入网控的直流负极,造成上述各开关动作,#

1、#4机组同时跳闸, #5机组随后跳闸),冯某松开点接的第二端子时由于线的弹性,该线头碰到第一 端子(直流正极)造成直流短路引起弧光将端子排烧黑,冯某将端子排烧黑地方 简单处理一下准备继续检查,化学运行人员听到有放电声音,并走近看到有弧光 迹象便立即要求冯某停止工作,如果进行处理必须办理工作票,此时化学运行人 员接到有机组跳闸的信息,便会同维护人员共同回到化学控制室。

三、原因分析

1、技术组专家通过对机组跳闸的各开关动作状态及相关情况进行综合分析, 初步推断为直流系统混入交流电所致。经在网控5052开关和5032开关进行验证试 验。试验结果与事故状态的开关动作情况相一致。确定了交流串入直流系统是造 成此次事故的直接(技术)原因。

2、天津维护人员工作没有携带端子排接线图,对端子排上的接线方式不清 楚,危险点分析不足、无票作业,凭主观想象,随意动手接线,是造成此次事故 的直接原因。

四、事故暴露的主要问题:

1、天津蓝巢电力检修公司工作人员检修安全及技术工作不规范,技术水平 低,在处理给排水泵房0.4kV PC段母联开关的指示灯不亮的缺陷时,使用万用表 的直流电压挡测量接线端子的交流量,并短接端子排接线,使交流接入网控直流 控制回路,最终造成此次事故。

2、天津蓝巢电力检修公司的安全管理、技术管理存在漏洞,工作人员有规 不循,安全意识薄弱,检查缺陷时未开工作票,没有监护人,对检修工作中的危 险点分析有死角;对设备系统不熟悉,在二次回路上工作未带图纸核对,人员培 训存在差距。天津蓝巢电力检修公司安全生产责任制落实存在盲点。

3、托电公司在对外委单位管理存在差距,对外委单位工作人员的安全及技 术资质审查不力,未尽到应有的职责对其进行必要的安全教育培训,对外委单位 人员作业未严格把关,未严格执行生产上的相关规定。

4、直流系统设计不够完善。此接线端子的直流电源由500kV#1网控的直流 电源供给,网控直流接引到外围设备(多台机组、网控保护直流与外围附属设备 共用一套直流系统),交直流端子交叉布置并紧挨在一起,存在事故隐患,使得 直流系统的本质安全性差,抵御直流故障风险的能力薄弱。

5、托电公司在盘柜接线不合理以及遗留短接线等问题未及时发现并未及时 治理,反映出设备管理不到位。虽然已经制定了防止500kV系统全停的措施并下 发,对交直流不能混用的问题已经列为治理项目,但工作责任分解还未完成,未 将生产现场所有可能引起交流串入直流的具体检修作业点进行分析,反映出基础 工作薄弱。

6、在运行人员带领下维护人员检查确认缺陷时,运行人员对维护人员的工 作行为没有起到监督作用,运行人员对电气专业工作规范不清楚,对管辖设备基 本工作状态不清,充分说明运行人员的自身学习与培训教育工作不到位。

五、应吸取的教训和采取的措施

1、托电公司对在生产、基建现场直流系统进行摸底检查,从设计、安装、 试验、检修管理上查清目前全厂直流系统的状况,分系统、分等级对交流可能串 入直流系统及造成的影响进行危险点分析及预控制,制定出涉及在直流系统上工 作的作业指导书。

2、交直流电源在同一盘柜中必须保证安全距离、隔离措施到位,交流在上, 直流在下,且有明显提示标志,能立即改造的及时进行改造,不能改造的做清标 记、作好记录,避免交流串入直流。组织所有电气和热工人员包括外来维护人员、 运行人员,认真学习交流串入直流回路造成保护动作的机理和危害的严重性,要 大力宣传保证直流系统安全的重要性和严肃性。

3、加强直流系统图册管理,必须做到图纸正确、完整,公司、部门、班组 要按档案管理的标准存档,有关作业人员要人手一册。

4、凡是在电气二次或热工、热控系统回路上的工作,必须使用图纸,严格 对照图做工作,没有图纸严禁工作,违者按"违章作业"给予处罚。

5、在热工和电气二次回路上工作(包括检查),必须办理工作票,做好危 险点分析预防措施,在现场监护下工作。进行测量、查线、倒换端子等二次系统 工作,逐项监护,防止出错。

6、加强检修电源的使用和管理。在保护室、电子间、控制盘、保护柜等处 接用临时工作电源时必须经公司审批措施到位后方可使用。在上述区域任何施工 用电一律从试验电源插座取用,工作票上要注明电源取自何处。

7、检查各级直流保险实际数值的正确性,接触的良好性,真正做到逐级依 次向下,防止越级熔断,扩大事故。

8、对网控等主机保护直流接到外围设备的情况进行排查,发现问题要安排 整改。

9、各单位、部门再次检查安全生产责任制是否完善、每一项工作、每台设 备是否都已明确到人,尤其公用外围系统化学、输煤、除灰、水厂等系统的管理, 避免存在死角。

10、托电公司各部门加强对外委单位(包括短期的小型检修、施工、长期的 检修维护、运行支持)的全过程管理,对外委单位安全及技术资质、对其作业的 安全措施、人员的安全技术水平进行严格审查,进行必要的安全教育培训并要求 其考试合格后上岗。各部门严格履行本部门、本岗位在外委单位安全管理的职责。 不能以包代管,以问代考。对其安全及技术资质一定要进行严格审查,并进行必 要的安全教育培训及考核。同时对于每一项外包工程作业,必须派出专职的安全 监护人员,全程参与其作业过程。

11、要严格履行两票管理规定,杜绝人员违章,从危险预想、写票、审票、 布置安全措施、工作票(操作票)执行等各环节严格把关,严禁以各种施工通知、 文件、措施来代替必要的工作票制度,严禁任何人员无票作业或擅自扩大工作范 围。对五防闭锁装置进行一次逻辑疏理,发现问题及时整改。 对于这次三台机组跳闸事故处理的详细情况待事故调查结束,形成正式报告 后另行下发。(请托电公司与外委单位的运行、检修涉及到电气一次、二次、热 工专业的每位员工对"10.25事故"快报立即学习,并写出学习心得,其他专业人员 也要立即开展学习,并在班组安全学习活动中结合本职工作展开讨论,做到举一 反三。)

1、立即在各生产、基建和前期项目单位,开展一次直流系统安全大检查活 动,从设计、安装、运行、维护、检修等各个环节,逐项检查、认真分析、找出 设计不合理的地方,安装不规范的地方、标志不全面的地方、图纸不正确的地方、 管理不到位的地方,要全方位接受教训,立即整改,不留死角。

2、交直流电源在同一盘柜中必须保证安全距离,交流在上,直流在下,且 有明显提示标志,避免交流串入直流。组织所有电气和热工人员包括外来维护人 员、运行人员,认真学习交流串入直流回路造成保护动作的机理和危害的严重性, 要大力宣传保证直流系统安全的重要性和严肃性。

3、加强直流系统图册管理,必须做到图纸正确、完整,厂、车间、班组要 按档案管理的标准存档,有关作业人员要人手一册。

4、凡是在电气二次或热工、热控系统回路上的工作,必须使用图纸,严格 照图工作,没有图纸严禁工作,违者要给予处分。

5、重申在热工和电气二次回路上工作,必须开工作票,做好危险点分析预 防措施,在现场监护下工作。要制定测量、查线、倒换端子等二次系统工作的作 业程序,逐项监护,防止出错。

6、加强检修电源的使用和管理。制定保护室、电子间、控制盘、保护柜等 处接用临时工作电源的制度,严格管理,任何施工用电一律从试验电源插座取用, 工作票上要注明电源取自何处。

7、检查各级直流保险实际数值的正确性,真正做到逐级依次向下,防止越 级熔断,扩大事故。

8、托电公司要继续将每一机组掉闸的所有细节分析清楚,找出设备存在的 问题,认真加以改进,防止重复发生问题。

9、各单位要针对托电这起事故,加强对直流系统的管理,落实直流系统的 负责人及责任制。对网控等主机保护直流接到外围设备的情况进行排查,发现问 题要安排整改。

10、针对此次事故,进一步完善保厂用电措施。 新建项目公司要加强对设备外委单位的管理,要明确二次设备和系统的职责划 分,按照系统的重要性和整体性界定管理和维护职责,不允许外单位维护电厂的 电气二次、热控及保护直流系统。

关于山西神头第二发电厂主蒸汽管道爆裂事故有关情况的报告

国家电网公司

2006 年 12 月 12 日,山西神头第二发电厂发生一起主蒸汽管道爆裂事故, 造成二人死亡、二人重伤、三人轻伤,部分设备损坏。有关情况报告如下:

一、事故简要经过

2006 年 12 月 12 日 9 时 01 分,山西神头第二发电厂(以下简称神头二电厂)#1 机组正常运行,负荷 500MW,炉侧主汽压力 16.48MPa,主汽温度 543℃,机组 投“AGC”运行,各项参数正常。9 时 02 分,#1 机组汽机房右侧主蒸汽管道突然 爆裂,爆口处管道钢板飞出,在主蒸汽管道上形成面积约为 420mm(管道纵

张家港沙洲电力有限公司内部资料

向)×560mm(管道环向)的爆口,高温高压蒸汽喷出,弥漫整个汽轮机房,造成人 员伤亡和设备损坏。

事故共造成 7 名人员伤亡,其中 2 人事故当天死亡,另外 2 人重伤、3 人轻 伤。伤亡人员均为负责汽机车间清扫卫生的朔州涞源电力安装检修公司(外委)工 作人员。截至目前,2 名重伤人员的各项生理指标正常,已无生命危险,3 名轻 伤人员已停止用药,饮食起居恢复正常。

发生事故的主蒸汽管道设计为 φ420mm×40mm,材质为捷克标准 17134,相 当于我国钢号 1Crl2WmoV,设计额定运行压力为 17.2MPa,温度为 540±5℃。1 号机组成套设备从原捷克斯洛伐克进口,于 1992 年 7 月 16 日移交生产。

二、事故损失和恢复生产情况

除人员伤亡外,本次事故还造成≠}1 机组主汽系统部分管道、热工控制系统 部分元器件、化学采样间部分设备、厂房部分墙体和门窗损坏。直接经济损失(包 括伤亡人员赔偿、治疗费用)约 309.38 万元。 在深入进行事故调查分析的同时,山西省电力公司调集各方力量,迅速开展 事故抢修和恢复生产工作。12 月 l8 日和 22~23 日,省公司召集所属有关单位和 部门,并邀请西安热工院、苏州热工院等单位专家参加,召开了两次事故抢修专 项会议,确定管道更换范围和施工方案,明确各单位分工,排定工期计划。

经全力抢修:神头二电厂#l 机组已于 2007 年 1 月 14 日恢复运行,并网发电。 截至 1 月 18 日,机组运行平稳,负荷控制在 450MW~460MW,各项参数和监 控指标正常。

三、应急处置 事故发生后,神头二电厂集控运行人员立即执行机组紧停措施,处理得当,

避免了事故范围进一步扩大,锅炉、汽机、发电机三大主设备没有受到损害。

山西省电力公司立即启动事故应急预案。省公司主管安全生产的副总经理带 有关人员于 12 日中午赶到事故现场,了解事故情况,组织事故处理和伤员抢救。

12 日晚山西省电力公司召开了党组紧急会议,成立了以总经理为组长的事故处 理领导组和善后处理、恢复生产、事故调查三个工作小组,并立即开展相关工作。 国家电网公司抽调专家组成工作小组于 13 日中午抵达神头二电厂,了解事

故发生及应急处置有关情况,协助山西省电力公司进行事故原因分析。 事故发生后,按照《国家电网公司突发事件信息报告与新闻发布应急预案》

的规定,山西省电力公司紧急启动新闻应急预案,有关人员迅速赶赴事故现场。 下午 l5:00 左右,现场危险消除后,山西省电力公司派专人带领媒体记者进入 事故现场。12 月 13 日,山西省电力公司向省政府、太原电监办和事故发生地朔 州市政府安监部门汇报了事故情况,并由新闻中心向媒体记者提供了事故情况稿 件。

四、事故调查与原因初步分析

山西朔州市政府有关部门组成的事故调查组于 15 日进驻神头二电厂。事故 调查组分社会调查组、技术组、资料组三个工作小组。山西省电力公司组织有关 单位积极配合事故调查组的工作。目前,事故调查组已完成社会调查和资料收集 整理,事故技术分析和报告整理工作正在进行。

此次事故为大容量发电机组主蒸汽管道爆裂,管道钢材成块飞出,而且呈现 直管道环向爆口,事故技术原因比较复杂。山西电科院对爆管段及飞出的残片做 了宏观检查、化学成分分析、常温和高温短时拉伸试验、冲击试验、金相组织检 查和扫描电镜分析等大量试验、分析工作。山西省电力公司还特邀了太原理工大

学材料学院、太原重型机器厂理化检测中心、山东电科院、西北电科院、国网电 力建设研究院等单位专家帮助进行技术分析。

2007 年 1 月 5 日,国家电网公司在北京组织召开专门会议,聘请钢铁研究总 院的有关专家对山西省电力公司已进行的事故分析工作和初步分析意见进行审 核、分析。与会专家认为:山西省电力公司目前进行的失效分析思路正确、采用 的试验研究方法恰当,提出的初步分析意见符合逻辑,爆破的主要原因是材料的 组织性能不良。

根据目前已做的试验和技术分析工作,神头二电厂#1 机组主蒸汽管道爆裂 事故技术分析初步意见是:主蒸汽管道爆裂的主要原因是管道材料组织性能不良,并在长期高温运行中进一步劣化,在较高应力的作用下因强度不足发生膨胀变形至爆裂,与运行操作、人为原因和外力因素等均无关。

为更深入、准确地找到管道爆裂原因,并为其他非事故管段今后的运行维 护、检查检测和更换提供科学依据,山西省电力公司已委托西安热工研究院对事 故管段和残片做进一步的断口试验分析。

华能汕头电厂1999年2号汽轮机高压转子弯曲事故情况通报

1999 年 4 月 12 日,华能汕头电厂 2 号机组在大修后的启动过程中,因漏掉 对高压缸法兰加热左右侧回汽门的检查,左侧汽门实际开度很少,使高压缸左右 法兰温差严重超限,监盘又较长时间没有发现,造成高压转子大轴弯曲事故。造 成这起事故的直接原因是运行人员责任心不强,严重失职,运行管理薄弱与规章 制度不健全也是造成事故的重要原因。这种因左右法兰加热不均导致高压缸转子 弯曲事故近年来还是第一次发生。华能国际公司汕头电厂对这起事故的调查处理 是严肃认真的,及时查明了原因,分清了责任。为共同吸取事故教训,现将华能 汕头电厂“设备事故调查报告书”(摘要)转发,希望各单位认真结合本单位的实际 情况,加强对职工的职业素养与岗位责任的教育,健全规章制度,使各项工作规 范化、制度化、同时,加强对运行的管理;杜绝工作中的不负责任、疏忽大意的 行为,维护各项规章制度的严肃性,防止类似事故重复发生。

设备事故调查报告书(摘要)

一、设备规范 汽轮机为亚临界一次中间再热、单轴三缸三排汽、冲动凝汽式汽轮机,型号为 k 一 300-170—3,额定出力为 300MW。高压缸主汽门前蒸汽压力为 16.2MPa、 温度 540℃,高压缸排汽压力为 3.88MPa、温度 333℃。汽轮机高中压汽缸分缸 布置,高压缸采用双层缸加隔板套型式,蒸汽的流向设计成回流式,高中压缸设 有法兰和螺栓加热装置,高压转子采用整体锻造式结构。

二、事故前工况

#2 汽轮机用中压缸冲转,机组的转速为 1200 转/分, #2 机 B 级检修后第一次 启动,处中速暖机状态;高压缸正在暖缸,高压缸法兰及螺栓加热已投入;主汽 及再热蒸汽温度压力正常,各缸体膨胀、差胀、振动值均在正常范围。

三、事故经过 4 月 11 日,#2 机组 B 级检修结束后,经过一系列准备与检查后,#2 机于 4 月 12 日 15 时 55 分开始冲转,15 时 57 分机组冲转至 500r/min,初步检查无异常。 16 时 08 分,升速至 1200r/min,中速暖机,检查无异常。16 时 15 分,开启高压

缸倒暖电动门,高压缸进行暖缸。16 时 18 分,机长吴 X 令副值班员庄 XX 开高 压缸法兰加热进汽手动门,令巡检员黄×开高、中压缸法兰加热疏水门,操作完 后报告了机长。16 时 22 分,高压缸差胀由 16 时的 2.32mm 上升 2.6lmm,机长 开启高压缸法兰加热电动门,投入高压缸法兰加热。1 6 时 25 分,发现中压缸下 部金属温度高于上部金属温度 55℃,机长安排人就地检查中压缸及本体疏水门, 无异常,经分析认为温度测点有问题,联系热工处理。17 时 13 分,热工人员将 测点处理完毕,此时中压缸上下缸温度恢复正常。17 时 27 分,投中压缸法兰加 热装置。17 时 57 分,主值余××在盘上发现#2 机#2 瓦水平振动及大轴偏心率 增大,报告值长。13 时 02 分,经就地人员测量,#2 瓦振动达 140μm,就地明显 异音,#2。机手动打闸,破坏真空停机。18 时 08 分,#2 机转速到零,投盘车, 此时转子偏心率超出 500μm,指示到头,#2 机停炉,汽机闷缸, 电动盘车连续 运行。18 时 18 分至 24 分,转子偏心率降至 40—70μm 后,又逐渐增大到 300μm 并趋向稳定, 电动盘车继续运行。 在 13 日的生产碰头会上,经过讨论决定:鉴于 14 小时的电动盘车后,转子偏 心率没有减少, 改电动盘车为手动盘车 180 度方法进行转子调直。并认为,高 压转子如果是弹性变形,可利用高压缸上、下温差对转子的径向温差逐渐减少, 使转子热弯曲消除。经讨论还决定,加装监视仪表,并有专人监视下运行。 13 日 12 时 40 分起到 18 时 30 分, 三次手动盘车待转子偏心率下降后,改投 电动盘车,转子偏心率升高,并居高不下,在 300μm 左右。15 日 19 时 20 分, 高压缸温度达 145℃,停止盘车,开始做揭缸检查工作。

四、设备损失情况

1. 转子弯曲最大部位在高压缸喷嘴和平衡汽封处,最大弯曲值 0.44mm。 2.平衡汽封磨损严重,磨损量约 1.2mm,磨损部位在下部左侧;高压后汽封的下 部左侧磨损约 0.30mm ;高压第 6 、7 、8 级隔板阻汽片下部左侧磨损约

0.80- 1.00mm,第

9、10 级阻汽片下部左侧磨损约 0.40-0.60mm; 第 l、

2、3 级 阻汽片下部左侧容损约 0.60--0.80mm.第

4、5 阻汽片下部左侧有少量磨损。

3、高压缸后油挡下部左侧和上部左侧局部钨金磨损严重,钨金回油槽磨去一半 约 1.00mm,高压缸前油挡钨金齿左侧磨去 0.35mm,铜齿磨去约 0.45mm。

五、事故发生扩大的原因 4 月 12 日 16 时 18 分,运行人员在操作#2 汽机高压缸法兰加热系统的过程中, 漏掉了对高压缸法兰加热左右两侧回汽门的操作(或检查),使得高压缸左侧法兰 加热回汽门开度很小,右侧法兰加热回汽门全开;当 16 时 22 分,机长开启高压 缸法兰加热电动门投入法兰加热后,从 16 时 27 分起。高压缸左、右两侧的法兰 的温差开始增大,56 分时达 100℃(左侧法兰金属温度为 150.43℃,右侧为 250.45℃)。在高压缸左右温差大的期间,运行监盘人员没有及时发现,因而造成 高压缸缸体膨胀不均,转子偏心率增加,高压缸内动静摩擦,轴承油挡磨损,高 压转子弯曲。

六.事故暴露的问题

1.部分运行人员工作失职,责任心不强。#2 机大修后运行人员未对系统进行启 动前的全面检查。机长在下令投入高压缸法兰加热系统时,考虑不全面,下令不 准确,没有要求操作人对高压缸法兰加热系统中的阀门的状态进行细致的核查; 在#2 机上监盘的机长、主、副值班员,监视机组的主要运行状态不认真,#2 机 高压缸左右两侧法兰温差增大及转子偏心率增大达 38 分钟没有发现;值长对机 组启动过程中的重要参数跟踪监视不到位,掌握机组的运行工况不全面。

2.运行部在技术管理上存在漏洞,投产已两年,运行规程还不够完善,现场没有 正式的《机组启动前各系统检查卡》和。《启动期间专用记录表:已有的《整组 启动操作卡》可操作性差。

3. 运行部贯彻落实五项重点反措不及时, 不得力。结合现场实际制订和执行 重点反措的实施细则落实不到位。

4.参加机组大修后启动的运行行政、技术管理人员。未能很好地履行对运行人 员执行运行规程状态的监督和技术把关的职责,没有及时发现汽机重要参数严重 超限的重大问题。

5.电厂领导对各级安全生产责任制落实不力,对有关规章制度、规程的建立; 健全检查督促力度不够,对运行管理要求不严,对上级下达的反措没有认真研究, 贯彻落实。

七、事故责任及处理情况 此次事故是由于运行人员操作检查不到位,监视运行参数不认真、工作责任心不 强造成的设备损坏事故。

1.机长吴×,在下令操作#2 汽轮机高压缸法兰加热系统时。操作命 令不明确、 不全面,漏掉了高压缸法兰加热系统中的手动回汽门;同时他在开 启高压缸法兰加热电动门投入法兰加热后。没有对法兰左右两侧的温度进行全过 程的跟踪监视和调整。也没有向监盘人员作出交代,对此次事水负有主要责任。 2.值班员余××监盘不认真,没有及时发现高压缸法兰左右温差及转子偏心率增 大等事故象征,工作责任心不强,对此次事故负有重要责任。

3.汽机运行专工田×对运行技术监督管理不力,贯彻五项重点反措不得力、不 及时,未能及时编写《汽机启动前各系统检查卡》和《启动期间专用记录表》, 在#2 机大修后启动过程中,跟踪监督和技术指导不到位,对此次事故负有重要 责任。

4、副值庄××在监盘时不认真,没有监视高压缸法兰左、右两侧的温度及转 子偏心率等运行参数,对此次事故负有重要责任。

5、值长张××,在#2 机组大修后启机操作过程中,没有要求本值人员用典型 操作卡操作,对高压缸法兰加热的操作没有实行有力的监管,对#2 机值班员监 盘不认真没有及时纠正,掌握#2 机组运行工况不全面,对此次事故负有重要责 任。

6.运行部主任王××(同时还是#2 机组大修调试组组长),副主任童 XX 对运行 人员管理不严,贯彻落实规程制度和安全措施不力,落实各岗位安全责任不到位, 现场监督指导不够,对此次事故负有一定责任。

7.生产副厂长张××分管运行部,对运行管理工作要求不严,贯彻落实五项重 点反措布置后,检查落实不够,对此次事故负有直接领导责任。 8.生产副厂长李××作为#2 机组大修总指挥,对此次事故负有领导责任;厂长 郑××,作为全厂安全第一责任者,对此次事故负有领导责任。

七、防止事故的对策

1、立即组织运行人员针对此次事故找出存在的问题,举一反三,吸取教训。 要求每个运行职工写出对“4. 12”事故的认识和感受。 2. 运行部立即组织编写《机组启动前系统检查卡》《启动期间专用记录表》、, 完善细化汽机运行规程及《机组启动典型启动操作票》。

3. 运行部要根据汽轮机制造厂的规定制定机组在各种状态下的典型启动曲 线、停机曲线和惰走曲线。

4.对照总公司提出的五项重点反措,运行、检修、燃料、生产、行政部(保卫) 要进一步制定完善的实施细则。

5、在全厂范围内,立即开展一次查思想、查管理、查隐患、查制度、查火险 的安全活动。

6. 健全各项安全生产规程制度,完善技术管理,进一步加强安全生产保证体 系,全面落实各级安全生产责任制。

7.强化技术培训,进一步提高各级人员的技术素质,近期利用学习班时间组织学 习安规、运规和重点反措,在五月--六月由运行部和安监部门组织进行闭卷考试。 今后要把运行人员的培训工作作为经常性工作长抓不懈,逐步提高运行人员的素 质水平。

8.在这次事故处理中,采取停盘车的方法进行直抽是不慎重,也是不科学的, 幸好汽缸温度较低,未引起事故扩大,今后要严格执行运行规程和制造厂的有关 规定,避免类似的事件发生。

裕东电厂#1机组#5轴瓦烧损事故报告

二 00 四年九月二十九日#1 机组 168 试运后消缺工作结束重新启动,15:56#1 发电机并网;运行二十七小时后由于#1 机组#5 轴瓦温度异常升高到 113.35℃于 9 月 30 日 18:58 紧急停机,于 10 月 24 日启动,机组停运 24 天;事故发生后, 裕东公司迅速组成了有关各方参加的事故调查组(详见附件 1),对事故进行了 分析处理,现将有关情况汇报如下:

一、事故现象:

#1 机组 168 小时试运结束后停机消缺工作于 2004 年 9 月 29 日全部结束。 9 月 29 日 7:56#1 锅炉点火,12:54#1 汽轮机冲转,15:56#1 发电机并网; 9 月 30 日 11:50~14:55 满负荷运行 3 小时后减负荷至 200MW。 #1 机组在停机检修再次启动后,除#

4、#5 轴瓦外其他轴瓦温度均没有明显变 化,其中#4 轴瓦温度 82℃、#7 轴瓦温度 92℃;但#5 轴瓦温度异常升高,在启 动时瓦温为 65℃,在 29 日 17:02#5 轴瓦温度升到 83.7℃,回油温度为 62℃; 到 9 月 30 日上午 10:00#5 瓦金属温度由 85.24℃以 0.5℃/小时速率开始缓慢上 升,16:00#5 瓦的油膜压力开始由 1.6MPa 缓慢下降,18:00#5 瓦金属温度上 升到 96.4℃,#5 瓦的油膜压力下降到 0.5MPa,启动交流润滑油泵以提高润滑油 压力,调整润滑油温在 40℃左右,#5 瓦金属温度仍然持续上升,18:43 减负荷到 50MW,18:47#5 瓦金属温度开始直线上升,11 分钟后由 97.2℃上升到 113.35℃(18:58),同时#5 瓦回油温度由 65℃升到 74.56℃,运行人员果断打闸停机。

(#5 瓦油膜压力下降时#

3、

4、6 瓦的油膜压力分别是 3.0/0.5MPa、4.0MPa、2.2MPa 没有变化)在#5 瓦金属温度开始上升过程中,其振动也出现了异常波动。

15:09 负荷 212MW,5X 由 30μm 升到 60 后又降至 32μm,5Y 由 28μm 升 到 65μm 后又降至 32μm,#5 瓦振动由 17μm 升到 47μm 后又降至 19μm;波动 2 次。此时其他瓦振动没有异常波动。

17:11 负荷 200MW,5X 由 32μm 升到 58μm 后又降至 29μm,5Y 由 32μm 升到 62μm 后又降至 27μm,#5 瓦振动由 19μm 升到 42μm 后又降至 16μm;波动 3 次。此时其他瓦振动没有异常波动。

19:11 汽轮机惰走至 875 转/分,5X

62μm,5Y

52μm,#5 瓦振动 84μm,

#

6、7 轴振分别达到了 200μm、220μm。

19:17 汽轮机 600 转/分,启动顶轴油泵,#5 瓦顶轴油压 5.5MPa 左右(比 原来停机盘车状态下低了 3~4MPa)。19:26 汽轮机 300 转/分破坏真空,19: 36 汽轮机转速到零,汽轮机惰走 38 分钟。

二、事故处理经过:

我公司#5 轴瓦为上海汽轮电机厂供货,轴瓦为球面支撑,轴瓦乌金为锡基 轴承合金,轴瓦铸件内不开鸠尾槽,轴瓦下半部接触角为 130 度,设计要求不得 修刮瓦面。轴承进油在上半瓦 45 度处进入轴颈。

停机后,我公司积极与施工单位及设备厂家联系,并先后于 10 月 10 日、10 月 12 日、10 月 15 日召开了三次会议对#5 轴瓦进行了事故预分析、事故分析及 处理方案审定。经 2004 年 10 月 12 日揭开#5 轴瓦检查,发现存在钨金碾压损坏, 现场无法修复,立即连夜将瓦送上海电机厂检查检修。13 日上午,经过上海发 电机厂对该瓦超声波检查发现钨金严重脱胎,下瓦顶轴油囊磨损。我公司感到事 情严重,派专车去上海发电机厂将超声波仪器及专业检测人员接到永城,对#

1、 2 机组的#

5、

6、7 轴瓦进行了全面检查,发现#1 机组#6 轴瓦也存在细微缺陷, 其他轴瓦均未发现有脱胎现象,针对这一现象,河北电建一公司提出了三种处理 方案:

1.对#5 轴瓦脱胎部位进行局部修补。 上海电机厂认为该方案虽然时间较短,但是由于脱胎面积较大,处理不能保 证补焊质量。

2.利用原#5 轴瓦瓦底重新浇铸钨金。 上海电机厂认为浇铸钨金过程中可能会造成瓦胎变形,与旧瓦相比中心变化 较大。 3.用新的轴瓦更换#

5、#6 轴瓦。 经过多方论证认为:第一种方案因质量不能保证,不可行;第二种方案用重 新浇铸钨金变形后的该瓦,回装工艺及要求、检修工期与使用新瓦基本相同;第 三种方案虽然工期较长,但是能够保证安全运行,符合规范要求。同时发电机厂 也表明了观点:新轴瓦到达现场后,应该进行研瓦检查,保证接触良好;因为#

5、 6 轴瓦都要更换,低-发联轴器中心最好重新检查一下,以确保安全。我们认为 机组的安全可靠运行是头等大事,一切工作应该严格按照规范要求进行,于是决 定采用第三方案,而且认为#

5、6 轴瓦经初步检查符合要求且研磨工作量较小, 完全可以不拆卸发电机的上端盖,检修工期可大大缩短。经大家共同努力,检修 工作于 2004 年 10 月 23 日 23 时结束,机组于 10 月 24 日2:23分点火启动, 10:40 开始冲转,14:47 分汽机满转,16:22 并网成功。 此次开机后通过对各瓦运行情况的监测,运行正常,瓦温、振动均在正常范 围之内(见附件 4:#5 瓦损坏后处理结束机组正常运行中各参数)。

三、事故原因分析:

在事故分析会中,各位专家针对#5 轴瓦的检查情况和发电机组运行情况发 表了自己的看法和意见,认为造成#5 轴瓦磨损的原因如下:

1.#5 轴瓦在制造期间少了一道脱氢工艺,使得乌金与瓦块接合面处存有氢 气,运行中氢气聚集导致轴瓦鼓包,破坏了顶轴油膜压力,引起轴瓦温度升高, 积累到一定程度使得油膜压力下降几乎到零,从而导致轴瓦磨损,这是这次事故 的主要原因。

2.运行中润滑油质较脏,是机组运行的一个不安全因素,现已加强滤油,改 善油质;

3.通过分析与检测,此次事故与安装质量联系不大,#1 机组沉降均匀(见附 件 3:沉降观测示意图)。

4.通过 DAS 记录的#5 轴瓦温度上升曲线与运行人员记录的油膜压力下降数 据分析基本吻合,印证了“轴瓦鼓包造成油膜压力下降几乎到零,从而导致轴瓦 磨损”这一结论。

综上所述,这次事故的主要原因就是#5 轴瓦在制造期间少了一道脱氢工艺,使 得乌金与瓦块接合面处存有氢气,运行中氢气聚集导致轴瓦鼓包,破坏了顶轴油 膜压力,引起轴瓦温度升高,积累到一定程度使得油膜压力下降几乎到零,从而 导致轴瓦磨损。

四、预防措施:

1.事故发生后,裕东公司领导极为重视,按照“四不放过”的原则,举一反三, 积极与设备厂家联系,对同类型的轴瓦分别进行了检查更换,此次共更换了#

1、 #2 机组的#

5、#6 轴瓦以及备用轴瓦等 6 块瓦,杜绝以后类似事故的发生;

2.运行中加强滤油,加强对润滑油质的监测化验,以保证润滑油质良好; 3.加强对运行人员的技术培训和教育,加强对各轴瓦温度、振动的检查检测, 加强汽机各参数的监视和控制,发现异常及时汇报,果断地、正确地处理。

裕东电厂“10.28”#2机组(300MW)停机事故的通报

一. 事故简述 2005 年 10 月 28 日 10 时,#1 机组正在大修,#2 机正常运行,负荷 200MW, 2A、2C 给水泵运行,2B 给水泵备用,2A 循环泵运行,2B 循环泵备用,#

3、4 除灰空压机运行,#

1、

2、5 除灰空压机备用,#1 高备变带 6kV1A、1B 段并做 #2 机备用电源,#

1、2 柴油发电机备用。

10 月 28 日 10:11,姚孟电厂(以下简称:姚电)检修人员李建中、李西义 要求处理#4 除灰空压机疏水阀缺陷,裕东公司除灰运行人员张电臣启动#5 除灰 空压机,停运#4 除灰空压机(上位机上显示已停运,事后调查当时实际仍在运 行),除灰运行人员李龙就地检查#5 除灰空压机运行正常,关闭#4 除灰空压机出 口门,姚电检修人员打开化妆板发现#4 除灰空压机冷却风扇仍在运行,通知就 地除灰运行人员,除灰运行人员李龙按下紧急停机按钮,但#4 除灰空压机冷却 风扇仍没有停下来,为停运#4 除灰空压机冷却风扇,误断断油电磁阀电源。10: 18 除灰运行人员李龙、检修人员李建中、李西义发现#4 除灰空压机冷却风扇处 冒烟着火,立即尽力扑救,同时停运#

3、#5 除灰空压机,通知消防队,汇报值 长,5 分钟后,专职消防队赶到现场,因火情不大,利用就地灭火器材很快将火 扑灭。

10:21,集控人员发现#1 高备变高备1开关、610

1、6102 开关跳闸,6208 开 关跳闸,6kV1A、6kV1B、6kV2B 段失压,查#1 高备变保护分支零序过流保护 动作;

10:21,#2 炉两台空预器跳闸,联跳 2A、2B 引风机,#2 炉 MFT,紧急降负 荷,维持汽包水位;

10:22,2C 给水泵“低电压保护”动作跳闸,同时因给水泵所有电动门失电, 2B 给水泵无法启动;

10:24,2A 给水泵“工作油冷却器入口油温高Ⅱ值”热工保护动作跳闸,汽 包水位无法维持;

10:25,#2 炉汽包水位-300mm,手启交流润滑油泵,手动打闸停机,6kV2A

段失压,#2 柴油发电机自启正常,带保安 2A、2B 段;

10:27,#2 机转速降至 2560r/min 时,#4 轴瓦温度发现上升趋势,开启真空 破坏门;

10:31,#2 机转速降至 1462r/min 时,#4 轴瓦温度升至 96℃;转速降至

1396r/min 时,#4 轴瓦温度急剧升至 109℃,后下降,转速 533r/min 时,温度 67℃, 后又急剧上升;

10:37,#2 机转速降至 729r/min 时,手启 2A、2C 顶轴油泵正常; 10:42,#2 机转速降至 400r/min 时,#4 轴瓦温度升至 121℃; 10:44,#2 机转速降至 181r/min 时,#4 轴瓦温度 84℃,后直线上升; 10:45,#2 机转速 85r/min 时,#4 轴瓦温度 137℃; 10:46,#2 机转速到 0,#4 轴瓦温度 123℃; 10:33,强合高备 1 开关、620

1、6202 开关,强合不成功;集控运行人员到 6kV2B 段检查发现#4 除灰空压机开关未跳闸,立即打跳。

10:38,#4 除灰空压机开关解备发现 B、C 相一次保险熔断,A 相未熔断; 10:40,重新强合高备 1 开关、620

1、6202 开关正常; 10:46 , #2

机 转 速 到 0 , 惰 走 时 间 21min , 投 连 续 盘 车 正 常 , 盘车电流 23A,挠度 1.8 丝;

11:00,#

1、#2 机厂用电倒为#1 高备变供电。 事故后,裕东公司进行了初步的事故调查,检查发现:#2 机组#4 除灰空压 机及电机严重损坏(后经厂家人员来现场确认修复后仍可使用)、2A 给水泵芯包 严重损坏、2A 给水泵液力耦合器接近报废、2A 给水泵周围部分管道受到不同程 度损伤、部分监测仪表损坏、主机#4 轴瓦及轴颈磨损。

二. 事故原因

#4 除灰空压机在停运时,由于其开关常开辅助接点接触不良,开关拒动, #4 除灰空压机未停运,除灰运行人员处理时误断油电磁阀电源,使#4 除灰空压 机断油运行,油温逐渐上升到 109℃,油温高保护动作跳开关,由于#4 除灰空压 机开关拒动, 空压机继续运行电机过热冒烟着火,绝缘破坏而接地;接地后#4 除灰空压机开关仍然拒动,越级跳开 6kV2B 段工作电源 6208 开关,快切启动后, 越级跳开高备 1 开关,6kV2B 段失压,造成 2C 给水泵“低电压保护”动作跳闸、 #2 炉零米 MCC 失压,同时运行于 380v2B2 段的两台空预器跳闸,联跳引风机, #2 炉 MFT 动作灭火;因机侧热控电动门电源失去,2B 给水泵未能联启;后因 运行人员事故处理经验不足,在手动方式操作给水泵勺管开度调整给水泵转速维 持汽包水位情况下,操作不当,2A 给水泵出口逆止门及炉主给水管路上的逆止 门未能关闭到位,2A 给水泵发生倒转,“工作油冷却器入口油温高 II 值”保护

动作跳闸,进而,造成耦合器超速并严重损坏;三台给水泵全部停运后,锅炉汽 包水位无法维持,被迫手动打闸紧急停机; #4 轴瓦进油管道残留的杂质或硬质 颗粒在机组运行过程中进入轴瓦造成轴颈磨损,转子惰走过程中,由于轴颈磨损 划痕在低转速下使润滑油膜损坏引起轴颈与轴瓦接触摩擦、导致温度升高、钨金 损坏。

三. 事故暴露的问题 从事故后的调查分析发现本次事故暴露出裕东公司在安全管理、责任制落 实、运行管理、设备管理、技术管理等多方面不同程度的存在着问题,主要表现 在:

1、 安全管理、生产运行管理方面 安全制度、规程不完善,对制度的执行力度不够,运行人员误操作是引起本 次事故的原因,在发生操作障碍后,值班人员对设备不熟悉,盲目操作;在事故 过程中有多个环节可以避免事故扩大,但因监督检查力度不够及生产运行管理方 面存在的问题,致使事故不断延伸扩大;由于信息沟通不畅,致使当班值长不能 对生产现场进行全面掌控,在事故处理过程中处于被动,不能及时有效地开展事 故处理工作。上述问题具体表现在:

1)

事故发生前处理#4 除灰空压机疏水阀缺陷时,未办工作票; 2)

除灰值班员在启动#5 除灰空压机,停运#4 除灰空压机时,没有汇报值长, 在#4 空压机停运未成功后,也未及时向值长汇报,导致事故扩大到#1 高备变跳 闸时,运行人员不能对事故原因进行正确判断并及时采取措施,丧失了避免事故 继续扩大的时机;

3)

值班员对空压机现场设备不熟悉,发现#4 空压机未停后,误断断油电磁 阀的电源,引发事故;

4)

2A、2B 两台空气预热器自今年 4 月份小修后长时间同时运行于 380v2B2 段,这种非正常运行方式运行人员未能发现,致使事故时两台空预器全停,MFT 动作,事故进一步扩大;

5)

除灰运行规程中,除灰空压机启动需向值长汇报,停运是否需要汇报未 明确。

6)

空压机内部操作分工不明确。

7)

事故过程中,运行人员在手动方式操作给水泵勺管开度调整给水泵转速 维持汽包水位情况下,未能作出正确判断,操作不当。

8)

运行人员在事故过程中,未能判断发现 2A 给水泵发生倒转,并采取有 效对策。

2、技术管理及设计方面

1)

#1 高备变分支保护接线错误,历次的传动试验均未发现,为设备的安全 运行埋下了隐患;

2)

热控系统主要阀门电源没有自动切换功能。此次事故锅炉 MFT 动作后, 汽机紧急打闸停机及给水泵事故的一个主要原因就是相关电动阀门失电,保安电 源没有起到应有的保安作用;

3)

除尘空压机设备无法满足运行人员的监控需求:a、灰控值班员无法监视 电流等反应设备状态的参数,主控室可以看到相关参数,但不对设备进行控制; b、保护动作及报警信号只有开关控制柜就地显示,可作为事故追忆、分析用, 不能起到警示和帮助处理事故的作用;c、在灰控 CRT 上,空压机的设备状态只 有颜色区分,并且这种区分并不是由反馈信号控制的。对以上问题专业技术人员

和专责单位未能及时发现,予以高度重视并解决。 4) 热工连锁保护逻辑存在问题: 空气预热器 A、B 两侧主、辅电机全停联 跳引风机逻辑,没有延时,导致两台空预器主电机跳闸时,虽然两台空预器辅助 电机均在 1 秒内正常联锁投入,但是两台引风机在辅助电机启动过程中就已联 跳,造成 MFT 动作锅炉灭火;这一缺陷设计中不明确、DCS 组态生成过程中未 发现、联锁试验验收时也未能把住关。 3. 事故处理、事故调查方面

1)

对事故调查的重视程度不够,事故调查工作存在责任不明确现象,事故 调查不及时、不彻底,未能严格按照事故调查“四不放过”的原则全面开展调查 工作。

2)

事故发生后现场管理工作不到位,事故现场未挂警示牌、未设警戒线;

事故调查和安全管理水平有待进一步提高。 3)

6kV 开关室个别开关在运行状态时,现场无人工作但柜门处于打开状态。 4.设备管理方面 1) 事故中,给水系统的两道逆止门(2A 给水泵出口逆止门及炉主给水管 路上的逆止门)未能关闭。 2) #4 除灰空压机操作箱内电源开关无标志。 3) 2A 给水泵反转报警器长期失效,事故中起不到报警作用。 四. 事故责任考核 1. 本次事故构成一般设备事故,公司根据事故性质和造成的后果,依据《企 业经营管理目标责任书》有关内容对裕东公司进行相关考核

2. 按照公司职权划分原则,对裕东公司经营班子的事故责任考核决定另 行下达;要求裕东公司对内明确事故责任,采取有效的防范措施,做出对相关责 任人的处罚决定。

一起发电厂220kV母线全停事故分析 发电厂母线全停是电力系统中的严重事故,其后果包括发电机组掉闸、直配 负荷停电、电网频率、电压下降等,在某些情况下将导致大面积拉路限电、电网 振荡或解列。下面介绍一起因处置不当导致发电厂母线全停的案例,以资参考。

事故前运行方式

某发电厂为 220 kV 电压等级,双母线带旁路接线方式,从结构上又分为 I 站和 II 站两部分,之间没有电气联系。事故前该厂处于正常运行方式。

2 事故经过 2002-11-01T11:35,220 kV II 站母差保护动作,母联 2245 乙开关及 220 kV 4 号乙母线上所有运行元件跳闸(包括 3 条 220 kV 环网线路和 2 台 200 MW 汽轮发 电机组,另有 1 路备用的厂高变开关)。网控发“母差保护动作”、“录波器动作”、 “机组跳闸”等光字。事故发生后,现场运行人员一面调整跳闸机组的参数,一面 对 220 kV 4 号乙母线及设备进行检查。11:39,现场报中调 220 kV 4 号乙母线 及设备外观检查无问题,同时申请将跳闸的机组改由 220 kV 5 号母线并网,中 调予以同意。11:47,现场自行恢复 II 站厂用电方式过程中,拉开厂高变 2200 乙-4 隔离开关,在合上厂高变 2200 乙-5 隔离开关时,220 kV II 站母差再次动作, 该厂 220 kV 乙母线全停。

11:50,现场运行人员拉开 2200 乙-5 隔离开关,检查发现隔离开关 A 相 有烧蚀现象。

12:01 开始,现场运行人员根据中调指令,用 220kV 环网线路开关分别给 II 站 2 条母线充电正常,之后逐步合上各路跳闸的线路开关,并将跳闸机组并入 电网,220 kV II 站恢复正常运行方式。

3 事故原因分析

(1) 直接原因。事故发生后,根据事故现象和报警信号分析,判断为 2200 乙开关 A 相内部故障,并对开关进行了检查试验。开关三相支流泄漏电流测量 值分别为:A 相 0.375 礎/kV,B、C 相为 0.0025 礎/kV,A 相在交流 51 kV 时放 电击穿。11 月 2 日,对 2200 乙开关 A 相解体检查发现,开关静触头侧罐体下方 有放电烧伤痕迹,静触头侧支撑绝缘子有明显对端盖贯穿性放电痕迹,均压环、

屏蔽环有电弧杀伤的孔洞。经讨论认定,该开关静触头侧绝缘子存在局部缺陷, 在长期运行中受环境影响绝缘水平不断下降,最终发展为对地闪络放电,这是此 次事故的直接原因。

(2) 间接原因。事故发生后,作为判断故障点重要依据的“高厂变差动保护 动作”信号没有装设在网控室,而是装设在单元控制室,使现场负责事故处理的 网控人员得不到这一重要信息,在未判明并隔离故障点的情况下进行倒闸操作, 使事故扩大。

4 暴露的问题 这次事故不但暴露了设备的缺陷,也暴露了运行和管理上 的一些问题:

(1) 开关制造工艺不良,绝缘子存在先天质量性缺陷; (2) 保护报警信号设置不合理。此次事故的故障点位于 220 kV 母差保护和高 厂变差动保护的双重保护范围之内。但“高厂变差动保护动作”的报警信号装设在 该厂单元控制室,网控室仅有高厂变开关掉闸信号。这直接导致了在事故发生后 中调及网控运行人员无法尽快判断故障点位置;

(3) 现场运行人员在事故处理中也存在问题。220 kV 4 号乙母线跳闸后,网 控值班人员积极按现场规程及反事故预案要求对 4 号乙母线及所属开关、隔离开 关、支持瓷瓶等进行了核查,对网控二次设备的信号进行了核查,但对始终处于 备用状态的 2200 乙开关没有给以充分注意;另一方面,单元控制室的运行人员 没有主动与网控室沟通情况,通报“高厂变差动保护动作”信号指示灯亮的情况, 导致网控人员在故障点不明的情况下,为保 II 站机组的厂用电,将故障点合到 运行母线上,致使 220 kV II 站母线全停。

5 防范措施 (1) 2200 乙开关 A 相罐体整体更换,对原 A 相套管、CT 彻底清洗。 (2) 对 2200 乙开关 B、C 相进行交流耐压试验。

(3) 针对网控室没有 2200 乙厂高变保护信号的问题,制订措施进行整改, 同时检查其它重要电气设备是否存在类似问题。

(4) 加强各相关岗位间联系汇报制度,发生异常时各岗位应及时沟通设备的 运行情况及相关保护、装置动作信号。

(5) 加强运行人员的培训工作,提高运行人员对异常情况的分析能力和事故 处理能力,保证运行人员对规程、规定充分理解,在事故情况下能够做到全面分 析,冷静处理。

宁波北仑港发电厂“3.10”电站锅炉爆炸事故分析

1993 年 3 月 10 日,浙江省宁波市北仑港发电厂一号机组发生一起特大锅炉 炉膛爆炸事故(按《电业生产事故调查规程》界定),造成死亡 23 人,重伤 8 人,伤 16 人,直接经济损失 778 万元。该机组停运 132 天,少发电近 14 亿度。

一、事故经过 1993 年 3 月 10 日 14 时 07 分 24 秒,北仑港发电厂 1 号机组锅炉发生特大 炉膛爆炸事故,人员伤亡严重,死 23 人,伤 24 人(重伤 8 人)。北仑港发电厂 1 号锅炉是美国 ABB-CE 公司(美国燃烧工程公司)生产的亚临界一次再热强 制循环汽包锅炉,额定主蒸汽压力 17.3 兆帕,主蒸汽温度 540 度,再热蒸汽温 度 540 度,主蒸汽流量 2008 吨/时。 1993 年 3 月 6 日起该锅炉运行情况出现异 常,为降低再热器管壁温度,喷燃器角度由水平改为下摆至下限。3 月 9 日后锅

炉运行工况逐渐恶化。3 月 10 日事故前一小时内无较大操作。14 时,机组负荷 400 兆瓦,主蒸汽压力 15.22 兆帕,主蒸汽温度 513 度,再热蒸汽温度 512 度, 主蒸汽流量 1154.6 吨/时,炉膛压力维持负 10 毫米水柱,排烟温度 A 侧 110 度, B 侧 158 度。磨煤机 A、C、D、E 运行,各台磨煤机出力分别为 78.5%、73%、 59%、38%,B 磨处于检修状态,F 磨备用。主要 CCS(协调控制系统)调节项 目除风量在“手动”调节状态外,其余均投“自动”,吹灰器需进行消缺,故 13 时 后已将吹灰器汽源隔离。事故发生时,集中控制室值班人员听到一声闷响,集中 控制室备用控制盘上发出声光报警:“炉膛压力„高高”‟、“MFT”(主燃料切断保 护)、“汽机跳闸”、“旁路快开”等光字牌亮。FSS(炉膛安全系统)盘显示 MFT 的原因是“炉膛压力„高高”‟引起,逆功率保护使发电机出口开关跳开,厂用电备 用电源自投成功,电动给水泵自启动成功。由于汽包水位急剧下降,运行人员手 动紧急停运炉水循环泵 B、C(此时 A 泵已自动跳闸)。就地检查,发现整个锅

炉房迷漫着烟、灰、汽雾,人员根本无法进入,同时发现主汽压急骤下降,即手 动停运电动给水泵。由于锅炉部分 PLC(可编程逻辑控制)柜通讯中断,引起 CRT(计算机显示屏)画面锅炉侧所有辅助设备的状态失去,无法控制操作,运 行人员立即就地紧急停运两组送引风机。经戴防毒面具人员进入现场附近,发现 炉底冷灰斗严重损坏,呈开放性破口。

二、事故造成后果 该起事故死亡 23 人,其中电厂职工 6 人(女 1 人),民工 17 人。受伤 24 人,其中电厂职工 5 人,民工 19 人。事故后对现场设备损坏情况检查后发现: 21 米层以下损坏情况自上而下趋于严重,冷灰斗向炉后侧例呈开放性破口,侧 墙与冷灰斗交界处撕裂水冷壁管 31 根。立柱不同程度扭曲,刚性梁拉裂;水冷 壁管严重损坏,有 66 根开断,炉右侧 21 米层以下刚性梁严重变形,0 米层炉后

侧基本被热焦堵至冷灰斗,三台碎渣机及喷射水泵等全部埋没在内。炉前侧设备 情况尚好,磨煤机、风机、烟道基本无损坏。事故后,清除的灰渣 934 立方米。 该 起事故最终核算直接经济损失 778 万元人民币,修复时间 132 天,少发电近 14 亿度。因该炉事故造成的供电紧张,致使一段时间内宁波地区的企业实行停三开 四,杭州地区停二开五,浙江省工农业生产受到了严重影响,间接损失严重。

三、事故原因 该起锅炉特大事故极为罕见,事故最初的突发性过程是多种因素综合作用造

成的。以下,仅将事故调查过程中的事故机理技术分析结论综合如下:

1.运行记录中无锅炉灭火和大负压记录,事故现场无残焦,可以认定,并非 煤粉爆炸。

2.清渣过程中未发现铁异物,渣成份分析未发现析铁,零米地坪完整无损, 可以认定,非析铁氢爆炸。

3.锅炉冷灰斗结构薄弱,弹性计算确认,事故前冷灰斗中积存的渣量,在静 载荷下还不会造成冷灰斗破坏,但静载荷上施加一定数量的集中载荷或者施加一 定数量的压力,有可能造成灰斗失稳破坏。

4.事故发生后的检验结果表明,锅炉所用的水冷壁管材符合技术规范的要 求,对水冷壁管断口样品的失效分析证实,包角管的破裂是由于冷灰斗破坏后塌 落导致包角管受过大拉伸力而造成的。

5.对于事故的触发原因,两种意见: 一种意见认为,“3.10”事故的主要原因是锅炉严重结渣。事故的主要过程是:

严重结积渣造成的静载加上随机落渣造成的动载,致使冷灰斗局部失稳;落渣入 水产生的水汽,进入炉膛,在高温堆渣的加热下升温、膨胀,使炉膛压力上升; 落渣振动造成继续落渣使冷灰斗失稳扩大,冷灰斗局部塌陷,侧墙与冷灰斗连接 处的水冷壁管撕裂;裂口向炉内喷出的水、汽工质与落渣入水产生的水汽,升温 膨胀使炉膛压力大增,造成 MFT 动作,并使冷灰斗塌陷扩展;三只角角隅包角 管先后断裂,喷出的工质量大增,炉膛压力陡升,在渣的静载、动载和工质闪蒸 扩容压力的共同作用下,造成锅炉 21 米以下严重破坏和现场人员重大伤亡。因 此,这是一起锅炉严重结渣而由落渣诱发的机械一热力破坏事故。

另一种意见认为,3 月 6 日~3 月 10 回炉内结渣严重,由于燃烧器长时间下 摆运行,加剧了灰斗结渣。这为煤裂角气和煤气的动态产生和积聚创造了条件。 灰渣落入渣斗产生的水蒸汽进入冷灰斗,形成的振动加速了可燃气体的生成。经 分析计算,在 0.75 秒内局部动态产生了 2.7 千克以上混合可燃气体,逐步沿灰斗 上升,在上升过程中,由于下二次风与可燃气混合,混合温度在 470 度左右(未 达着火温度)。突遇炽热碎渣的进入或火炬(燃烧器喷焰)随机飘入,引起可燃 气体爆炸,炉膛压力急剧升高,炉膛出口压力达 2.72 手帕以上,触发 MFT 动作。 爆炸时,两侧墙鼓出,在爆炸和炉底结渣的联合作用下,灰斗与两侧墙连接处被 撕裂,灰斗失稳下塌,包角管和联箱水平相继破裂,大量水汽泄出,炉内压力猛 烈升高,使事故扩大。

6.锅炉投入运行后,在燃用设计煤种及其允许变动范围内煤质时出现前述的 严重结渣和再热汽温低、局部管段管壁超温问题,与制造厂锅炉炉膛的结构设计 和布置等不完善有直接关系,它是造成这次事故的根本原因。

另外,除上述诸技术原因外,北仑电厂及有关单位在管理上存在的一些问题, 也是导致这起事故发生的原因:该事故机组自 3 月 1 日以来,运行一直不正常, 再热器管壁温连续超过报警温度。虽经采取调整火焰中心,加大吹灰和减轻负荷 等措施,壁温超限问题仍未解决。按 ABB-CE 公司锅炉运行规程规定,再热器 壁温的报警温度为 607 度,3 月 6 日至 3 月 10 日,再热器壁温多在 640 度和 670 度之间,锅炉负荷已从 600 兆瓦减至 500 兆瓦,再减至 450 兆瓦,到 3 月 10 日 减至 400 兆瓦,再热器壁温仍严重超限。按运行规程规定,再热器壁温严重超温 采取措施而无效时,应采取停炉措施。运行值班长曾多次向华东电管局总调度和 浙江省电管局调度请示,但上级部门非但不同意停炉,而且还要求将锅炉负荷再 提高一些,要求锅炉坚

持运行到 3 月 15 日计划检修时再停炉。结果因结焦严重,

大块焦渣崩落,导致该起特大事故发生。 因此,该起事故原因的认定结论为:制造厂锅炉炉膛设计、布置不完善及运 行指挥失当;是一起锅炉设备严重损坏和人员群亡的责任事故。事故的直接原因 是锅炉严重结渣。

四、事故处理 该起事故发生后,电力工业部及浙江省有关部门组成了事故调查组,对事故 责任认定如下:

1.该台锅炉在投入运行以后,在燃用设计煤种及允许变动范围内的煤种时, 出现了锅炉结渣、再热汽温达不到设计值而过热器、再热器管壁严重超温的问题; 虽然采取了降负荷运行和下摆燃烧器等防止结渣,但积渣日趋严重,最终酿成了 事故。另外楼梯间、平台、过道不畅造成了人员众多伤亡,因此制造厂对事故负 有主要责任。

2.在运行管理上,北仑港电厂对引进的设备和技术研究、消化不够,又缺乏 经验,在采取一系列常规措施未能改善锅炉运行状况的情况下,未能及时对炉内 严重结渣作出正确判断,因而没有采取果断停炉措施。对事故负有运行管理不当 的次要责任。 为了认真吸取事故教训,除积极组织对外谈判外,电力部已对有关责任人进 行了处理: ⑴对北仑港电厂厂长给予降职处分; ⑵对厂总工程师给予行政记大 过处分;⑶对浙江省电力局局长通报批评,生产副局长通报批评;⑷其他有关直 接责任人员也做了相应处理。另对调查组提出的防止事故的对策。要求 ABB-CE 公司解决的项目,将通过谈判达到。

3.与事故主要责任方美国 ABB-CE 公司的谈判工作本着坚持原则、实事求 是、维护国家利益的原则,由中国技术进出口总公司、水利电力对外公司及华东 电管局、浙江省电力局等单位组成谈判组,开展对美国 ABB-CE 公司的谈判工 作。第一轮谈判于 1993 年 9 月 9 日至 9 月 10 日进行,谈判主要内容是双方各自 阐述对事故原因的看法。ABB-CE 认为锅炉下部结渣是导致事故的主要原因, 七种可能的外力造成灰斗失稳引起事故,而灰斗的四道刚性梁及四周角部的焊接 质量不良使灰斗强度不够。我方认为锅炉结构不完善,制造质量不良,冷灰斗设 计强度低,在锅炉大量结渣的情况下又无法观察和清渣。因此受可能发生的外力 作用,使灰斗失稳破坏引起事故。在谈判中我方还与 ABB-CE 公司就如何使锅 炉消除缺陷,尽快达到安全稳定运行的各种问题进行了讨论。为使下一轮谈判顺 利进行,ABB-CE 公司在 10 月份提交了正式的事故调查报告及我方需要的炉内 温度场、有关部件的强度计算等分析资料;我方提供了煤种资料及事故原因调查 报告(第二轮谈判于当年 11 月初举行,谈判内容及结论暂略)。

五、防范措施 国内大型电站炉结渣的问题比较普遍,为接受北仑港事故教训,举一反三, 电力工业部于 1993 年 9 月 24 日至 28 日召开了大型电站锅炉燃烧技术研讨会, 邀请科研、制造和大专院校的专家参加,提出技术改进和加强管理的措施,提高 电站锅炉的安全运行水平。为预防事故再次发生,具体的防范措施如下: 1.制造厂(ABB-CE)应采取措施,解决投产以来一直存在的再热器汽温低和 部分再热器管壁温度严重超限的问题。

2.制造厂应研究改进现有喷燃器,防止锅炉结焦和烟温偏差过大的问题。在 未改进前,制造厂应在保证锅炉设计参数的前提下,提出允许喷燃器下摆运行的 角度和持续时间。

3.锅炉设计中吹灰器布置密度低,现在吹灰器制造质量差,制造厂应采取措 施加以改进。在未改进前,电厂应加强检修、维护和管理,提高现有吹灰器的可 用率,必要时换用符合要求的吹灰器。

4.制造厂应研究适当加强冷灰斗支承的措施,以提高其结构稳定性又不致影 响环形集箱的安全。

5.制造厂应采取措施加装必要的监视测点,如尾部烟温、烟压测点、过热器 减温器进出口汽温测点、辐射式再热器出口汽温测点等,并送入计算机数据采集 系统。此外,还应考虑装设记录型炉膛负压表。

6.制造厂应对冷灰斗的积渣和出渣系统的出渣增加必要的监测手段,包括增 加必要的炉膛看火孔,以便检查锅炉结渣情况。

7.制造厂应对不符合安全要求的厂房结构、安全设施、通道、门、走、平台 和扶梯等进行改进,如大门不能采用卷帘门,看火孔附近要有平台等。

8.切实加强燃煤管理。电力部和其他上级有关部门应共同解决锅炉燃煤的定 点供应问题。电厂要加强对入厂煤、火炉煤的煤质分析和管理,完善配煤管理技 术。

9.电厂应严格执行运行规程,加强对锅炉的运行分析和管理工作。应及时提 出锅炉运行情况的分析意见和异常工况的应急措施。 10.对事故中波及的设备和部件进行仔细的检查。恢复运行前必须进行炉内空 气动力场和燃烧调整试验。

乌石油化热电厂3号汽轮发电机组“2.25”特别重大事故详细原因分析

一、事故经过 1999 年 2 月 25 日,乌石化热电厂汽机车间主任薛良、副主任顾宗军与汽机 车间 15 名工人当班,其中 3 号汽机组由司机曹磊、副司机黄汉添和马新俊值班。 凌晨 1

时 37 分 48 秒,3 号发电机——变压器组发生污闪,使 3 号发电机组

跳闸,3 号机组电功率从 41MW 甩到零。汽轮机抽汽逆止阀水压联锁保护动作, 各段抽汽逆止阀关闭。转速飞升到 3159r/min 后下降。曹磊令黄汉添到现场确认 自动主汽门是否关闭,并确认转速。后又令马新俊启动交流润滑油泵检查。薛良 赶到 3 号机机头,看到黄汉添在调整同步器。薛良检查机组振动正常,自动主汽 门和调速汽门关闭,转速 2960r/min,认为是污闪造成机组甩负荷,就命令黄汉 添复位调压器,自己去复位同步器。由办公室赶至 3 号机控制室的顾宗军,在看 到 3 号控制屏光字牌后(3 号机控制盘上光字牌显示“发电机差动保护动作”和“自 动主汽门关闭”),向曹磊询问有关情况,同意维持空转、开启主汽门,并将汽机 热工联锁保护总开关切至“退除”位置。随后顾宗军又赶到 3 号机机头,看到黄汉 添正在退中压调压器,就令黄汉添去复位低压调压器,自己则复位中压调压器。 黄汉添在复位低压调压器时,出现机组加速,机头颤动,汽轮机声音越来越大等 异常情况(事后调查证实是由于低压抽汽逆止阀不起作用,造成外管网蒸汽倒流 引起汽轮机超速的)。薛良看到机组转速上升到 3300r/min 时,立即手打危急遮断 器按钮,关闭自动主汽门,同时将同步器复位,但机组转速仍继续上升。薛良和 马新俊又数次手打危急遮断器按钮,但转速依然飞速上升,在转速达到 3800r/min 时,薛良下令撤离,马新俊在撤退中,看见的转速为 4500r/min 。

约 1 时 40 分左右,3 号机组发生超速飞车。随即—声巨响,机组中部有物 体飞出,保温棉渣四处散落,汽机下方及冷油器处起火。乌石化和热电厂领导迅 速赶至现场组织事故抢险,并采取紧急措施对热电厂的运行设备和系统进行隔 离。于凌晨 4:20 将火扑灭,此时,汽轮机本体仍继续向外喷出大量蒸汽,当将

1.27MPa 抽汽外网的电动门关闭后,蒸汽喷射随即停止。

二、事故原因

(一)1.27MPa 抽汽逆止阀阀碟铰制孔螺栓断裂使阀碟脱落,抽汽逆止阀无 法关闭,是机组超速飞车的主要直接原因。

(二)运行人员在发电机差动保护动作后,应先关闭抽汽电动门后解列调压 器,但依据制造厂资料编制的规程有关条款模糊不清,未明确上述操作的先后顺 序,造成关闭抽汽电动门和解列调压器的无序操作,是机组超速飞车的次要直接 原因。

(三)在事故处理中,司机曹磊在关闭抽汽电动门时没有确认阀门关闭情况, 低压抽汽系统实际处于开启状态,使之与阀碟脱落的低压蒸汽逆止阀形成通道, 是 1.27MPa 抽汽倒流飞车的间接原因。

三、事故原因分析

为分析原因,调查组反复多次进行了以下工作:

1、现场观测、取证;

2、查 阅和分析原始记录、数据和资料;3.对事故当事人进行询问和笔录;4.解体设备; 5.对关键设备和电汽机热工保护系统进行试验和测试;6.综合分析讨论。结果如 下:

(一)通过对事故当事人的调查表明,3 号机超速飞车是发生在复位低压调压 器时。根据对 1.27MPa 抽汽逆止阀解体检查和鉴定结果证实:抽汽逆止阀铰制 孔螺栓断裂,阀碟脱落,致使该逆止阀无法关闭。证实 3 号机超速飞车是由于逆 止阀无法关闭,造成 1.27MPa 蒸汽倒汽引起。

1.机组在保护动作后,自动主汽门、调速汽门关闭,转速升到 3159r/min 后, 最低转速降至 2827r/min,历时约 3 分钟,这说明自动主汽门、调速汽门是严密 的,该调节系统动作正常。

2. 发电机差动保护动作,机组转速上升到 3159r/min ,后降至最低时

2827r/min;机组挂闸,开启自动主汽门,此时同步器在 15.6mm,高压调速汽门 没有开启,解列调压器,转速飞升到 3300r/min;打闸后,自动主汽门关闭,转 速仍继续上升,最后可视转速为 4500r/min;经现场确认:自动主汽门和高压调 速汽门关闭严密。说明主汽系统对机组超速没有影响。

3.通过现场设备解体检查确定:4.02MPa 抽汽逆止阀严密。4.02MPa 蒸汽无 法通过中压抽汽管道返汽至汽轮机。其它各段抽汽逆止阀经检查和鉴定均关闭严 密。

(二)运行人员在发电机差动保护动作自动主汽门关闭后,未先确认抽汽电动 门关闭就解列调压器,中压调速汽门和低压旋转隔板开启,因低压抽汽逆止阀无 法关闭,致使 1.27MPa 抽汽倒汽至低压缸中造成机组超速飞车。 1.乌石化热电厂标准化委员会发布的《CC50--8.83/4.02/1.27 型汽轮机运行规 程》规定,发电机差动保护动作,发电机故障跳闸和汽轮机保护动作时,应依照 7.12 款 7.12.2 条执行,按故障停机处理。故障停机处理步骤依照 7.1.3 款执行。 该 7.1.3.7 规定:停止调整抽汽,关闭供汽门,解到列、低调压器。

2.乌石化热电厂标准化委员会发布的《CC50--8.83/4.02/1.27 型汽轮机启动运 行规程》规定,汽轮发电机组负荷甩到零以后,调节系统不能维持空负荷运行, 危急遮断器动作时,应依照 7.10.1 款 7.10.1.2 条中 d 项执行,解列中、低压调压 器、关闭供汽门。此时,汽轮发电机组的状况与发电机差动保护动作后汽轮发电 机组的状况完全相同,但《CC50--8.83/4.02/1.27 型汽轮机运行规程》中的处理规 程却与之相抵触。

3.哈尔滨汽轮机有限责任公司为乌石化热电厂提供的《CC50--8.83/4.02/1.27 型汽轮机运行维护说明书/112.003.SM》,对关闭供热门和解列中、低压调压器这 两项操作的顺序未做出说明。

4.当发电机差动保护动作、发电机出口油开关跳闸时,电磁解脱阀动作,危 急遮断滑阀动作,泄去自动关闭器油,自动主汽门关闭。综合滑阀 NO.1 下一次 脉动油泄去,增大高、中、低压油动机错油门下三路二次脉动油的泄油口。同时, 由于发电机出口油开关跳闸,超速限制滑阀动作,直接泄去高、中、低压油动机 错油门下三路二次脉动油使高、中、低压油动机加速关闭,以防止甩负荷时机组 动态超速过大,使机组能可靠地维持空转。超速限制滑阀动作约三秒后自动恢复 原位。与此同时,调压器切除阀也接受油开关跳闸信号而动作,泄去 NO.2、NO.3 综合滑阀下脉冲油压,使其落至下止点,从而增大高压油动机滑阀下脉冲油排油 口,高压油动机得以迅速关闭,有效地消除了调压器在甩负荷时出现的反调作用。

但同时也减少了低压油动机下二次脉动油的泄油口和上述综合滑阀 NO.1 增大低 压油动机错油门下二次脉冲油的泄油口的作用恰好相反。然而,哈尔滨汽轮机有 限责任公司提供的 《 CC50--8.83/4.02/1.27

型汽轮机调节保安系统说明书 /112.002.SM》未对此做出说明,导致无法对低压旋转隔转板此时的启闭状态进 行确认,给使用单位乌石化热电厂的有关人员判定上述情况下低压旋转隔板的启 闭状态造成困难,在编制该型汽轮机运行规程中针对上述情况进行事故处理的有 关条款时,误认为低压旋转隔板处于开启状态,因而无需对关闭电动抽汽门和解 列调压器这两项操作规定先后顺序,给编制该型汽轮机运行规程造成误导。当发 电机甩负荷时,汽轮机调节系统不能维持空负荷运行,危急遮断器动作时,也存 在同样的问题。

5.乌石化热电厂标准化委员会在编写发布《CC50--8.83/4.02/1.27 型汽轮机运 行规程》时,编写、审核和批准等有关人员未就哈尔滨汽轮机有限责任公司提供 的 《 CC50—8.83/4.02/1.27

型 汽 轮 机 启 动 维 护 说 明 书 /112.003.SM 》和 《CC50---8.83/4.02/1.27 型汽轮机调节保安系统说明书//112.002.SM》上述内容向 哈尔滨汽轮机有限责任公司提出疑义。

(三)3 号机低压抽汽逆止阀因铰制孔螺栓断裂阀碟脱落,使 1.27MPa 外网蒸 汽通过低压抽汽管道返到低压缸中,这是导致机组超速飞车的主要直接原因。在 中低压调压器复位后,即机组在纯凝工况下,手打危急遮断器时,只能使自动主 汽门和高压调速汽门关闭,中压调速汽门和低压旋转隔板不能关闭,无法将返汽 量限制至最小,因而不能避免机组超速飞车。

(四)司机曹磊在出现“发电机差动保护动作”和“自动主汽门关闭”信号后,进 行停机操作。在 DCS 画面上关闭各段抽汽电动门,但没有对电动门关闭情况进 行确认,使 1.27MPa 蒸汽倒流至汽轮机低压缸成为可能(实际事故中 1.27MPa 抽 汽三个电动门均在开启状态)。 (五)副司机黄汉添没有准确地向汽机车间主任薛良反映机组的真实情况。 (六)汽机车间主任薛良和运行副主任顾宗军在事故发生时及时赶到现场是 尽职尽责的行为。但违章代替司机与副司机操作,造成关闭抽汽电动门和解列调 压器的无序操作。 秦岭发电厂200MW-5号汽轮发电机组轴系断裂的特大事故分析

一、事故概况及经过 1988 年 2 月 12 日 16 时 06 分,秦岭发电厂 200MW5 号汽轮发电机组,在进 行提升转速的危急保安器动作试验时,发生了轴系断裂的特大事故。轴系的 7 处对轮螺栓、轴体 5 处发生断裂,共断为 13 断,主机基本毁坏。1.该机组的基 本情况:该机组的汽轮机系东方汽轮机厂 1983 年生产,出厂编号 14,为 D05 向 D09 过渡的产品,调节部套也作了改动;发电机系东方电机厂 1984 年生产,出 厂编号 84—12 一 6 一 20。机组于 1985 年 12 月 13 日开始试运行,1988 年 2 月 正式移交生产。截止 1988 年 2 月 12 日事故前,机组累计运行 12517 小时,检修

5988 小时,停运 461 小时,自停 59 次,危急保安器提升转速试验 6 次共 31 锤 次,机组最高达到转速 3373 转/分。2.事故过程概况:这次提升转速的危急保安 器动作试验是在机组于 2 月 12 日 5 时 52 分与电网解列后,用超速试验滑阀,在 接近额定主蒸汽参数及一级旁路开启的情况下进行的。做 1 号飞锤提升转速试验 时,6 号机司机将 5 号机盘上转速表揭示 3228 转/分,误看为 3328 转/分,并手 按集控室的停机按钮,使机组跳闸,但并未与机头的试验人员联系,致使他们误 认为 1 号飞锤已经动作。在场人员提供,在做 2 号飞锤提升转速试验过程中,当 机组转速升到 3302 转/分时,听到有类似于汽门动作的声音,试验人员误认为 2 号飞锤已动作,将超速试验手柄放开,后确认 2 号飞锤并未动作。当转速降至

3020 转/分时, 未发现异常,请示在场总工程师后,继续进行 2 号飞锤动作试验。 根据在场人员的回忆,先听到升速叫声,看到副励磁机喷出灰尘,然后听到一声 闷响,发电机端部着火,此时一名民工腰部被残片击中,在东头的人员听到一声 闷响后随即看到 1 号瓦盖翻起,高压后汽封喷出蒸汽,试验人员跌倒。从听到升 速叫声到发电机端部着火时间约 6 至 8 秒,在此期间,据在场人员称并未感到剧 烈振动,个别人反映发电机端部着火后又有一声响。电厂有关领导指挥广大职工 和消防队员奋力扑火,火焰于 16 时 28 分扑灭,一人被残片击伤。

二、事故原因分析这次事故是由油膜失稳开始的,突发性、综合性强烈振动 造成的轴系严重破坏。该机组的轴系稳定性裕度偏低和机组转速飞升超速到

3500 转/分~3600 转/分是酿成这次事故的主要起因。它是一次综合原因引起的技 术事故。

三、吸取教训采取措施为防止秦岭 5 号机事故的重演,提高同类机组的可靠 性,采取以下措施:1.改进调速系统设计,使其工作范围上限适当提高;改进超 速试验,便于准确操纵,尽快对同类机组的调速器滑阀和超速试验进行一次普查, 解决危急保安器的试验问题;提高超速保安装置的动作可靠性;重视热工检测系 统的配备,保证仪表的工作完好率,加强机组关键运行参数的监测、保护、记录 和记忆。2.研制稳定性良好的轴承,确定各轴承的合理相对标高,提高轴瓦的制 造质量及安装工艺,研究轴系重要螺栓的必要预紧力与防松措施,提高中低压转 子接长轴的制造和安装质量,制定运行机组的合理许可值。3.为从根本上采取有 力措施,提高其运行的可靠性和安全性,建议列入“八五”重大攻关项目。

某电厂电工检修电焊机 触电死亡

1 事故经过 2002 年 05 月 17 日,某电厂多经公司检修班职工刁某带领张某检修 380 V 直 流焊机。电焊机修后进行通电试验良好,并将电焊机开关断开。刁某安排工作组 成员张某拆除电焊机二次线,自己拆除电焊机一次线。约 17:15,刁某蹲着身 子拆除电焊机电源线中间接头,在拆完一相后,拆除第二相的过程中意外触电, 经抢救无效死亡。 2 原因分析 (1) 刁某已参加工作 10 余年,一直从事电气作业并获得高级维修电工资格 证书;在本次作业中刁某安全意识淡薄,工作前未进行安全风险分析,在拆除电 焊机电源线中间接头时,未检查确认电焊机电源是否已断开,在电源线带电又无 绝缘防护的情况下作业,导致触电。刁某低级违章作业是此次事故的直接原因。 (2) 工作组成员张某虽为工作班成员,在工作中未有效地进行安全监督、 提醒,未及时制止刁某的违章行为,是此次事故的原因之一。 (3) 该公司于 2001 年制订并下发了《电动、气动工器具使用规定》,包括 了电气设备接线和 15 种设备的使用规定。《规定》下发后组织学习并进行了考试。 但刁某在工作中不执行规章制度,疏忽大意,凭经验、凭资历违章作业。 (4)该 公司领导对“安全第一,预防为主”的安全生产方针认识不足,存在轻安全重经营 的思想,负有直接管理责任。

3 防范措施 (1) 采取有力措施,加强对现场工作人员执行规章制度的监督、落实,杜 绝违章行为的发生。工作班成员要互相监督,严格执行《安规》和企业的规章制 度。

(2) 所有工作必须执行安全风险分析制度,并填写安全分析卡,安全分析 卡保存 3 个月。

(3) 完善设备停送电制度,制订设备停送电检查卡。 (4) 加强职工的技术培训和安全知识培训,提高职工的业务素质和安全意 识,让职工切实从思想上认识作业性违章的危害性。 (5) 完善车间、班组“安全生产五同时制度”,建立个人安全生产档案,对 不具备本职岗位所需安全素质的人员,进行培训或转岗;安排工作时,要及时了 解职工的安全思想状态,以便对每个人的工作进行周密、妥善的安排,并严格执 行工作票制度,确保工作人员的安全可控与在控。 (6) 各级领导要确实提高对电力多经企业安全生产形势的认识,加大对电 力多经企业的安全资金投入力度,加强多经企业人员的技术、安全知识培训,调 整人员结构,完善职工劳动保护,加强现场安全管理,确保人员、设备安全,切 实转变电力多经企业被动的安全生产局面。 湛江电厂“6.4”全厂停电及#2机烧轴瓦事故通报

一、事故经过: 6 月 4 日 8 时,湛江电厂两台 300Mw 机组并网运行,#1 机负荷 150MW, #2 机组负荷 250MW。 #1 机组因轴承振动不正常,6kV 厂用电工作段仍由启动/ 备用变压器供电。

9 时 17 分#2 机突然跳闸,发出抗燃油(EH)油压低、EH 油泵 C 泵跳闸、发 电机失磁、汽轮机和发电机跳闸等讯号。汽轮机值班员立即抢合主机、小汽机直 流事故油泵和发电机密封直流油泵,均启动正常。 电气值班员发观#2 发一变组 2202 开关跳闸,#2 厂高交 622a 开关跳闸,622b 开关红绿灯不亮,6kVⅡa、6kVⅡb 两段自投不成功。

9 时 l8 分抢合 062a 开关成功,汽机司机投入交流润滑油泵,停下直流润滑 油泵。 电气值班员到现场检查,负荷开关已分闸,但没有检查发现 622b 开关在 合闸位置。然后抢合上 062b 开关时,向#2 发电机送电,引起启动/备用变压器差 动保护误动作使 220

8、620a、620b 三侧开关跳,#1 机组失去厂用电跳闸,全厂

停电。#2 机交流润滑油泵失压,直流润滑油泵没有及时投入而使部分轴瓦断油。 值班员先后切开 061a、061b、062a、062b、060a、060b 开关,于 9 时 21 分合 2208 开关成功。9 时 24 分合 620a 开关成功,恢复Ⅱa 段厂用电,但合 620b 开关不成 功。经检查处理,9 时 50 分合 620b 开关,10 时 17 分就地操作合 062b 开关成功, 至此厂用电全部恢复正常。

11 时 45 分#2 机挂闸,转速迅速升至 120 转/分,即远方打闸无效,就地打 闸停机。

11 时 48 分汽机再次挂闸,转速自动升至 800 转/分,轴向位移 1.9mm,远方 打闸不成功,就地打闸停机。

12 时 10 分第三次挂闸,轴向位移从 0.7mm 升至 1.7mm,轴向位移保护动 作停机。

事故后检查发现#2 机组轴承损坏,其中#

1、

2、

5、6 下瓦和推力瓦损坏严重, 需要更换。

二、事故原因分析 经检查分析计算机打印资料和事故后做试验证明,事故直接原因是 C 抗燃

油泵跳闸,因蓄能器漏氢退出运行,造成抗燃油压迅速降低,该保护动作跳机。 事故扩大为全厂停电的原因:#2 机 6kV 厂用电 B 段 622b 开关跳闸线圈烧 坏,红绿灯不亮,值班人员没有到现场检查,没有发现该开关未跳开,当抢合 062b 开关时,启/备变压器差动保护误动跳三侧开关,全厂失去厂用电。当时, #l 机厂用电由启/备变压器供电,#1 机组被迫停机。启/备变压器高低侧 CT 特性 不匹配,已发生差动保护误动多次,未及时采取有效措施消除,亦是扩大为全厂 停电事故重要原因。

#2 汽轮发电机组烧瓦原因:计算机打印资料表明,9 时 18 分 40 秒直流事故 油泵停,而此后因抢合 062b 开关造成全厂停电,交流油泵停运,润滑油中断烧 瓦。全厂停电交流油泵停运后除了没有及时抢合直流润滑油泵外,直流油泵为什 么不能联动和两次抢合不成功,有待继续检查联动装置和二次回路。

三、事故暴露的问题

1.运行人员素质低,判断事故和处理事故能力不强。该厂曾发生过开关非全 相运行,汽轮机叶片断落,振动异常没有立即停机,两次非同期并列#1 发电机、 #1 炉空气预热器烧损等事故,仍至这次全厂停电、损坏设备重大事故,都出现 运行人员误判断、误处理,反映运行人员处理事故能力不强。

2.安全管理不善。发生多起事故未能及时组织深入调查分析,按“三不放过” 原则严肃处理,认真吸取教训。运行规程未明确规定,开关红绿灯不亮时如何检 查处理。运行人员往往不是按规程而是由值长或厂领导命令进行重大操作或处理 事故。厂领导直接干预运行人员处理事故是错误的。全厂停电后,#2 机组#6 瓦

温度曾达 101 度,轴向位移 1.9mm,运方打闸失灵,汽机挂闸后转速升高达 800 转/分,这些现象说明机组处于不正常状态,厂领导仍决定冲转,是拼设备的体 现。

3.设备管理不善,未能及时消除缺陷。抗燃油蓄能器、启/备变压器差动保护 误动、厂用电和事故油泵自投装置等存在的问题,未及时处理,致使一般事故扩 大为全厂停电和损坏主设备重大事故。计算机缺陷不及时消除,不能把 9 时 19 分 40 秒以后的数据资料打印下来,加深了分析事故难度。据反映,工作人员可 擅自将重要保护退出运行,未经有关部门批准,限期恢复。

4.个别值班人员不如实反映停过#2 机直流润滑油泵和全厂停电时,不能迅速 投入直流润滑油泵等情况,背离了做老实人,办老实事,说老实话的职业道德。

四、反事故对策

1.加强人员培训,提高运行人员的思想素质和技术素质,加强责任心和职业 道德教育,提高运行人员操作技术水平、判断和处理事故能力。认真对待事故和 障碍,按“三不放过“原则及时组织调查分析,真正吸取事故教训。对隐瞒事故真 相的同志,给予教育和处理。

2.严格执行规章制度。运行规程不完善的要修改补充,不完善的内容先以书 面形式颁布执行。运行人员应按规程操作和处理事故,厂领导不要干预运行人员 操作,不得违章指挥操作,不得为避免事故拼设备。必须建立保护装置管理制度, 落实责任制,重要保护和联锁装置退出运行时必须经总工程师或厂领导批准,并 限期恢复。

3.加强设备缺陷管理。坚持定期轮换试验制度,设备缺陷要及时处理,暂时 难于消除的缺陷要有防止发生事故具体措施,颁发到有关岗位执行。

关于2007年3月2日某电厂三号锅炉低水位MFT动作的事故通报

2007 年 3 月 2 日,#3 锅炉发生一起低水位 MFT 动作事故,现将本起事故通报如 下。

一、事故名称:#3 锅炉低水位 MFT 动作事故

二、事故责任部门:发电部

三、事故开始结束时间:2007 年 3 月 2 日 11:30 至 3 月 2 日 14:10

四、事故等级:二类障碍;事故类别:热机误操作

五、三号机组概况 三号机组额定装机容量 135MW,由福建省第一电力建设公司总承建(其中锅炉由 哈尔滨锅炉厂有限责任公司制造,440t/h 超高压、中间一次再热、露天布置的循 环流化床锅炉,型号为 HG-440/13.7-L.WM20;汽轮机由东方汽轮机厂制造,型 号为 N135-13.2/535/535-2 超高压、一次中间再热、单轴、双缸双排汽、凝汽式; 发电机由山东济南发电设备厂与瑞士 ABB 公司联合开发制造,采用定子空气外 冷、转子绕组空气内冷、分离式座式轴承和静止励磁方式,型号为 WX21Z-073LLT),于 2006 年 5 月 24 日首次并网投产。

六、经过 2007 年 3 月 2 日发电部四值白班,根据省调负荷情况,#3 机组从 11:15 负荷 135MW 降至 11:30 的 110MW,整个降负荷过程相对较平稳,水位变化也在规 定范围内。11:30 负荷降至目标值,因午饭时间,当班#3 锅炉副值黄 xx 认为锅 炉参数相对较稳定,经主值张 xx 同意后,让值乙郑 xx 代为监视汽水盘(张 xx 也在监盘),就去吃午饭。

此时机组参数:机组负荷 112MW,蒸汽流量为 289t/h,给水流量为 339t/h,主 给水压力为 14.66MPa,汽包压力为 14.05MPa、主汽压力为 13.28MPa,汽包水 位为 63mm,B 给水泵液偶勺管开度 84.8%。 为适当降低水位,郑 xx 点开给水泵调节对话框,将水位自动切为手动来降低汽 包水位,由于其没有注意调节前给水泵液偶勺管开度,11:30:21 就将其开度 手动设为 43.5%。关闭对话框后发现开度不正常,11:30:31 立即切为手动将给 水泵液偶勺管的开度开大,液偶勺管的开度最低降至 60.7%。在此过程中,因勺 管开度已被关下来,造成给水流量在 11:30:25 后低于 150t/h 给水泵再循环门

自动开启。

11:30:52 汽机值班员在 CRT 上手动关闭再循环门,发现无法全关,立即派人 就地手动关闭,可就地手动也只能关至 20%(a、保护联开再循环门后,虽又调 大勺管开度,但给水压力未能克服锅炉汽压,送锅炉给水无流量,水量全部从再 循环管走,再循环门前后压差极大,手摇不动;b、该再循环门无中停功能,保 护动作后,该再循环门必须到全开位置并解除连锁后,方能在 CRT 上关闭)。

11:35 当汽包水位低至-116mm 时,应锅炉主值张 xx 要求启动 A 给水泵运行。 11:35:58 锅炉低水位 MFT 动作,锅炉投入烟煤、助燃油,待床温稳定后于 12:46 切换为无烟煤,#3 机组负荷最低降至 30MW,三台机组总负荷最低降至 288MW,14:10#3 机组负荷恢复至 110MW,事故处理结束。

30

张家港沙洲电力有限公司内部资料

七、原因

#3 机组按省调负荷要求,负荷降至目标值后在调整水位的过程中,郑 xx 误将 B 给水泵液偶勺管开度由 84.8%,手动设为 43.5%,造成勺管开度过小导致给水流 量低于 150t/h,给水泵再循环门自动开启,引发锅炉低水位 MFT 动作。

八、事故的等级界定及责任认定

(一)事故的等级界定 本起事故造成 3 月 2 日 11:41—12:50 公司总负荷曲线不合格,中调下达总负 荷为 330MW,受锅炉 MFT 影响总负荷最低降至 288MW(偏离 12.7%),且在 此负荷波动时间约达 10min。本起事故影响总电量约 3.5 万 kw.h。依据公司《各 类事故、障碍、异常界定规定》第六章第 23 条第

(一)款第 3 条规定,本起事 故认定为二类障碍。

(二)事故的责任认定

随公司一期工程四台机组的陆续投产,发电部锅炉专业人员配备基本到位,为两 台炉 6 名员工,鉴于不少运行人员为新手,实践经验不足,公司在多次会议上强 调,要求值班员甲以上方可独立监盘,并进行操作;值班员乙必须在监护下进行 监盘、操作,当机组运行工况不正常或事故处理时,值班员乙不得进行监盘、操 作;值班员丙必须在监护下进行监盘,但任何情况下,均不得进行操作。本起事 故由值班员乙进行独立监盘、操作,失去监护,引发本起事故,暴露出部分运行 岗位人员有章不循的问题。本起事故责任认定如下: 主值张 xx、副值黄 xx 对低岗位人员监盘时监督不力,未严格执行公司要求,对 本起事故负主要责任。 郑 xx 对本起事件负次要责任。

九、事故处理 略

十、防范措施

1、发电部应加强员工的培训教育,尤其是加强低岗位员工的培训,提高员工的 技术水平。对全体值班员甲,关于机组正常运行中水位的调整方法进行一次再培 训,经过培训考试合格的值班员甲,在主值或副值的监护下上盘实习一个月,并 经专业实践考核合格后,才能独立监视汽水盘。

2、发电部应加强教育,提高员工对监盘操作调整重要性的认识,低岗位员工监 盘时,必须加强监护,做到精心操作,确保机组安全稳定运行。对全体运行人员, 关于机组正常运行中燃烧调整、汽温调整、汽压调整等典型工况下各参数的调整 方法,逐项进行再培训,提高运行人员操作水平。

3、发电部必须举一反三,加强部门的各项管理工作,对如何强化防止误操作问 题,于 3 月 20 日前提出部门的整改意见及防范措施。

对人员技术培训工作,发电部应制定切实可行、行之有效的方案,明确责任人、 方法、任务、目标、考核等事项,把技术培训这项基础性工作切实抓紧、抓细、 抓实。

某厂#4机跳闸事故分析

一、事故经过:

2006 年 10 月 12 日早 7:30 分 4#机跳闸。当时无电气故障现象,机、电、 炉各运行参数正常,事后调各运行参数曲线亦正常。经多方查找原因未有很合理

的解释,机组于 9:52 并网。

二、事故处理及分析: 事故时,热控、电气二专业人员均在现场查找原因。调出报警记录为:

7:29:51.914 DEH 故障跳闸 (小数点后单位为毫秒,下同) 7:29:51.953 发电机故障跳闸 7:29:56.271 非电量保护跳闸

7:30:5.216

A 侧主汽门关闭 以下为跳机后的一些报警,如轴掁大跳闸等。 从事故记录看应是 DEH 故障跳闸引起发电机跳闸,但 DEH 无直接跳发电机功 能,只有 DEH 先关主汽门才能去跳发电机,违反了正常逻辑关系,断定是误跳。 为证实热控动作记录的正确性,后将电气故障录波器打印信息调出,动作顺序为: 7:30:01

热工保护动作 30:01.058

发电机跳闸开始 30:01.077

发电机跳闸结束 以下记录为厂用系统跳闸记录。

该记录与热控记录顺序相符。时间相差较多是因为电、热两个系统本身时间 误差,后人工对时电比热控约快 4.5 秒。

电、热首出记录及顺序相同,可断定为热控保护首先动作引起。 为找到误跳原因,热控、电气二专业人员查找各种报警记录,将二专业所有 报警信息全部集中,分析对照得出结论仍是 DEH 先故障跳闸,再引起发电机跳。

后又将电气至热控可引起跳闸的联系电缆折开测绝缘正常,引起 DEH 故障跳闸 的报警没有,运行参数无异常,找不出任何可以跳闸的原因。后热控、电气两专 业人员一起分析下一步做法,决定利用 3#机正处于停役机会做试验。热工人员 拟订了试验步骤、方法并在中午休息时拟好方案打印 5 份。下午一上班热控、电 气两专业人员即开始试验。试验由值长联系中调,值长按方案布置运行操作。先 模拟 4#机运行方式,将 3#发变组出口刀闸拉开、开关合上。试验分四种:

1、机头手动打闸;

2、在 ETS 盘内短接发电机故障跳闸信号,即模拟发电机跳闸;检查机组动作情 况。

3、短接主汽门关闭接点模拟汽轮机跳闸检查发电机动作情况。

4、发主汽门关闭信号同时去机、电检查汽机、电气动作情况。 试验结果:第 1 个试验动作过程与 4#机故障记录一致,其余三个均不同。第 1 个试验动作过程为:14:22:34.627

DEH 故障跳闸

34.656

发电机故障跳闸 45.436

非电量保护跳闸

23:22.393

A 侧主汽门关闭 其间隔时间分别为:4#机 DEH 故障跳闸----发电机故障跳闸 0.039 秒

发电机故障跳闸---非电量保护跳闸 4.318 秒 非电量保护跳闸---A 侧主汽门关闭 8.945 秒

3#机 DEH 故障跳闸----发电机故障跳闸 0.029

秒 发电机故障跳闸---非电量保护跳闸 10.78 秒 非电量保护跳闸---A 侧主汽门关闭 36.957 秒

其间隔时间虽然相差很大,但递增关系相符。可能的原因是 3#机处于停役 状态,而 4#机为滿负荷运行状态。

以上试验说明,可能是:某种原因引起 DEH 故障信号发出。同时引起机组 跳闸。

再分析引起 DEH 故障所有条件,再逐一排除。 引起 DEH 故障所有条件有:

1、就地打闸

2、超速保护动作

3、转速故障 转速测量偏差大

4、阀位校验故障 校验偏差大

5、挂闸油压低

6、BTG 盘(手操盘、立盘)紧急停机

7、ETS 跳闸 机组保护跳闸 现逐一排除。

2、超速保护不可能,因发电机跳与机组同时,不可能超速。

转速曲线也无此显示,热控无超速保护动作。

3、转速测量偏差大也不可能,无 此报警,且三取二,不可能同时二个传感器故障。

4、阀位校验故障也不可能, 因无此报警,也无此显示,且此保护只在开机前试验起作用,工况不符。

6、BTG 盘(手操盘、立盘)紧急停机需要人员至手操盘上操作,会被别人发现也不可能。

7、ETS 跳闸不太可能,一是无此报警,也无此现象,所调出的参数、曲线均无 此记录。唯一有可能的即是

1、就地打闸,但就地打闸装置需人为左旋再拉出才 能跳闸,除非故意为之才有可能。至于人为误碰接点,因接点位于里面,人要伸 长手臂才能触及,人为可能也是很小的。但不排除该接点电缆绝缘不好短路引起, 这种短路为瞬时才有可能,因为未经处理事后掛闸开启正常。还有可怀疑的是

5、 掛闸油压即高压安全油压,该油压一无监视二无报警,若油压降低将导致主汽门 关闭且同时跳发电机。事后检查过各电磁阀动作均正常。合肥厂运行人员反映合 厂曾发生过遮断电磁阀微漏,导致安全油压下降关主汽门并跳发电机,现象与这 次一样。运行及热控检查进出油管,虽有 3℃左右温差,但断定不了是否有泄漏。 就地油压表目前指示值无明显变化。

另从故障记录发现,跳机后有一报警“轴承振动大跳闸”。其时间在“发电机 故障跳闸”信号后 12.9 秒,但又在主汽门关前 0.12 秒。通过查看 DCS 系统历史 趋势,在跳机发生时刻,#1-#5 瓦均有不同程度的轴掁增大,其中#5 轴 X 向轴振 显示数值由 8um 突变为 16um,1 秒之后变为 8um,同时发电机有功功率由 136MW 速降至零,说明此时#5 轴 X 向轴振测量曾有过异常(如电磁干扰,电缆屏蔽接 地、线路接触不良等),虽然监测到的 5X 轴振数值与轴振保护跳机值 270um 相 差甚远,但由于记录系统采样时间周期为 2 秒,不排除在此采样周期内#5 轴 X 向轴振显示数值曾有达到保护跳机值,进而导致 ETS“轴振大跳机”保护动作的可 能。考虑到报警时间误差较大,此点也是很值得怀疑。只是未经处理,开机后正 常则无法解释。

可直接跳闸的有关元器件故障与人为误碰有共同的特征,即无任何报警、异 常现象,突然跳闸且无法分析原因。

以上分析总结这次跳机可怀疑的原因是:

1、就地打闸接点电缆绝缘不好,待停机后检验。

2、安全油压因电磁阀微漏降低跳机,而且电磁阀动作跳机后又正常不漏了。(ZZ 厂发生过)

3、人为动就地跳机接点。

三、教训及改进:

1、引发 DEH 故障的条件因无报警首出记忆,给事故分析带来困难。应在 DEH 逻辑中增加故障首出记忆逻辑。

2、各报警之间时间相差太大,同样给分析带来了困难。如:发电机故障跳闸与 主汽门关闭相差 13 秒,若时间正确,则汽轮机早已飞车。显然 DCS 系统 SOE 记录时间有错,应予重新校对不同 SOE 模块间的采集时间是否同步。

3、安全油压是重要参数,应在 DCS 操作员站中增加监视和报警,并增加运行趋 势曲线。

4、为防止#5 轴 X 向轴振测量异常可能导致“轴振大保护”动作跳机,申请临时将 #5 轴 X 向轴振大保护解除,待机组检修时彻查测量回路、检测元件、电缆屏蔽 接地等,确认系统正常后再投入。

大唐韩城发电厂“8·3”全厂停电事故通报

8 月 3 日,大唐陕西发电公司韩城发电厂在进行二期主厂房 A 列墙变形测量 时,用铁丝进行测量,违章作业,造成#3 主变 110kV 引线与 330kV 引线弧光短 路,又因#3 主变保护出口继电器焊点虚接,3303 开关未跳闸,扩大为全厂停电 事故。

一、事故经过

事故前运行方式: #1 机#2 炉、#3 机炉、#4 机炉及#

1、

2、

3、4 主变压器 运行,330kV 环型母线运行,330kV 两条线路与系统联络;110kV 单母线固定连 接,四条地区出线运行。全厂总出力 185MW。其中,地区负荷 145MW。

韩城发电厂存在地质滑坡影响。为防止 A 列墙墙体落物影响主变等设备的 安全,准备在 A 列墙外安装一层防护彩钢板。电厂多经公司承担了该项工程。 事先制定了《工程施工安全组织措施》、《工程施工方案》,并经生产技术科等 审核,总工程师、批准。

8 月 1 日,多经公司项目负责人找到电气检修车间技术员,要求进行现场勘 测工作,并要求派人监护。电气检修车间技术员同意,并安排变电班开票、派监 护人。8 月 2 日下午履行了工作许可手续。

8 月 3 日上午开始工作。在汽机房顶(25.6 米)向下放 0.8 毫米的 20 号软铁 丝,铁丝底端拴了三个 M24 的螺母。15 时 48 分,在向上回收铁丝时,因摆动 触及#3 主变 110kV 侧引出线 C 相,引起#3 主变对铁丝放电,并造成#3 主变 110kV 侧 C 相与 330kV 侧 B 相弧光短路,#3 机变差动保护动作,引起#3 机组跳闸。又 因为#3 主变 330kV 侧 3303 开关拒跳及失灵保护未动作,造成了事故的扩大。 #4 机反时限不对称过流保护动作,3305 开关跳闸,#4 机组与系统解列,带厂用 运行;#2 主变 330kV 侧中性点零序保护动作跳闸, 110kVⅡ段母线失压, #2 高变失压, 厂用 6kVⅡ段母线失压,#2 炉灭火, #1 机单带地区负荷,参数无 法维持,发电机解列。韩金、韩西禹线对侧开关跳闸。

二、事故处理过程

#4 机与系统解列后,带厂用电运行。16 时 11 分,韩金线金锁变侧充电成功, 韩城电厂 3302 开关给#2 主变充电正常,110kVⅠ段,Ⅱ段电压恢复。17 时 23 分,#4 发电机并网;17 时 41 分,#1 发电机并网;19 时 44 分,#2 发电机并网; 8 月 4 日 2 时 44 分,#3 机组启动,机变零启升压正常;7 时 36 分,#3 机组并 网。

三、事故暴露问题

1、生产组织混乱。《工程施工安全组织措施》、《工程施工方案》虽然明 确了大部分施工只能在停电的情况下进行,但对前期的现场测量、准备工作没有 明确的要求。该厂对多种经营承担的有关生产工作,如何计划、安排组织,缺乏 相关的管理制度,多种经营部门也不参加生产调度会。 多经公司安排的现场工作人员没有电气专业人员,施工前也没有安排组织学习相 关的安全工作规程,对在带电区域进行测量工作没有认真分析工作可能存在的风 险,没有制定工作方案。工作开始前,没有向生产部门提交相关的工作计划、安 排,工作的组织存在随意性。

2、工作票签发、许可随意。电气检修车间同意配合开工作票并派监护人, 但车间技术员、工作票签发人变电班班长、变电班制定的工作监护人,对涉及带 电区域的工作,均没有认真了解工作内容和工作方法等,对工作中可能存在可风 险缺少必要的分析环节。工作票执行全过程存在漏洞,签发、许可、安全交底以 及危险点分析、现场监护执行流于形式。

3、“两票”执行的动态检查和管理不到位。该项工作从 8 月 3 日上午开始, 直至发生事故,共在现场放置了六根铁丝。在此过程中,监护人员对此严重违章 和可能造成危险后果视而不见,没有进行及时纠正和制止。也没有相关的领导、 技术人员及安全监督人员发现和制止。

4、设备维护管理不到位。该厂对 1998 年投用的 WFBZ 型微机保护没有进 行认真的检查和相关试验,对保护中存在问题底数不清,由于 3303 开关接点虚 焊的缺陷没有及时发现和消除,造成故障点无法隔离,导致事故扩大。同时也说 明该厂安全质量专项治理工作流于形式,对集团公司要求开展的保护自动装置和 二次回路的安全质量专项治理活动不深不细。

5、人员安全意识淡薄,安全教育缺位。在带电区域使用铁丝作测量绳危险 极大,而且危险性具有很强的可预见性,但工作人员对危险缺少起码的感知和自 我保护意识,监护人员对危险也是麻木不仁,表明企业在员工的应知应会的教育 上存在严重的缺位。

三、相关要求

1、各单位要认真落实集团公司关于“两票三个 100%”规定,加强两票的动 态检查和监督工作;安全监督部门要对两票执行存在的问题要及时进行通报和考 核,并向安全第一责任者汇报。 生产车间代多种经营或外委工程开工作票时,必须对工作的开行性、必要性、工 作方案、工艺进行审查,由负责填写工作票的车间或班组组织进行危险点分析工 作,并制定相应的控制措施。所派出的监护人,必须是班组技术员、安全员及以 上人员。

2、按照综合治理的原则,健全生产指挥体系,保持政令畅通。生产现场的 管理必须进行统一指挥。多种经营企业承揽的生产工作,必须在统一的生产技术 管理下进行。凡是承揽生产工作的多种经营,必须参加生产调度会议,相关计划 性工作,必须提交相关工作计划。要加强生产工作的计划性和严肃性,未经生产 调度指挥部门核准的工作,不得开工。

3、强化员工安全意识教育和安全技能知识培训,加强工作人员对作业现场 的危险源和危险因素的辨识、分析和控制能力以及应对突发事件能力的培训,完 善作业现场员工必须具备的应知应会培训工作管理,规范现场作业人员的工作行 为,夯实安全基础。

4、结合安全质量专项治理活动,各分、子公司要组织专家组对所管理企业 继电保护定值管理工作进行一次认真的检查。重点是相关的规程、标准、文件是 否齐全、有效;定值计算、审核、批准、传递、变更管理是否规范;与电网调度 部门的管理界面是否清晰;主保护、后备保护的配合是否符合配置原则;检修、 预试超期的保护装置,是否积极向电网调度部门提出申请,创造条件进行试验; 试验、传动工作是否严格执行规程规定的方式、方法;对在调度部门进行备案的 保护定值、相关资料,分子公司是否组织进行了一次全面核对。 8 月 30 日前各分、子公司将本次专项检查情况反馈至集团公司安生部,直属企 业的检查工作由集团公司组织。

托克托电厂“8.16”检修高加烫伤事故分析

一、事故经过

2006 年 8 月 16 日 20:59 托电维护项目部在进行#1 机组#2 高加检修工作中 发生事故。事故发生时工作成员王金锋、杨桦正在拆#2 高加水侧人孔门,当人 孔门密封盖临近拆下时高加内部 110℃热水将人孔门芯崩出,致使正在工作的工 作成员王金锋、杨桦和地面监护的工作负责人冯少华三人被严重烫伤。

2006 年 8 月 16 日#3 高加检修结束后,运行人员在高加投运注水过程中发现 #2 高加水位偏高,经汽机点检员李占江确认#2 高加发生泄漏。2006 年 8 月 16 日 13:30 天津蓝巢检修托电维护项目部汽机队维护人员葛永生将#2 高加检修工 作票送到主控室。16:25 工作负责人李斌检查#2 高加检修安全措施执行情况发 现汽侧抽汽温度就地表计显示为 138℃,便返回主控室通知主值徐旭东。徐旭东 查看 SIS 系统:#2 高加汽侧温度为 110℃,水侧温度为 138℃。随后对检修工作 票安全措施进行确认:

1、确认#3 高加水侧入口管道放水至有压母管一次门(10LAB40AA001)、二次门 (10LAB40AA002),#1 高加水侧出口电动门前管道放水至有压母管一次门 (10LAB70AA401)、二次门(10LAB70AA402)处于关闭状态。

2、#3 高加至#2 高加水侧管道放水门一次门(10LAB40AA401)、二次门 (10LAB40AA402)至无压管道地沟处有汽冒出,但没有响声。

3、将#2 高加汽侧事故疏水调整门前手动门(10LCH22AA001)、调整门后手动 门(10LCH22AA002)打开。

4、检查#3 高加水侧出口管排空气门(10LAB50AA50

1、10LAB50AA502),管 口有少量冒汽。

17:50 值长高峻山批准发出#2 高加检修工作票 J1R10608058(见附件六),工 作负责人李斌。19:20 李斌办理检修工作成员变更手续,检修工作成员变更为 王金锋、冯少华、杨桦。李斌委托冯少华为临时代理工作负责人。办理完手续后 工作负责人冯少华经询问主值徐旭东#2 高加水侧无压力后,安排杨桦检查#2 高 加无压放水门出口是否有水。杨桦检查后报告水量很小。冯少华下令开始拆除#1 机组#2 高加人孔门工作。

20:59 在拆完人孔门四合环后用螺栓抽人孔门密封芯过程中门芯突然崩出, 同时大量热水喷出,将脚手架上作业成员王金锋和杨桦推出 12 米,地面工作负

责人冯少华被水冲出了约 4 米。冯少华立即跑到主控室通知运行人员#2 高加人 孔门崩了,大量热水将工作成员烫伤,请求尽快救人。然后返回 6.8 米寻找两名 工作成员。因事故发生时脚手架将照明灯打破并引起照明变跳闸,#1 机组汽机 房 6.8 米漆黑一片找不到另外两人。此时托电副总经理冯树理亲自带领运行人员 找到杨桦,将杨桦和冯少华用救护车火速送往呼和浩特解放军二五三医院。维护 项目部也派车将王金锋送往二五三医院。

二、事故应急响应 事故发生后,大唐托电和维护项目部分别立即向各自领导报告。维护项目部

党委书记李阿勇等人陪同伤员赶往医院。大唐托电公司党委书记郭殿奎、总工程 师郭亚斌、安监部部长牛通彪、发电部书记兰瑜等人立即到二五三医院联系抢救 工作。医院派出急救车在途中迎接伤员。

22:50 救护车将伤员送到二五三医院,医院组成了以院长为首的抢救小组, 对伤员进行诊断和救治。大唐托电又联系北京 304 医院专家赶到二五三医院参与 制定治疗方案。经初步诊断:

冯少华:1)全身大面积特重度烧伤(体表烧伤面积 28﹪,深 2 度 28﹪); 2)低血容量性休克;3)吸入性损伤(轻度)。 杨桦:1)全身大面积特重度烧伤(体表烧伤面积 95﹪,深 2 度 40﹪,3 度

55﹪);2)低血容量性休克;3)吸入性损伤(中度);4)腰三椎体变形见清晰 骨折。

王金锋:1)全身大面积特重度烧伤(体表烧伤面积 90﹪,深 2 度 40﹪,3 度 50﹪);2)低血容量性休克;3)额面部创伤;4)吸入性损伤(中度)。 二五三医院确定了治疗方案,对伤员按照抗休克和抗感染分阶段治疗。8 月 17 日 11 时王金锋开始异体植皮手术,17 时手术完成,转入重症监护室。8 月 17 日 18:30 杨桦开始异体植皮手术,23 时手术完成,因伤势较重安排在悬浮床治 疗。二人植皮面积 17000 ㎝ 2,冯少华伤势相对较轻没有进行植皮手术。 目前冯少华基本脱离生命危险,杨桦和王金锋已度过休克期,但是还需要经过感 染期才能脱离生命危险。

8 月 17 日维护项目部成立了事故调查工作组、对外协调工作组和生产稳定 工作组。安排 9 人配合医院护理伤员,并于 8 月 17 日上午通知三人家属赶到呼 和浩特二五三医院。蓝巢检修公司副总经理沈宏强和项目部党委书记李阿勇向家 属介绍了事情经过和伤员伤势,安抚家属留在呼和浩特配合医院治疗。项目部副 经理孙胜春组织事故现场勘察取证和事故分析。8 月 16 日 23 时项目部副经理孙 胜春及相关人员参加托电公司组织召开的事故分析会。8 月 17 日 6 时现场清理 完毕,恢复正常生产。

三、事故调查

1、托电#1 机组高加系统介绍。 托电#1 机组为日本日立机组,三台高加(德国 BDT 生产卧式 U 型管式)布置方 式是东西走向,水侧人孔在西侧。#1 高加位于汽机房 21 米层,水室出口侧在 13.7 米设置放水门和排空气门,#2 高加位于汽机房 6.8 米层,水室入口侧在 0 米 C 列墙处设置放水门,放水到地沟,是三台高加最低的放水点,#3 高加位于汽机 房 13.7 米层,水室入口侧在 6.8 米层设置放水到有压母管的放水点。检修时高加 解列,高加系统导旁路运行。高压给水由#

1、#

2、#3 三台高加串联组成,中间 没有隔离阀门,给水由#3 高加经#2 高加、#1 高加流向省煤器(具体布置见附件 四)。高加水室人孔门采用自密封门(见附件五),密封门芯由门口四合环定位,

通过 6 条螺栓与门盖拉紧。运行时,压力越高密封越好。拆卸时先松开 6 条拉紧 螺栓,取下四合环,再用螺栓将人孔门芯和密封垫一起拉出。

2、#2 高加检修工作安全措施及执行情况。 工作地点:#1 机 6.8 米#2 高加处。 工作内容:#1 机#2 高加 10LAD20AC001 水室查漏并检修 。 应进行的安全措施及执行情况:

(1)将高加水侧倒至旁路系统运行,先隔离汽侧,后隔离水侧;即 汽侧隔离:

1)关闭#1 机一段抽汽电动门(10LBQ10AA001) 并拉开电源开关。 2)关闭#1 机二段抽汽电动门(10LBQ20AA001) 并拉开电源开关。 3)关闭#1 机三段抽汽电动门(10LBQ30AA001) 并拉开电源开关。 4)关闭#1 机一段抽汽逆止门(10LBQ10AA002)。 5)关闭#1 机二段抽汽逆止门(10LBQ20AA002)。 6)关闭#1 机三段抽汽逆止门(10LBQ30AA002)。

从开始检修#3 高加至检修#2 高加这段时间高加汽侧一直没有投运。经过措施确 认二段抽汽电动门(10LBQ20AA001)微内漏。 水侧隔离:

7)打开#1 机高加旁路电动门(10LAB41AA001)。

8)关闭#1 机#3 高加入口电动门(10LAB30AC001),拉开电动门的电源。 9)关闭#1 机#1 高加出口电动门(10LAB10AC001),拉开电动门的电源。 10)关闭#1 机#3 高加入口电动门旁路手动门(10LAB40AA005)。 11)关闭#1 机#1 高加出口电动门旁路手动门(10LAB70AA002)。

#3 高加检修完毕后,准备恢复措施投运高加,在高加水侧注水中发现#2 高加泄 漏,接着又进行高加隔离给水走旁路。

(2)将高加汽、水两侧放水、消压为零。(具体系统见附件一) 水侧放水、消压为零:

1)开启#1 机#3 高加至#2 高加给水管道放水一次门(10LAB50AA401)。 执行情况:应全开实际开度为 1/4 2)开启#1 机#3 高加至#2 高加给水管道放水二次门(10LAB50AA402)。 执行情况:应全开实际开度为 1/4 3)开启#1 机#3 高加水侧出口管道放空一次门(10LAB50AA501)。 执行情况:应全开实际开度为 1/4 4)开启#1 机#3 高加水侧出口管道放空二次门(10LAB50AA502)。 执行情况:应全开实际开度为 1/4 以上隔离由于放水、放空,措施做的不到位,没有将高加内介质放尽,也未将温 度降至规程规定值(50℃以下)

汽侧放水、消压为零:(系统图见附件

二、三)

1)关闭#1 机#2 高加正常疏水调门前手动门(10LCH21AA001)。 2)关闭#1 机#2 高加正常疏水调门后手动门(10LCH21AA002)。 3)关闭#1 机#1 高加正常疏水调门前手动门(10LCH10AA001)。 4)关闭#1 机#1 高加正常疏水调门后手动门(10LCH10AA002)。 5)关闭#1 机#2 高加事故疏水调门前手动门(10LCH22AA001)。 6)关闭#1 机#2 高加排汽至除氧器手动门(10LCH26AA001)。 7)关闭#1 机#2 高加汽侧充氮手动门(10LAD20AA018)。

8)关闭#1 机#2 高加连续排汽手动门(10LAD20AA003)。 在发票前应打开#2 高加事故疏水调门及前、后手动门将汽侧水放干净后再关闭, 以上措施已经执行。

(3) 三台高加汽、水侧内部介质的监视情况 1)高加水侧就地无压力、温度、液位监视,主控室有温度监视(通过 sis 画面), 没有压力、液位监视。 2)高加汽侧就地有压力、温度、液位监视,主控室有压力、温度、液位监视(通 过 sis 画面)。所以说要判断高加水侧内部是否有压力,只有通过逐渐开大高加 水侧至无压放水门后,观察放水口是否放水增大或响声增大,通过此操作才能断 定高加水侧是否有压、有积水。

3、现场勘察情况。

(1)现场勘察发现#2 高加人孔门芯连同检修用脚手架在撞击两根管道后,被喷 出的汽水推出约 12m 左右。将 6.8m 层#2 高加西侧照明灯架全部击碎,同时将二 段抽汽管道弯头处及锅炉上水泵至除氧器上水管道立管保温外护全部击损。由此 现象可以推断事故发生时#2 高加内部仍有大量热水和一定压力。 (2)在现场重新核对运行所做安全措施过程中发现,#3 高加至#2 高加水侧管道 放水门及#3 高加水侧出口管道排空门开度只有全开时的 25%左右(阀门全开门 杆应外露 8 扣,实际门杆只外露 2 扣)。说明放水门没有全开,放水量极小。

4、相关人员调查

(1)经询问工作负责人李斌,在工作票发出前,李斌与当值运行人员罗时光共 同到#3 高加至#2 高加水侧管道放水门(#1 机 0m)处,落实放水门是否仍有排 水,当时只看到放水门处有排汽现象。随后运行人员罗时光用专用工具将放水门 开大,由于李斌当时与操作人员距离较远,未看清操作人员将放水门开大多少。 (2)具罗时光自述,在确认#3 高加至#2 高加水侧管道放水门措施时发现有蒸汽 冒出后,将放水门开大约 1 圈左右,发现汽量增大,随停止操作,用对讲机报告 主值徐旭东现场实际情况后离开#1 机 0m 进行其它操作。 (3)具徐旭东自述,在接到罗时光报告“#3 高加至#2 高加水侧管道放水门开大 后排汽量增加”的信息后,直至工作票许可开工未对该情况做任何措施。

(4)经询问临时工作负责人冯少华,在办理完工作负责人委托手续后,询问主 值徐旭东“高加水侧是否有压力”,徐旭东回答“无压力可以进行工作”。随后 冯少华又要求工作班成员杨桦落实 0 米至无压放水门是否有水,杨桦去就地确认 后向冯少华报告说水量很小,于是三人开始进行#2 高加人孔门拆除工作。

沙洲电厂“10.14”电气误操作全厂停电事故通报

1、事故经过:2006 年 10 月 14 日事故前#1 机组运行情况:#1 机组负荷 560MW, B、C、D、E 磨运行,A、B 汽泵运行,AGC、RB 投入,定压运行方式, 220kV 正、负母线运行,沙店 2K39 开关运行于 220kV 正母,#1 发变组 2501 开关在正 母线运行,启备变 2001 开关运行在负母,处于热备用状态,#2 机组省调调停, 沙店 2K40 线路省调安排检修。#1 机组单机单线运行方式。

10 月 14 日中班,值际三值,值长陈×。接班时(17:00)沙店 2K40 线路 检修工作已结束,等待调令恢复。接班后值长接省调预操作令,副值王×(主要 事故责任人、主操作人)准备好沙店 2K40 线路恢复的操作票,经审查操作票无 误后,在调令未下达正式操作令前,17:40 值长(陈×)令值班员王×(副值)、 明××(主值、监护人)(主要事故责任人)按票去进行预操作检查,因调令未 下达,只对线路进行预检查,值长未下达操作令,所以操作票未履行签字手续。 17:45 调令正式下达给值长陈×,沙店 2K40 线路由检修转冷备用(所有安全措 施拆除,断开沙店 2K404-3 地刀)。此时值班员(王×、明××)已去现场(升 压站内),值长未将值班员叫回履行完整的操作票签字手续,将操作令下达给单 元长王××(次要事故责任人),由单元长王××去现场传达正式操作令。单元 长到现场(升压站内)后向主值明××、副值王×下达操作令。随后由值班员(王 ×、明××)执行断开沙店 2K404-3 地刀的操作,该项操作(沙店 2K404-3 接 地隔离开关操作箱)执行无效(操作中发现地刀拉不开),按票检查操作内容无 误,单元长帮助明、王二人一起到继电器楼检查上一级操作电源正常,并汇报值 长联系检修二次班处理。在等待检修人员到场期间,王××由到升压站 2K404-3 地刀处复查操作电源正常。随后对沙店 2K40 开关状态进行检查,发现 2K40 开

关有一相指示在合位(实际为沙店 2K39 的 C 相,此开关为分相操作开关)。此 时明××、王×也由继电器楼回到升压站,王××遂向二人提出沙店 2K40 开关 状态有一相指示不符。告知二人对沙店 2K40 开关状态进行检查核对确认,单元 长王××准备返回集控(NCS)进行再次盘上核对沙店 2K40 开关状态,此时明、 王二人在升压站内检查该相开关(实际为沙店 2K39 的 C 相)确在合位。主值明 ××已将操作箱柜门打开,也未核对开关编号并将远方、就地方式旋钮打到就地, 副值王×在就地按下分闸按钮,造成该相开关跳闸,沙店 2K39 开关单相重合闸 启动,但是由于沙店 2K39 开关运行方式打在就地方式,沙店 2K39 开关未能重 合,开关非全相保护延时 0.8 秒跳线路两侧三相开关,造成我厂与对岸站解列, 事后确认分开的是沙店 2K39 开关 C 相。

18:24 集控室值班人员听到外面有较大的异音,立即检查四台磨运行情况均 正常, 集控监视 DCS 画面上 AGC 退出,负荷骤减,主汽压力迅速上升,立即 手动停 E、D 磨,过热器安全门动作,B、C 磨跳闸,炉 MFT,集控室正常照明 灯灭,手动投直流事故照明灯,集控监视 CRT 画面上所有交流电机均停(无电 流),所有电动门均失电,无法操作。确认#1 机组跳闸,厂用电失去,(锅炉首 出燃料丧失,汽机首出 EH 油压低,电气低频保护动作)。值班员检查柴油发电 机联动正常,保安段电压正常(就地检查柴发油箱油位正常)。汽机主机直流油 泵、空侧密封油直流油泵、小汽机(汽动给水泵)直流油泵均联动正常,锅炉空 预器主马达跳闸,辅助马达联启正常。立刻手启机侧各交流油泵,停止各直流油 泵且投入联锁,启动送风机、引风机、磨煤机、空预器各辅机的油泵。同时将其 他各电机状态进行复位(均停且解除压力及互联保护,以防倒送电后设备群启)。

----19:22 恢复 220kV 系统供电。

-----19:53 启备变供电,全面恢复厂用系统供电。 -----21:02 启电泵,炉小流量上水。 -----15 日 00:10 启动送、引风机,炉膛吹扫完成,具备点火条件。 ----15 日 03:27 炉点火。 ----15 日 05:30 汽轮机进行冲转。 ----15 日 06:07 #1 发电机并网成功,带负荷。 15 日 08:20 :机组负荷 270MW,A、B、C、D 磨运行电泵、A 小机运行, 值长令对锅炉炉本体全面检查时,运行人员就地检查发现 B 侧高再处有泄漏声, 联系有关专业技术人员确认为高温再热器爆管,汇报有关领导及调度。13:00 调度下令#1 机组停机, 15:42 发电机解列。

2、原因分析:操作人员走错间隔,误分带电设备

此次事故的原因是事故当事人违反了一系列规章制度:

1)

在倒闸操作过程中,未唱票、复诵,没有核对开关、刀闸名称、位置和编号 就盲目操作,违反了《安规》第 2.3.1 条:"操作前应核对设备名称、编号和位置, 操作中还应认真执行监护复诵制"的规定。 2)

操作中为减少操作行程,监护人和操作人在操作进行中违反《安规》第 2.3.5.3 条"不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置"的规定,和《安规》第 2.3.4.2 条:操作票票面应清楚,不得任意涂改。

3)

操作中随意解除防误闭锁装置进行操作,违反了《安规》第 2.3.6.4 条:操作 中发生疑问时,应立即停止操作并向值班员(单元长)或值班负责人(值长)报 告,弄清楚问题后,再进行操作,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 违反了运行管理《防误装置管理制度》。

4)

操作中监护人帮助操作人操作,没有严格履行监护职责,致使操作完全失去 监护,且客观上还误导了操作人。 5)

违反了《电业安全工作规程》第 2.3.3.1 条关于"特别重要和复杂的倒闸操作, 由熟练的值班员操作,值班单元长或值长监护"的规定。担任监护的是一名正值 班员,不是值班负责人或值长。

6)

值班人员随意许可解锁钥匙的使用,没有到现场认真核对设备情况和位置, 违反了《防误锁万能钥匙管理规定》。

7)

现场把关人员对重大操作的现场把关不到位,运行部管理人员没有到现场把 关,没有履行把关人员的职责。

8)

缺陷管理不到位,母线接地刀闸的防误装置存在缺陷,需解锁操作,虽向检 修部门做了专门汇报和要求,但未进一步跟踪督促,致使母线接地刀闸解锁成为 习惯性操作,人员思想麻痹。

9)

危险点分析与预控措施不到位,重点部位、关键环节失控,对主要危险点防 止走错间隔、防止带电合地刀等关键危险点未进行分析,没有提出针对性控制措 施。

3、暴露的问题

1)责任心不强,违章、违纪现象严重。这次误操作就是一系列违章所造成。暴 露了管理人员、运行人员责任心不强,不吸取别人的、过去的误操作事故经验教 训,现场把关失职,操作马虎了事,违章操作。 2)贯彻落实防止误操作事故措施不到位。 3)危险点分析与预控措施未到位。这次事故暴露了在运行操作中,对走错间隔、 带电合地刀及母线接地刀闸长期解锁操作等关键危险点未进行分析,没有提出针 对性控制措施。反映了升压站运行操作标准化与危险点分析流于形式的现象还相 当严重。

4)现场把关制度流于形式。在本次事故中,在现场把关的管理人员没有履行把 关职责,没有起到把关的作用。

5)操作人员执行“两票三制”不严格,安全意识淡薄。

6)未严格执行操作监护制度,操作中未认真执行“三核对”,操作人和监护人应 同时核对设备名称、编号、位置、实际运行状态与操作票要求一致。 7)重大操作前的模拟操作与事故预想准备不充分。 8)未严格按照规程规定执行,在就地随意对 220kV 系统设备进行操作。 9)操作员在操作中断后执行与票面工作无关的内容,安全意识需加强。

10)操作人员技术水平有待进一步提高。

11) 在单机单线特殊运行方式下,未做好事故预案和防范措施。

4、防范措施:

1)

三吉利能源股份公司领导已向沙洲电力公司发出安全预警,并提出了整改要 求和措施,要求沙洲电力公司在事故分析会中各部门应深刻分析,认真吸取教训。 2)

事故当天公司总经理就误操作事故对全公司安全生产提出了具体要求,对事 故分析要严格按照"四不放过"的原则,严肃处理责任人,深刻吸取事故教训,举 一反三,采取有效措施,强化责任,落实措施,迅速扭转安全生产被动局面。

3)

严格按照国电公司发布的"关于防止电气误操作事故禁令"要求,认真、准确、 完整的执行好操作票制度,严禁任何形式的无票操作或增加操作程序。微机防误、 机械防误装置的解锁钥匙必须全部封装,除事故处理外,正常操作严禁解锁操作。 公司重申解锁钥匙必须有专门的保管和使用制度。电气操作时防误装置发生异

常,必须及时报告运行值班负责人,确认操作无误,经当班值长同意签字后,解 锁钥匙管理者必须亲自到现场核实情况,切实把好操作安全关。随意解锁操作必 须视为严重习惯性违章违纪行为之一,坚决予以打击。如再次发生因解锁而引起 的电气误操作,将加重对相关责任人的处罚和对该主管单位的主要负责人的责任 追究。

4)

严格按照国电公司发布的"关于防止电气误操作事故禁令"要求,认真、准确、 完整的执行好操作票制度,严禁任何形式的无票操作或改变操作顺序。

5)

按国家电网公司、沙洲电力公司《防止电气误操作装置管理规定》和《关于 加强变电站防止电气误操作闭锁装置管理的紧急通知》要求,认真管理和使用好 电气防误操作装置。变电站防误装置必须按照主设备对待,防误装置存在问题影 响操作时必须视为严重缺陷。由于防误缺陷处理不及时,生产技术管理方面应认

真考核,造成事故的,要严肃追究责任。

6)

全面推行现场作业危险点分析和控制措施方法。结合实际,制定危险点分析 和预控措施的范本和执行考核的规定,规范现场作业危险点预测和控制工作,把 危险点分析和预控措施落实到班组、落实到作业现场。作业前对可能发生的危险 点要进行认真分析,做到准确、全面、可行和安全,控制措施必须到位到人,确 保现场作业的安全。对《危险点预测与控制措施卡》流于形式或存在明显漏项的, 要实行责任追究制。

5、具体整改内容:

1)220kV 系统线路接地刀拉、合时都要将线路的电压互感器的小开关合上 才能操作(应符合防止电气误操作,“五防”的要求)。 由计生部和运行部拿出意见,并对操作票进行修改。

2)220kV 系统开关站内,防止误操作锁进行一次全面检查,更换新锁,制 定相应措施。

3)重大设备进行系统操作,运行部部门领导、专工及其有关人员应到现场 监护,制定出相关制度。

4)升压站内各个单元开关、刀闸应有明显的分离区域,以防今后误走错间 隔。

5)220kV 系统线路单线运行时,公司与张家港供电公司协商,运行调度提 出申请店岸变要求有人值班;

6)运行电气规程进行复查,特别是操作票,写出标准票,指导运行正确对 设备和系统的操作。检查规程,进行修补,在规程没有修订前,制定具体措施。

7)加强技术培训,提高全员的技术操作水平,严格执行“两票三制”,开展 危险点的分析工作,严禁无票作业。

8)加大奖惩力度,提高职工的安全意识。

广西来宾B电厂连续发生四起同类设备责任事故

在 2004 年 9 月至 2006 年 6 月不到两年的时间内,广西来宾 B 电厂(2× 360MW 燃煤机组)连续发生四起同类设备责任事故,其中 3 起为重大设备事故。 这四起事故都是由于循环冷却水泵控制系统遭到破坏,机组循环冷却水中断供 应,导致机组被迫停机所引起的。

2004 年 9 月 8 日,由吉林电力管道总公司承包施工的来宾电厂 2×125MW 循环水管道改建工程施工中,来宾 B 电厂主厂房至取水泵房一条通信电缆和两 条光缆被意外挖断,导致来宾 B 电厂两台机组停运。 2005 年 5 月 16 日,广西建工二建公司在广西来宾 A 电厂扩建工程施工中, 挖断两根光纤控制电缆、一根电话线,并挖伤一根 6.6 千伏动力电缆,导致广西 来宾 B 电厂江边水泵房设备的控制中断,运行中两台机组相继停运,全厂对外 停电,事故造成直接经济损失 3.1 万元,间接经济损失 68.9 万元,少发电量 15883.506 兆瓦时。

2006 年 3 月 29 日,广西来宾 B 电厂由于设备隔离措施不足,通风系统维护 作业人员误碰循环冷却水泵站 48 伏直流电源系统的整流充电器投退开关,导致 电池组失充。而直流电源系统因保护信号设计、安装存在缺陷,48 伏直流系统

故障报警信号未能送到机组控制室,操作人员无法及时发现并处理故障。电池长 时间放电导致 48 伏直流电源系统发生低电压,引起循环水泵出口门关闭,机组 循环冷却水中断,两台机组被迫停运,少发电量 2864.01 兆瓦时,间接经济损失 47.08 万元。

2006 年 6 月 29 日,广西来宾 B 电厂因电厂循环冷却水泵房配电室 380 伏 交流电源失电,引起两台机组的 4 台循环冷却水泵跳闸,循环冷却水供应中断, 造成两台机组被迫紧急手动停机,电厂上网出力由 510 兆瓦降低为零。

同类重大设备事故在较短时间内连续发生,原因主要有:

(一)安全管理不到位。事故发生后,没有认真吸取事故教训,切实做好 预防工作,落实整改措施不力。对 2004 年 9 月 8 日的基建施工挖断通信电缆导 致发生事故的调查中,已经发现了有关施工图纸未标注厂区电缆、地下布线位置; 工厂内有关电缆、管道走向于地面上未按规定设置标识的问题,但在 2005 年 5 月 16 日,由于同样原因,再度发生同类事故。

(二)安全隐患整改不及时。对 2006 年 3 月 29 日事故循环冷却水泵站 48 伏直流电源系统失压导致事故的调查过程中,调查组已经向来宾 B 电厂指出循 环冷却水泵交流电源工作电源和备用电源设计不合理,要求尽快整改,但由于各

种原因整改不及时,导致 6 月 29 日事故的发生。

(三)电厂辅助设备管理不到位。四次事故都是由于循环水泵相关设备故 障而导致事故发生,电厂辅助设备的管理、设计、建造、配合均存在不同程度的 缺陷,导致了事故一再发生。

郑州热电厂发电机定子接地保护动作跳闸分析

郑州热电厂 3 号发电机为典型的发电机变压器组(发变组)单元接线,发电

机为东方电机厂生产的 QFSN-200-2 型,机组于 1992 年投运,现处于稳定运行 期。2001-11-18,3 号发电机处于正常运行状态,当时机组带有功负荷 125 MW, 无功负荷 25 Mvar,对外供热量 160 t/h。

1 事故经过 凌晨 01:35,3 号机集控室铃响,中央信号盘发出“保护回路故障”和“故 障录波器动作”光字,随即喇叭叫,中央信号盘又出“发电机定子接地”、“主 汽门关闭”、“断水保护动作”、“远方跳闸动作”、 “6 kV 配电装置故障” 光字,发变组表计无明显冲击,发变组控制盘发电机出线开关Ⅲ建石

1、灭磁开 关 Q

7、励磁调节柜输出开关 Q

4 绿灯闪光,除副励电压表外,发变组其它表 计均无指示;厂用电盘 6 kVⅠ、Ⅱ段出“BZT 动作”光字,6 kV 高压厂用电备 用电源进线开关 6107,6207 红灯闪光,6 kV 高压厂用电备用变压器高压侧开关 建备 1 绿灯平光,6 kVⅠ、Ⅱ段电压表指示为 0,高、低压厂用电失电,集控室 工作照明失去,保安电源联动正常,值班人员立即退出 6107,6207 联动开关, 将上述跳闸开关复位后,发现Ⅲ建石

1、Q

7、6 kV 高压厂用电工作电源进线开 关 6104,6204 均为绿灯平光,红灯闪光,由于灯光指示异常,为防止扩大事故, 在确认 6104,6204 断开后,于 01:38,手动合上建备 1,高、低压厂用电恢复 正常。到保护间检查,发变组保护 A 柜“发电机定子接地零序电压”和“发电 机定子接地三次谐波”发信、跳闸灯均亮,“主汽门关闭”和“发电机断水”灯 亮。值班人员对发变组所属一 次系统外观进行检查,未发现明显异常。厂用电 失压期间,接于 3 号机 UPS 的机、炉所有数字监视表计均无指示。02:35,在 高低压厂用电恢复正常后,3 号发电机从 0 起升压,当定子电压升至 2 kV 时, 发电机零序电压为 2 V,当定子电压升至 2.5 kV 时,中央信号盘出“定子接地” 光字,于是将发电机电压降至 0,断开 Q4 和微机非线性励磁调节器控制开关 KK

1、KK2,通知检修进一步查找原因。运行值班人员将发变组解 备,并将发电 机气体置换后,检修人员拆掉发电机 5 m 处出线,对发电机做交直流耐压试验正 常,封闭母线出线、主变及高压厂用变做交流耐压试验正常,然后逐一将发电机 出线电压互感器推入工作位置,做交流耐压试验,当推入发电机出线电压互感器 2YHA 时,发现 2YHA 相泄漏电流达 50 mA,其它相只有 1 mA,遂判断为 2YHA 故障,将其更换并恢复发电机接线,机组重新从 0 升压正常。

2 原因分析及对策 此次事故原因通过电气检修做交、直流耐压试验及更换发电机出线电压互

感器 2YHA 后,发电机重新零起升压正常的情况看,可以确认为是发电机出线 电压互感器 2YHA 相对地绝缘降低,造成发电机定子接地保护动作引起。

(1) 建备 1 开关未联动 BZT 装置 为 JCCB-031 型厂用电源快切装置,具有差压快切和残压慢切 功能,即当工作开关跳闸后,若其差压继电器检测到的工作母线残压与备用电源 电压之间的电压差值在整定值之内,1 s 内备用电源开关可快速合上,若差值不

符合要求,1 s 后时间继电器接点打开,装置变为检测母线残压是否符合要求来 实现慢切。由于建备 1 开关为老式多油开关,开关机构动作慢,合闸时间长,6 kV 厂用电电源开关为真空开关,开关机构动作快,合闸时间短,而 BZT 装置一次 自投回路原设计是在 6 kV 厂用电开关合上后合闸命令即消失,由于两开关动作

时间不同,造成建备 1 开关在机构未合到位时就返回。现将其 BZT 回路进行改 线,接入建备 1 开关合闸监视及 BZT 合闸自保持回路,以确保其合闸成功。

(2) UPS 直流电源未联动

原因为 UPS 直流蓄电池组连接线出厂时由于压接质量不好,致使多股导线 在线鼻子处断线,再加蓄电池组运行中由于长期充放电,使其中一极连接线剩下 的几股导线也被烧断,造成蓄电池组正负极回路开路,在 UPS 交流电源失电时, 蓄电池组投不上,UPS 装置对外供电中断,使机、炉用热工监视仪表无指示。现 已对 3,4 号机 UPS 蓄电池组连接线全部更换为高质量多股软铜线。

(3) Ⅲ建石 1,Q7,6104,6204 控制开关在值班人员复位后绿灯平光,红 灯闪光

原因 为上述控制开关复位后,其控制回路中的两对接点 10,11 与 14, 15 接通,接点 10,11 接通后,绿灯发平光,而 3 号发变组跳闸后,由于建备 1 未联动上,致使其高低压厂用电失去,部分装设低电压保护的厂用设备跳闸,在 值班人员将这些跳闸设备的控制开关复位前,由于其控制开关位置与电源开关位 置不对应,使 3 号机组直流 110 kV 系统的闪光装置启动,闪光母线带电。此时

又恰逢高低压厂用电失电,造成电源接于 3 号机组 MCC 的 1,2 号内冷水泵电 源中断,发电机断水保护动作,保护出口回路接点闭合,直流 110 kV 正电源就 通过Ⅲ建石 1,Q7,6104,6204 中任一开关的控制回路中的断水保护出口接点、 红灯、控制开关的 14,15 接点与闪光母线接通,此时由于其它厂用跳闸设备未 复位,闪光母线就通过这些设备的事故音响回路与负电源接通,就出现了Ⅲ建石 1,Q7,6104,6204 控制开关在值班人员复位后绿灯平光,红灯闪光的异常现象。 但由于Ⅲ建石 1,Q7,6104,6204 开关的红灯闪光回路与其它低电压保护动作 跳闸设备的绿灯闪光回路是串联关系,就又造成了Ⅲ建石 1,Q7,6104,6204 的红灯闪光与低电压保护动作跳闸设备的绿灯闪光不同步,且灯光变化情况也不 同。在同一时间,红灯闪光是一灭一亮,绿灯闪光是一亮一暗,这种现象是因为 当闪光装置中的电容充电电压未达到闪光继电器 J 动作电压值之前,J 常闭接点 闭合,Ⅲ建石 1,6104,6204 的红灯与厂用电跳闸设备的绿灯串联后,接于直流 110 V 电源的正负极上,红绿灯均亮;当闪光装置中的电容充电电压达到闪光继 电器 J 的动作电压值后,J 常闭接点打开,其常开接点闭合,Ⅲ建石 1,Q7,6104, 6204 的红灯回路被短接,红灯灭,而此时辅机绿灯回路直接接于直流 110 V 电 压上,其亮度变强,要比红绿灯都亮时的亮度强。现已将所有厂用电设备的红绿 灯更换为自闪光节能灯,删除了原设计回路中的闪光回路,消除了这一异常现象。

3 处理方法 值班人员在发电机主保护动作跳闸后,在发电机重新零起升压过程中,发

现发电机出现零序电压后,未直接利用断灭磁开关来消除发电机磁场能量,而是 将发电机电压降至 0 后才断开励磁调节柜输出开关 Q4,延误了事故处理时间, 甚至有可能进一步扩大事故。这是因为若故障点在发电机内部的定子回路中,则 二次升压后故障电压持续时间越长,对定子回路的损坏程度就越大,并有可能损 坏定子线圈和铁心,造成无法挽回的后果。因此,为防止事故扩大,处理此类事 故时可采取直接断灭磁开关的办法来进行处理。

汉川电厂一次机组断油烧瓦事故的思考

汉川电厂 3 号机组是一台 300MW 机组,2003-04-24,该机组发生了一次断 油烧瓦事故。事故的过程反映出许多运行和维护方面的问题,值得我们思考。

1、 3 号机组断油烧瓦事故经过 2003-04-24T04:00:00,3 号机组带 174MW 负荷运行,当时由于 B 汽动给 水泵因故障正在检修,A 汽动给水泵投手动运行,C 泵(电泵)投自动运行。

04:00:06,C 电动给水泵发出工作油温高一值报警信号;

04:00:4l,电动给水泵又发出工作油温高二值的报警信号,电动给水泵跳 闸,锅炉水位迅速下降,RB 动作,自动切除上两层火嘴,投第 4 层油枪,运行 人员抢合电泵,但没有成功,将 A 小机出力调至最大,负荷降至 160 MW 左右; 04:0l:46,锅炉水位下降至-301mm,运行人员手动调整增加 A 汽动给水 泵的转速,锅炉水位缓慢上升到一 165mm;

04:04:09,电动给水泵突然启动,锅炉水位迅速上升; 04:04:55,锅炉水位上升到 259mm,运行人员紧急手动打跳电动给水泵, 但已来不及控制水位;

04:05:06,由于锅炉水位高达 279mm,锅炉保护 MFT 动作,锅炉停炉, 联跳汽轮机;

04:05:15,运行人员手动启动主机交流油泵;

04:05:27,逆功率使发电机开关跳开,厂用电自动联动不成功,厂用电 失去;

04:05:29,主机交流油泵跳闸;

04:05:37,运行人员手动倒厂用电成功,厂用电恢复; 04:05:43,柴油发电机联动保安ⅢA1 成功; 04:05:53,柴油发电机联动保安ⅢA2 成功;

04:06:03,运行人员再次手动试启动主机交流油泵成功; 04:06:08,手动试启动直流油泵;

04:06:19,手动停止主机直流油泵(没将直流油泵设置到联锁位); 04:08:48,柴油发电机联动保安ⅢB 成功;

04:08:49,主机交流油泵再次跳闸,直流油泵没有联动; 04:14:34,主机润滑油中断,转速下降到 0,盘车卡死,主机大瓦烧损。

2、事故原因分析

(1)由于反冲洗措施未落实,使电动给水泵的工作冷油器堵塞,造成工作油温 升高致使电动给水泵跳闸。

(2)运行人员在电动给水泵跳闸后,迅速调整 A 汽动给水泵,锅炉水位上升过 程中电动给水泵又自启动,又由于从 6 kV 开关到热工 CCS 的电动给水泵跳闸信 号中断,在电泵跳闸后 CCS 还保持电动给水泵运行信号,在锅炉水位低情况下, CCS 自动调整电动给水泵转速,使电动给水泵转速加至最大,锅炉水位迅速上升, 运行人员手动打跳电动给水泵为时已晚,造成锅炉水位高,MFT 动作而停炉停 机。

(3)机组跳闸后,运行人员手动启动了主机交流油泵。但在发电机开关跳开后, 厂用电自动联动不成功,厂用电失去,使交流油泵跳闸。在柴油发电机供保安段 电源联动成功后,运行人员再次启动了交流油泵,并手动启动了直流油泵,11s 后又停掉直流油泵,停止时没有将直流油泵放在自动联锁位,使热工连锁失去作 用;另外交、直流油泵之间的油压低,电气硬联锁由于电缆未接好回路不通也没 有起作用;还有一个热工油压低强制交、直流油泵启动的联锁因组态时信号点填 写位置不正确也失去作用,使得在后来交流油泵跳闸时直流油泵无法联动,造成 汽轮机断油烧瓦。

3、几个值得思考的问题 (1)在保护正确动作时,应相信机组设置的保护功能。对于 300MW 机组,一般 都设计并配有 RB 即辅机故障减负荷功能,它是针对机组主要辅机故障采取的控

制措施,当主要辅机(如给水泵,送、引风机)发生故障,机组不能带额定负荷时, 快速降低机组负荷以维持机组正常运行的措施。这次事故开始时是由于工作油温 高引起电动给水泵跳闸后,RB 已经正确动作,负荷降到了 160MW 以下,并自 动切除了上两层火嘴,投上了第 4 层油枪,汽包水位也从最低的-300mitt 回升到

—165mm,而且这时电网也没有过高的负荷要求,如果按照 RB 的控制指令先让 机组维持 50%的额定负荷运行,同时检查处理电动给水泵的故障,待处理好后 再启动电泵增加负荷,机组是不会出现什么问题的。 (2)故障设备不应盲目强行投入运行。电动给水泵在跳闸前发出过两次工作油 温高的报警信号,表明电泵是因为工作油温高跳闸的,在工作油温高的问题没有 处理和正常前电泵还处于故障状态,对故障状态下的设备进行强行启动是不合适 的;另外,电泵未按照正常的启动程序强行启动,以致造成转速过高引起水位的 大幅波动。

(3)运行操作必须遵守操作规程。交、直流油泵的联动是保护汽轮机正常润滑、 防止断油烧瓦的重要手段之一,停下直流油泵时按规程要求应将直流油泵置于自 动联锁的位置,以便在交流油泵停运且油压低于定值时能自动联动直流油泵。机 组跳闸后,运行人员在试启动直流油泵后,停下直流油泵时没有按规程将直流油 泵放在联动位置上,以致交流油泵跳闸时不能联动直流油泵。

(4)保护手段应随时保证完好可靠。应该说,为了防止机组断油烧瓦,这台机 组设置了较为完善可靠的保护手段。首先有热工低油压联锁保护,只要在交流油 泵运行时,直流油泵置于联锁位,在交流油泵跳闸、油压低时会自动联锁启动直 流油泵;第二是交、直流油泵的电气硬联锁,是通过电气硬接线实现交、直流油 泵间的低油压联动;第三是热工低油压强制联锁,这是采用 DCS 分散控制系统 的一个特有保护功能,它是在系统组态时就将交、直流油泵设置为不论交流油泵

是否在运行,只要在油压低到一定值时就自动启动直流油泵。这 3 项保护如果都 完好,应该完全可以避免断油烧瓦的事故发生。遗憾的是,由于运行人员未将直 流油泵置于联锁位、电气硬联锁由于电缆未接好回路不通和热工油压低强制交、 直流油泵启动的联锁因组态时信号点填写位置不正确,使得这 3 个保护全部失去 作用,从而导致断油烧瓦事故。

(5)在这次事故过程中还暴露出厂用电切换、保安段的负荷分配等问题,进一 步说明加强设备的维护管理、保持设备的健康水平是机组安全可靠运行的重要保 证。

大唐洛阳热电公司“1·23”人身死亡事故的通报

2007 年 1 月 23 日 7:45 分,大唐洛阳热电公司发生一起煤垛坍塌、推煤 机从煤垛上翻落,造成操作人员死亡的事故。有关情况通报如下:

一、事故经过

23 日 7:45 分,燃料管理部职工王某某(男,52 岁),到车库将#2 推煤机 开出,准备到煤垛上对汽车煤进行整形工作。

7:55 分左右,在推煤机即将行驶到煤垛顶部时,道路右侧(斗轮机侧)煤 垛坍塌,致使推煤机倾斜翻入煤堆下面,落差约 6 米,推煤机翻倒后,坍塌下来 的煤将推煤机埋在下面。正在煤垛下面捡石头的卸煤人员发现情况,立即组织人 员进行抢救,由于严重外伤和窒息,经医院抢救无效死亡。

二、事故暴露出的问题 目前,事故调查工作正在进行中。虽然事故经过比较简单,但暴露出该厂安全生

产管理许多深层次的问题。

1.厂领导班子没有牢固树立“安全第一”的思想,在组织、布置工作时,没有 同时组织、布置安全工作。2006 年底该厂进行了全员竞争上岗,但对“三定”过 程中人员思想波动、管理和工作岗位有序过渡等可能对安全生产带来的负面影响 认识不足,在工作安排上没有统筹兼顾,缺乏确保安全生产有序进行的对策措施。

2.管理松懈。死者王某某系 2006 年 12 月 24 日从计量班轨道衡值班员竞聘 煤场管理及推煤机司机。在未经新岗位安全教育培训、考试,在尚未取得特种作 业操作合格证的情况下,能够从车库中将车开出,并单独驾驶作业,这是一起严 重违反劳动纪律的行为,表明该厂管理松懈,规章制度对员工缺乏约束力,员工 遵章守纪意识淡薄。

3.生产组织工作不细、不实。由于斗轮机的取煤方式存在问题,至 23 日早 晨,汽车煤煤垛斗轮机侧已经形成了 10 米高、几十米长、近九十度的边坡,严 重违反安全工作规程关于“避免形成陡坡,以防坍塌伤人”的要求,随时可能出现 煤垛坍塌,为事故的发生留下隐患。这种现象暴露出生产组织上考虑不细致,没 有针对煤场的具体情况安排作业方式,存在着随意性。

4. 安全教育培训工作需要加强。该厂对已经发生的事故教训麻木不仁,没 有认真吸取“12·9”人身重伤事故(集团公司安全情况通报 2006 年第五期)教训, 对通报中强调要严肃转岗人员的安全教育培训、考试工作,在该厂的全员竞争上 岗工作中,没有落实。对车间、部门内部岗位变动人员的新岗位安全教育培训和 考试工作没有统一安排和部署,导致这些人员对新岗位安全生产风险辨识能力不 足。

三、相关要求

根据事故暴露出的问题,结合目前安全生产形势特点,集团公司要求如下:

1.各单位要立即组织开展一次安全检查。按照集团公司安全生产一号文件和 工作会议部署,重点检查各级领导的思想认识,是否真正把安全摆到重要位置, 并认真部署谋划各项工作;重点检查输煤、除灰、脱硫等附属车间的安全隐患, 检查外包工程及外委队伍,是否按照集团公司的要求实施管理;重点检查商场、 俱乐部等人员聚集场所的消防及安全防护设施,确保不发生恶性事故;重点检查 各项防寒、防冻的措施是否到位,确保安全可靠地供电、供热。

2.各单位必须严格执行集团公司《安全生产工作规定》的要求,对于转岗人 员、进入生产现场的外包人员、多经企业人员,必须实施安全教育和培训,熟悉 设备系统,掌握操作技能,并经考核合格后上岗。考试不合格的人员,不得上岗。

3.各单位必须加强特种设备与特种作业人员管理。特种设备必须按期进行检 测、检验,并取得相应的合格证书或使用许可证。对厂内机动车辆等,必须实施 统一的调度管理,严禁无证人员驾驶。学员必须经过新岗位的安全教育培训、考 试后方可跟班学习,严禁单独作业。

华能榆社发电有限责任公司电气运行人员走错间隔违章操作人身死亡事故

1、 事故经过 2005 年 10 月 15 日,华能榆社电厂正值#4 机组 D 级检修,#02 启备变接带 6kVⅣA 段母线运行,6kVⅣB 段母线检修清扫。14 日 22 时,电气检修配电班 6 kVⅣB 段母线清扫工作结束,压回工作票。14 日 22 时 10 分,#4 机副值田宇军 (男、25 岁)、巡操员郝润旺(男、33 岁)进行 6kVⅣB 段由检修转冷备操作, 于 14 日 22 时 50 分持票开始操作,在拉出 64B 开关间隔接地小车时,开关柜钥

48

张家港沙洲电力有限公司内部资料

匙拨不出,联系电气检修人员进行处理,23 时 50 分 64B 间隔 D3 接地小车钥匙 处理好。15 日 00 时 15 分副值田宇军监护,巡操员郝润旺持操作票再次进行 6k VⅣB 段由检修转冷备的操作。15 日 0 时 41 分,#02 启备变 140 开关、604A 开 关跳闸,110kV 系统母联 130 开关跳闸, #02 启备变保护屏 “6kVⅣB 段母线复 合电压过流保护、限时速断保护”、“02#启备变复合电压过流保护”保护动作信号 发出。随即巡操员郝润旺被电弧烧伤衣服着火冲进集控室,告知田宇军也被烧伤, 运行人员紧急赶至机 6.3 米时与已跑出 6kVⅣ段配电室的田宇军相遇,值长当即 联系救护车辆和医务人员,护送郝润旺、田宇军前往医院进行救治。经检查郝润 旺总烧伤面积 95%,深二度至三度 65%,浅二度 30%;田宇军总烧伤面积 95%, 二度 15%,三度 80%。10 月 19 日 11 时 30 分田宇军伤情恶化,经抢救无效死亡。 11 月 1 日,郝润旺伤情恶化,在北京抢救无效死亡。

2、原因分析: 事故现场检查情况: 6kVⅣB 段 604B(6kVⅣB 段备用电源)开关后柜下柜门被打开放置在地上, 柜内母线连接处绝缘护套被拆下,柜内两处钢板被电弧烧熔,604B 后下柜内、 后部墙上漆黑,相邻 64B(6kVⅣB 段工作电源)开关柜、6410 转接柜后柜窥视 镜被烧熔,柜门发黑,现场遗留扳手、摇表,摇表上下结合处爆开,604B 后柜 下柜门上防误闭锁装置一颗螺丝被拧下,另一颗螺丝拧松,锁孔片脱开,同时现 场遗留有被烧损的对讲机、手机等物。 因两位当事人死亡,具体操作过程不能准确得知,但根据事故现场可基本判定: 田宇军、郝润旺二人在拉开 6kVⅣB 段工作电源 64B 间隔封装的接地小车后走至 柜后,本应在 64B 后柜上柜处测量绝缘,二人未认真核对设备名称编号,却误 走至相邻的 6kVⅣB 段备用电源 604B 开关后柜,打开下柜门。打 604B 开关后 柜下柜门时,在拧开下柜门两边 6 条螺丝的同时将下柜门上防误闭锁装置一颗螺 丝拧下,另一颗螺丝拧松,致使防误闭锁锁孔片脱开,防误闭锁装置失效,强行 解除防误闭锁装置。在打开后柜的下柜门后接着打开母线连接处绝缘护套,未用 验电器检查柜内是否带电,就直接开始测量绝缘,造成短路放电。电弧将 2 人面 部、颈部、手臂灼伤,同时将衣服(工作服不符合要求)引燃,自救不及时,造 成了身体其他部位烧伤。

3、事故性质 经调查认定,此次人身死亡事故是一起电气运行人员走错带电间隔,违章操

作的恶性责任事故。 事故责任单位:华能榆社发电有限责任公司。

事故暴露出华能榆社电厂安全责任制落实不到位,安全管理不落实、不细致、 不深入,日常安全管理存在漏洞,运行管理不严格,人员培训不到位,运行人员 安全生产技能和安全意识薄弱,规程执行不严肃。 王滩发电公司“6.10”电气误操作事故分析报告

一、事故前运行方式: #2 机组运行,负荷 300MW;#1 机组备用。#2 机组 6kV 厂用 A、B 段由#2 高厂变带,公用 6kV B 段由#2 高公变带,公用 6kV A 段由公用 6kV 母线联络 开关带;化学水 6kV B 段母线由公用 6kV B 段带,化学水 6kV A 段母线由母 联开关 LOBCE03 带,6kV A 段公用母线至化学水 6kV A 段母线电源开关 LOB

49

张家港沙洲电力有限公司内部资料

CE05 在间隔外,开关下口接地刀在合位。化学水 6kVA 段进线刀闸 LOBCE01 在间隔外。

二、事故经过:

2006 年 6 月 10 日,前夜班接班班前会上,运行丙值值长周××根据发电部布 置,安排#1 机组人员本班恢复化学水 6kV A 段为正常运行方式,即将化学水 6 kV 母线 A、B 段分别由公用 6kV A、B 段带。接班后,#1 机组长侯××分配副值 李金从电脑中调取发电部传给的操作票,做操作准备,但未找到对应操作的“标 准”操作票,侯又查找,也没查到,调出了几张相关的系统图并进行打印。 19:40,侯××带着李××与值长报告后便带着化学水 6kV 系统图前往现场操作, 值长同意(没有签发操作票)。侯××、李××二人首先到公用 6kV 配电间检查公 用 6kVA 段至化学水 6kVA 段 LOBCA05 开关在间隔外,从电源柜后用手电窥视 接地刀闸,认为在断开位(实际接地刀闸在合位,前侧接地刀机械位置指示器指 示在合位,二人均未到前侧检查)。随后,侯××、李××二人到化学水 6kV 配电 间,经对 6kV A 段工作电源进线刀闸车外观进行检查后,由侯××将刀闸车推入 试验位置,关上柜门,手摇刀闸车至工作位置,摇动过程中进线刀闸发生“放炮”。

三、造成的后果

刀闸放炮后,引起厂前区变、输煤变、卸煤变、输煤除尘变低压开关跳闸, 但未对运行机组造成不良影响。至 22:10,运行人员将掉闸的变压器和化学水 6 kV B 段母线恢复送电,系统恢复运行。

化学 6kV A 段工作电源进线刀闸因“放炮”造成损坏,观察孔玻璃破碎,风 扇打出,解体检查发现刀闸小车插头及插座严重烧损。

刀闸放炮弧光从窥视孔喷出,造成操作人候××背部及右手、大臂外侧被电 弧烧伤,烧伤面积 12%,其中 3 度烧伤约 4%,住院进行治疗。

本次已构成恶性电气误操作事故,打断 185 天的安全生产记录,同时造成一 起人身轻伤事故。

四、原因分析:

1、执行本次电气操作中没有使用电气操作票。候××、李×二人执行本次电 气操作,因没有从电脑中查到相应的“标准”操作票(发电部以前下发的),也没 有填写手写操作票,临出去操作前仅打印了几张相关的电气系统图,在图纸背面 写了几步操作程序,事后检查发现,计划操作步骤非常不完善,且有次序错误。 实际执行操作时,也没有执行自己草拟的操作步骤。候××、李×二人去执行电气 操作任务,操作人和监护人分工不明确,执行过程中对各操作步骤未执行唱票、 复讼、操作、回令的步骤,未能发挥操作人、监护人的作用;自行草拟的操作步 骤次序混乱,不符合基本操作原则。因此,运行人员未使用操作票进行电气操作 是本次事故的主要原因。

2、候××、李×二人执行本次电气操作任务前,不仅没有编写操作票,也未 进行模拟预演;在检查 LOBCA05 开关接地刀的位置时从盘后窥视孔进行窥视不 易看清,柜前的位置指示器有明显的指示没查看,检查设备不认真;设备系统长 时间停运,恢复前未进行绝缘测量,严重违反电气操作的基本持续。 化学 6kV A 段母线通过联络开关处于带电状态,其进口电源开关和刀闸断开, 电源开关接地刀在合位(检修状态),在恢复系统的过程中,因操作次序错误, 在操作 LOBCE01 从试验位置推入到工作位置的过程中,发生短路放炮。因此, 操作人员未对所操作的系统状态不清、操作次序错误是事故的直接原因。

3、运行岗位安全生产责任制落实严重不到位。机组长执行电气操作不开票、

50

张家港沙洲电力有限公司内部资料

不进行危险点分析,严重违反《电业安全作业规程》和公司“两票”规定,值长做 为当值安全生产第一责任者,对本值操作监管不到位,自己安排的电气操作,没 有签发操作票便同意到现场执行操作,因认为候××是本值电气运行资力最深的 人员,用“信任”代替了规章制度和工作标准,安全意识淡泊,未发挥相应的作用, 使无票操作行为得以延续。值长对电气操作使用操作票认识不足,对操作前没有 进行模拟预演未引起重视,未起到有效的保证作用,也是造成本次事故的主要原 因之一。

4、辅控系统五防闭锁装置不完善,刀闸没有机械防误闭锁装置,拟改进的 辅控微机五防装置尚未实施,不能达到本质安全的条件,不满足公司有关五防要 求,未实现系统性防止误操作。

五、暴露的问题:

1、公司由基建到生产的转型、规范过程中,安全生产管理不扎实,尤其是 两票三制执行上效果不佳,只注重了制度和标准体系的建立,贯彻和落实效果差, 措施不利、管理手段不足,有断档、脱节现象。各级安全生产责任制落实严重不 到位,未能真正实现安全生产责任制“横到边、纵到底”,与集团公司和大唐国际 的要求存在较大差距。

公司对屡次发生的两票问题以及执行岗位职责不到位的事件重视不够,处理 力度不足。

2、发电部运行管理存在严重的不到位现象,做为运行管理的主管部门,对 执行公司规章制度和有关两票三制缺乏有针对性的手段和措施,对月度安全生产 分析会提出的问题和安全检查问题整改行动迟缓。

3、值长安全生产意识差,运行操作把关不严,现场管理不到位,本值生产 工作中存在严重的随意性行为,违反了操作票管理制度和安全生产“五同时”原 则。

4、运行人员安全作业意识不强,对执行操作票制度认识不高,存在“无票作 业”的严重违章现象。运行人员技术水平低,对系统的状态掌握不清,缺乏基本 的送电操作常识,同时暴露出运行培训存在的不足

5、发电部运行规程不完善,对辅控 6kV 系统电气倒闸操作规范不足,技术 支持不到位,技术管理不完善。

6、LOBCA05 开关接地刀在合上位置是#2 机组小修中“6.3kV 公用母线停电 小修及高压试验”工作安全措施之一,5 月 16 日运行人员收票时没有恢复系统备 用,没有恢复全部安全措施,在工作票备注栏注明“因有其他工作,接地刀未拉 开,系统未恢复”,违反电气工作票使用规定,运行日志没有进行记录。再次暴 露出运行管理中的随意性和管理缺陷,给本次事故的发生埋下了祸根。

发电部了解到化学水 6kV A 段未恢复的情况后,于 5 月 21 日要求运行值班人员 恢复系统到正常运行方式,同时写了一份操作票传给运行值长,经多日各值都没 有执行,运行指挥、执行中断,监督督办不到位。

7、事故调查分析过程中,检查化学 6kV A 段母线联络开关 LOBCE 过流保 护未投,且保护定值与定值单不符,致使 B 段电源开关越级跳闸。反映出技术 监控管理不到位和设备点检不到位的问题,同时也暴露出化学系统设备移交生产 存在地漏洞。

六、防范措施和应汲取的教训:

1、6 月 14 日,全公司召开安全生产特别会议,通报“610 事故”的初步调查 分析情况,提出安全生产的措施和要求,王滩发电公司生产、安监全体人员,各 管理部室高级主管以上人员,各生产外协承包单位班长以上人员参加会议。深刻 剖析本次事故发生的根源,认真吸取事故教训,狠抓安全生产责任制的落实,解 决管理松懈、要求不严、执行力差、标准不高等问题,坚决刹住无票作业和违章 作业的不良行为。会后,全公司范围安排安全活动日专项活动,展开深入讨论, 人人谈体会、定措施。

2、开展一次安全生产规章制度宣惯活动,认真学习和领会集团公司和大唐 国际有关安全生产的制度体系,提高生产人员对制度的了解和理解,提高执行章 制的自觉性。结合章制宣惯,全公司开展一次“两票三制”专项整治行动,再次对 照集团公司、大唐国际安全生产一号文,结合安全生产会议精神和安总提出的重 点工作要求,结合安全生产月各项活动安排和集团公司“安全质量专项治理”活 动,以“三对”的方式全面查找王滩发电公司安全生产各环节、各层次存在的不足, 提高整治力度,提高全员安全生产意识和责任感,掌握安全生产管理的要领,努 力在短时间内消灭各种违章行为。

3、加强运行人员技术培训,提高运行人员技术素质。开展一次针对辅控系 统电气操作的全员实际演练考核。充分利用学习班时间有计划地安排培训内容, 尽快使全体运行人员能够适应岗位技术要求。

4、加强运行技术支持能力的提高,抓紧系统图和运行规程的修编完善工作, 规范各种运行操作,减少由值班人员自行安排操作程序所带来的意外事件的发 生。

5、加快辅机系统微机“五防”闭锁装置的改造,从本质上解决安全生产的物 质条件,实现本质安全。

6、采取管理责任上挂的考核机制,将安全生产责任部门负责人考核提到公 司直接考核。安全生产监督考核实行即时考核公示制,对发生的各种违章现象和 不安全事件进行即时考核合公示,增强警示效果。

7、对全厂保护进行一次普查,进一步完善二次系统防“三误”措施,保证全 厂保护装置正确投入。

8、加快运行管理支持系统的投用,完善两票管理手段。

七、责任分析

1、#1 机组长候××负责执行本次电气操作任务,不使用操作票进行电气操作, 严重违反安全作业规程和两票管理有关规定;在无票操作中,操作程序错误、检 查设备不认真,缺少必要的绝缘测量步骤,未能正确判断设备系统的真实情况, 执行操作不认真;安全意识淡泊、随意性大,无票操作的同时,也没有进行危险 点分析;进行现场操作时,侯、李二人分工不明确,侯本应是监护人,但在操作 过程中又干了操作人的工作。因此,#1 机组长候××是本次事故的直接和主要责 任者。

2、李×是替班副职,在本次操作中应是操作人角色,在与机组长一起进行电 气操作操作过程中,没有起到应用的作用,对执行的任务心中没数;操作过程中, 对违反相关制度现象认识不足,只按机组长的指令盲目执行。做为操作人员,李 ×对本次事故负有次要责任。

3、值长周××做为当值得安全生产第一责任者,承担着当值得安全发供电的 领导职责,安排运行操作任务时,违反了安全生产“五同时”原则,没有及时发现 和制止电气操作无票作业;安全意识差,思想存在随意性,凭感觉做事,认为本 值“最高水平”的电气专业出身的机组长可以无票作业、不会发生意外,存在严重 的失职现象。因此,周××也是本次事故的主要责任者之一,并负直接领导责任。

4、运行人员工作存在很大的随意性,本次发生的事故,暴露出运行管理多 层次的缺陷和不足,暴露出发电部管理不到位、措施不得力的问题,未能将公司 各项规章制度进行有效的宣惯;从机组长候印平和副值李金的表现发现,运行人 员的技术业务素质存在严重不足,暴露出生产准备、运行岗位技术培训存在不足, 对运行人员学技术激励不够。发电部做为运行管理的主管部门,对本次事故负有 不可推卸的责任,部长赵玉龙、副部长均负有直接管理责任。

5、5 月 16 日,运行人员收回检修电气第一种工作票时,运行当班机组长孟 ××违反电气工作票管理规定,在没有拆除接地线的情况下终结了工作票,也没 有将详细情况在运行日志中进行记录,留下了事故的隐患,调查过程中说不出适 当理由;运行高级主管吕××发现系统工作票终结而开关未恢复正常方式后,于 5 月 21 日要求前夜班运行值恢复系统,但运行人员并未执行,到 6 月 10 日,再次 要求运行人员恢复系统,期间系统长时间处于不正常的运行状态,专业督办力度 不足,管控不利。因此,孟××、吕××对本次事故负有一定责任。

6、本次恶性电气误操作事故的发生,问题发生在基层,根源在公司管理。 本次恶性电气误操作事故发生,暴露出王滩电厂安全生产责任制没有得到有效落 实;暴露出安全生产基本管理制度不能可靠执行;暴露出安全管理工作缺乏横到 边、纵到底的管理手段;也暴露出员工培训工作中现场操作技能培训缺位的问题, 公司领导对本次事故的发生负有相应的领导责任。

八、对事故责任者的初步处理意见

对事故责任者按本公司安全生产奖惩规定公司进行处理,公司领导按干部管 理权限请大唐国际进行处理。

大同二电厂5号机组在小修后启机过程中发生烧瓦恶性事故

2002 年 10 月 16 日 14 时 14 分,大同二电厂 5 号机组在小修后启机过程中, 在进行主油泵和高压启动油泵的切换时由于运行人员误操作,发生烧瓦恶性事 故。

一、事故经过 2002 年 10 月 16 日,5 号机组小修后按计划进行启动。13 时机组达到冲转 条件,13 时 43 分达到额定转速。司机在查看高压启动油泵电机电流从冲转前的 280A 降到 189A 后于 13 时 49 分盘前停高压启动油泵,盘前光子牌发“润滑油压 低停机”信号,机组自动掉闸,交流润滑油泵联启。运行人员误认为油压低的原 因是就地油压表一次门未开造成保护动作机组掉闸,因此再次挂闸。14 时 14 分, 在高压启动油泵再次达到 190A 时,单元长再次在盘前停高压启动油泵。盘前光 子牌再次发“润滑油压低停机”信号,由于交流润滑油泵联启未复归,交流润滑油 泵未能联启,汽轮机再次掉闸。单元长就地检查发现五瓦温度高,油挡处冒烟, 司机盘前发现

六、七瓦温度高至 90℃,立即破坏真空紧急停机处理。

事故后经检查,发现

二、

五、

六、七瓦下瓦乌金不同程度烧损。五瓦处低压 轴封轻微磨损,油挡磨损。解体检查高压启动油泵出口逆止门时发现门板无销轴。

二、事故原因 “10·16”事故是一起由于人员误操作引发的一般恶性事故,其原因为:

1、两次停高压启动油泵时均未严格执行运行规程的规定:检查高压启动油 泵出口逆止阀前油压达到 2.0MPa 后,缓慢关闭高压启动油泵出口门后再停泵(实 际运行泵出口逆止阀不严)。同时在停泵过程中未严密监视转速、调速油压和润 滑油压的变化,异常情况下未立即恢复高压启动油泵。

2、在第二次挂闸前对高压启动油泵和交流润滑油泵的联锁未进行复归操作, 造成低油压时交流润滑油泵不能联启。

3、高压启动油泵出口逆止门板无销轴,造成门板关闭不严,主油泵出口门 经该门直接流回主油箱,使各轴承断油。

4、机组启动过程中现场指挥混乱,各级管理人员把关不严也是本次事故的 重要原因。

大同二电厂 5 号机组“10·16”烧瓦事故不仅暴漏了当值运行人员操作中存在 严重的违章操作情况,有章不循,盲目操作,责任心不强。同时也暴漏了在操作 指挥中有违反制度、职责不清、程序不明的混乱现象,暴漏了一些运行人员对系 统不熟,尤其是对主要测点位置不清的问题,暴漏了检修工作中对设备隐患不摸 底,设备检修验收制度执行不严谨的问题。大同二电厂的“10·16”事故,公司各 单位要引以为戒,认真从中吸取教训。为此公司针对大二的事故教训提出以下要 求:

1、希望公司所属及控股各单位在确保完成公司全年各项任务的关键时期, 认真吸取大同二电厂“10·16”事故的经验教训,严格落实责任制,加强设备监护, 加强事故防范措施。

2、进一步认真落实国家电力公司颁发的《防止电力生产重大事故的二十五 项重点要求》和公司下发的国电股生字[2002]133 号文《防止电力生产重大事故 的二十五项反措实施细则》,把各项反措内容严格细化,切实落实到运行、检修 的日常工作中,通过有效的组织措施和技术措施防止各类恶性事故的发生。

3、对润滑油系统,要采用明杆阀门,并标有开度指示、开关方向指示和设 有手轮止动装置。对高、低压备用油泵和低油压保护装置要定期试验,保持良好 的备用状态。

4、在机组启动定速后、停用高压油泵时,要先缓慢关出口门并注意监视润 滑油压的变化,出口门全关后停高压油泵。然后再打开高压油泵出口门恢复备用, 开启出口门时亦应注意监视润滑油压的变化。

5、应当看到公司系统习惯性违章的现象仍然存在。为使反习惯性违章得到 完全遏制,要求各单位把反习惯性违章做为反事故斗争的主要内容。各单位要认 真审查各类规程,通过运行规程规范运行人员的各种操作。凡不符合运行规程要 求的均视为习惯性违章,加大惩罚力度。

6、各单位要认真整顿运行人员纪律,重新审查各级人员职责,凡职责不明、 程序不清的指挥应立即予以纠正。应本着谁指挥谁负责,谁操作谁负责的原则, 统一指挥,分部实施组织好现场的运行管理工作。

7、要加强检修管理工作。对各项检修工作内容,要做到设备、人员、质量 评价的记载完整,对验收人更要做到有明确记载。

8、要加强运行人员的培训工作。运行人员除必须熟悉本专业的系统外,同 时必须熟悉主要测量点的信号来源,防止信号异常时产生误判。

9、各单位要结合秋季安全大检查工作,从查思想、查管理、查规章制度、 查隐患入手,认真落实各项责任制,加大反习惯性违章的考核力度,坚决杜绝习 惯性违章。

10、切实落实保护、联锁的投切制度,各种保护定值要做到准确无误,坚决 不能发生拒动、误动。

54

张家港沙洲电力有限公司内部资料

11、加强对各种重大操作的组织管理,明确各人责任,各司其职,不得多头 指挥,盲目操作。发生异常情况时,要在做好充分事故预想的前提下,保持镇定, 沉着应对。

12、无论体制如何改革,保持生产骨干力量的稳定至关重要,请各厂不要轻易、 随便不顾生产实际需要调动生产人员。

2006年10月17日台山发电公司#4机汽轮机断油烧瓦事故

4 号机事故通报

一、事故前工况: 事故前 4 号机组负荷 600MW,五台磨煤机运行,AGC 方式,汽温,汽压, 汽机各轴承温度等参数均正常。主机油箱油位 1670mm,润滑油压 220kPa。

二、事故发生: 在 2006 年 1 号机 C 级检修后启动过程中,出现润滑油冷油器切换阀阀杆衬 套与阀盖处间隙大漏油,停润滑油泵。经在两半压盖处添加盘根,在阀杆衬套与 阀端盖结合缝隙处,加 Ф57×4 的 O 型圈后,漏油处理效果良好。为了防止类似 事件在运行的其它机组中再次发生,设备负责人考虑到存在

2、

3、4 号机主机润 滑油冷油器切换阀阀杆渗油缺陷,决定在

2、

3、4 号机执行此项缺陷消除工作。 10 月 13 日在制定周检修计划时,专业主管和专业点检组长要求只是对此渗漏点 进行紧固和涂胶处理,并按照此内容上报“

2、

3、4 号机主机润滑油冷油器切换 阀阀杆渗油处理”,处理条件是“机组正常运行”方式。

图: 略 主机润滑油冷却器切换阀主要作用是在两个冷油器之间进行切换,切换阀

由三通阀体、上下阀盖、半圆阀芯、以及阀杆、键和手柄、手轮、阀杆衬套以及 阀杆衬套与阀盖的密封件,衬套与阀杆的密封件共同构成。切换时,逆时针旋转 手轮,放松手轮对阀杆衬套的挤压,然后旋动手柄进行切换。阀杆衬套的密封是 靠衬套端面半圆阀芯的接触度以及阀杆衬套上沟槽内的密封件密封的。阀杆衬套 的定位是依靠手轮以及两半压盖进行限位的,需要的定位力很小。

2006 年 10 月 16 日下午 16 时,拓奇检修公司汽机专业技术员李子斌根据周 检修计划安排要求设备专责人批准“4 号机润滑油冷油器切换阀阀杆渗油处理”的 19010 号风险预控单(拓奇检修人员参与了 1 号机润滑油冷油器切换阀阀杆渗油 处理,此风险预控单中的处理过程按照 1 号机处理方案制定),设备专责人汪勇刚交 待 17 日进行此项工作,再行批准。并要求工作前工作负责人本人过来,由设备 专责人当面进行技术交底。

2006 年 10 月 17 日,班组早会后,设备专责人汪勇刚告知拓奇检修汽机专 业代主管郭金胜,现场布置好后,通知设备专责人。

2006 年 10 月 17 日 8 时 30 分,设备专责人汪勇刚接到拓奇技术员李子斌电 话要求对 19010 号风险预控单进行签发,设备专责人看了风险分析栏的风险分析 后,只对风险预控单做了微小修改后批准了该风险预控单。

09:25,风险预控单 19010《4 号机主机润滑油冷油器切换阀杆渗漏处理》 工作负责人罗真军要求发电部运行主值将该风险预控单许可。

09:30,在风险预控单(19010 号)得到许可后,广东拓奇检修公司工作负 责人罗真军,工作班成员李子斌、钟远龙、龚卫兵、严载旭开始工作(设备专责 人汪勇刚未接到开工通知)。钟远龙拆掉切换阀转动手轮,松开阀杆小端盖 6 个

55

张家港沙洲电力有限公司内部资料

螺丝并取掉其中两颗螺丝,在取其它螺丝时,小端盖突然顶开,阀杆衬套飞出, 大量润滑油喷出。

09:57,主值柯凯强监盘发现主机润滑油压由 220kPa 突降至 180kPa,油箱 油位开始下降,急派副值于立民到主机油箱处检查。

10:02,检修组成员钟远龙、副值于利民跑到集控室报告就地切换阀处跑 油。

10:02,油箱油位快速降至 1119mm(规程规定 1100mm 打闸),汽轮机紧 急打闸,按破坏真空紧急停机处理:主机转速 2857 转/分开始破坏真空;关闭所 有通凝汽器疏放水及汽机本体疏水,关闭高低旁,将汽轮机闷缸。

10:04,直流油泵正常联启。 10:09,主机转速 1350 转/分,

1、

2、

3、

4、

7、11 瓦温度开始攀升,强行 维持两台顶轴油泵运行,保持

5、

6、

7、

8、

9、10 瓦继续供顶轴油。

10:13,检修人员用衣物缠绕,控制住漏油量。 10:14,4B 顶轴油泵停止。维持 4A 顶轴油泵和交流润滑油泵运行。 10:17,主机

1、

2、

3、

4、11 瓦温度攀升,最高温度升至 216/222℃,220/214℃, 209/210℃,207/205℃,198/195℃。

10:19,汽机转速到零。

安全事故案例范文第3篇

一、事故对人身、对家庭的伤害,对于煤矿来说,就是不

典型事故案例学习心得体会 瓦斯治理中心——莫基庆

在为期一个月的开展典型事故案例警示教育活动理,观看了很多典型的煤矿事故案例,例如响水煤矿的“11·24 ”事故、金佳矿的“1·18”事故、马场煤矿的“3·12”事故、玉舍煤矿“5·25”事故、松林煤矿“11·27”事故等警示教育片后,片中的场面使我受到极大的震撼,安全事故通过声像播放方式,再现事故现场,使我有身临其境之感。通过观看后让我感到煤矿安全生产才是最大的效益,这些事故的发生,给国家和人民的生命财产带来了巨大的损失,也给公司的安全生产造成极大的负面影响。同时也暴露出安全思想松懈、管理混乱等一系列问题。痛定思痛,我们应该深刻汲取这些事故的教训,举一反三的抓好煤矿安全生产,努力把金佳矿打造成一个本质安全型、和谐稳定型、强势竞争型、科学发展型的现代化企业。

一、事故对人身、对家庭的伤害

什么是安全,对于煤矿来说,就是不出事故,就是人身不受到伤害。而一旦发生了工伤事故,即使是手上破个口子,也会让人承受一定的痛苦。出了重伤,有的失去了工作能力,有的长期卧床失去了生活自理能力,给自己和家庭增添无尽伤痛。特别是工亡事故,有的工亡职工,正是处在上有老、下有小的人生阶段,家庭的每个人都是他的至亲至爱,他的逝去,使子女失去了父爱,使年迈的父母失去依靠,使朝夕相处的妻子失去了伴侣。这种伤害是无法用语言来描述的,也是无法用金钱来衡量的。

二、安全才是企业最大的效益

煤炭生产是高危行业,煤矿企业的安全状况,关系到企业的社会形象,特别是在强调科学发展、安全发展、和谐发展的今天,煤矿的安全状况,更能体现出企业的管理水平和文明程度,实现安全生产现在已经成为煤矿企业发展的无形资源,会给企业带来意想不到的社会效益。而一旦安全上出了问题,特别是造成人员伤亡的重大事故,就会在社会上产生恶劣的影响,这种影响是很难在短期内能够消除的。就金佳矿“1·18”事故来说,不仅经济上受到损失,职工心中留下了永远无法抹灭的痛,而且给企业在政治上同样带来了影响。

三、扎扎实实地把安全工作做好

我们应该深刻接受事故教训,扎扎实实地把安全工作做好,促进我矿各项工作的开展,以此来消除事故的消积影响,弥补所受到的各方面的损失。首先,我们要从思想上高度重视安全工作。牢固树立“安全第一”的思想,始终把安全工作放在各项工作的首位。作为一名管理人员,更应当树立起“安全为了自己”的主动安全观,从个人的幸福、家庭幸福这个角度,主动地想着安全,从小处着眼,从小事抓起,把安全工作做细做实。其次,要坚决杜绝违章行为。事故的发生,绝大多数都是人为造成的,说到底就是违章造成的。违章是安全的大敌,是事故的源泉,只要我们什么时候、什么地点都遵章作业,规范操作,事故就会远离我们。然后,要学习掌握好安全知识和安全技能。光有安全意识还是不够的,要做到自我保安,我们还要有必要的安全知识和安全技能。这就需要我们主动地去学习安全知识,在实践中多掌握安全技能,并把这些知识和技能运用到实际工作中,才能真正做到“三不伤害”。最后,要把安全工作落实在现场、落实在行动中。安全有规程,操作有标准。要将《煤矿安全规程》、质量标准化标准、现场安全措施、《岗位行为规范》等各项规章制度和措施,落实到本职岗位中、落实在现场。切忌讲起来重要,干起来次要,忙起来不要。工作再忙,任务再紧,都要对照标准,遵章作业。今天我们观看煤矿警示教育片后,很多的工友可能会写煤矿是多么的可怕、多么的危险。其实我的感触也蛮深的,一起起的事故对我也是一种思想上的强烈震撼。

四、抓好各项工作,杜绝煤矿安全事故

第一、思想决定行动。抓好煤矿安全生产,首先要始终摆正搞质量标准化与安全之间的关系、与生产之间的关系、与经济效益之间的关系,牢固树立“质量为本、安全为天”和“持之以恒抓质量、扎实有序做工作”的思想观念,牢固树立起“抓质量就等于抓安全、就等于增效益”的观念,牢固树立“没有质量标准化建设就没有安全生产的良性循环”的思想观念,在全矿上下形成共识,凝聚合力。要制定科学的管理机制、考核机制、事故问责机制和激励机制等一系列制度。 第

二、制度落实是关键。思想提升了,制度完善了,我们就要不折不扣去执行,去落实,去管理。层层落实开展安全质量标准化工作的责任,做到事事有人管、件件有着落。只有实施强有力的管理,才能保证安全质量标准化工作扎实稳步地向前推进。才能保证矿井的安全生产。 第

三、杀不住“三违”的风,就迈不开安全的路。从发生的这几起事故来

看,每一起几乎都是由于违章指挥和违章作业造成的。要想彻底消除“三违”,就要广泛动员组织各方面的力量,努力形成党政领导一条线,工团组织一条线、纵向管理一条线、女工家属一条线,在全矿形成对“三违”现象施以重压的态势。各队,班组要充分利用班前会、口头问答、知识测试、献身说法、案例分析、“三违”亮相等形式,认识“三违”危害,普及煤矿三大规程安全知识。对有“三违”思想的人员下重药,提高人员的知识水平和技能素质。安检部门要在加强集中教育培训的基础上,通过制度来约束和规范员工的操作行为,对于违章违纪,不论责任者处于什么目的,无论是否造成后果,一律按规定进行处理。这一点主要是我们管理干部要彻底转变观念,决不能当好人,作到宁听骂声,不听哭声,使干部员工对制度、规定形成敬畏感。对于各项制度,要求,必须有相应的追查落实机制,按照逐级负责制、岗位责任制的要求,一追到底,彻底追查不落实的人事。 第

四、细节决定成败。矿井的采煤、掘进、机电、运输、“一通三防”等生产环节和相关岗位的安全质量工作,是煤矿的生命线。因此,在矿井建设中,我们不仅需要先进的技术装备,更需要将精细化管理落实到安全生产、质量标准化建设的全过程。通过实施精细化管理,使安全生产符合国家法律、法规、规章、规程等规定,并达到和保持一定的标准,使煤矿始终处于安全生产的良好状态,保证生产安全质量标准相关的各项制度得到正常、规范、优化的运行,全过程监控一切影响生产安全质量各环节、细节因素,最大限度地用科学的制度、规范、标准等,持续消除不安全和降损质量的隐患性问题。

安全事故案例范文第4篇

326 发布评论(

0)

1 事故概况

山东某油库区始建于1973年,油库原油储存能力76万m3,成品油储存能力约6万m3,是我国三大海港输油专用码头之一。(安全管理交流-)

1989年8月12日9时55分油库老罐区,2.3m3,原油储量的5号混凝土油罐爆炸起火,大火前后共燃烧104h,烧掉原油4万多m3,占地250亩的老罐区和生产区的设施全部烧毁,这起事故造成直接经济损失3540万元。在灭火抢险中,10辆消防车被烧毁,19人牺牲,100多人受伤,其中公安消防人员牺牲14人,负伤85人。

8月12日9时55分,2.3万m3原油储量的5号混凝土油罐突然爆炸起火。到下午2时35分西北风风力增至4级以上,几百米高的火焰向东南方向倾斜。燃烧了4个多小时,5号罐里的原油随着轻油馏分的蒸发燃烧,形成速度大约1 .5m/h、温度为150~300°C的热波向油层下部传递。当热波传至油罐底部的水层时,罐底部的积水、原油中的乳化水以及灭火时泡沫中的水汽化,使原油猛烈沸溢,喷向空中,撤落四周地面。下午3时左右,喷溅的油火点燃了位于东南方向相距5号油罐37m处的另一座相同结构的4号油罐顶部的泄漏油气层,引起爆炸。炸飞的4号罐顶混凝土碎块将相邻30处的1号、2号和3号金属油罐顶部震裂,造成油气外漏。约1min后,5号罐喷溅的油火又先后点燃了3号、2号和1号油罐的外漏油气,引起爆燃,整个老罐区陷入一片火海。失控的外溢原油像火山喷发出的贮存岩浆,在地面上四处流淌。大火分成三股,一部分油火翻过5号罐北侧1m高的矮墙,进入储油规模为30万m3全套引进日本工艺装备的新罐区1号、2号、6号浮顶式金属罐的四周。烈焰浓烟烧黑3罐壁,其中2号罐壁隔热钢板很快被烧红。另一部分油火沿着地下管沟流淌,汇同输油管网外溢原油形成地下火网。还一部分油火向北,从生产区的消防泵房一直烧到车库、化验室和锅炉房,向东从变电站一直引烧到装船泵房、计量站、加热炉。火海席卷整个生产区,东路、北路的两路油火汇合成一路,烧过油库1号大门,沿着公路向伴于低处烧去。大

火殃及其他许多单位。18时左右,部分外溢原油沿着地面管沟,低洼路面流入海湾。大约600t油水在海面形成几条十几海里长,几百米宽的污染带。

事故发生后,社会各界积极行动志来,全力投入抢险灭火的战斗。在大火迅速蔓延的关键时刻,党中央和国务院对这起震惊全国的特大恶性事故给予了极大的关注。

山东省和当地的负责同志及时赶赴火场进行了正确的指导。地方公安消防支队及部分企业消防队,共出动消防干警1000多人,消防车147辆,组织了几千人的抢救突击队,出动各种船只10艘。

在国务院的统一组织下,全国各地紧急调动了153t泡沫灭火液及干粉。部队也派出消防救生船和水上飞机、直升飞机参与灭火,抢运伤员。

经过5天5夜浴血奋战,13日11时火势得到控制,14日19时大火扑灭,16日18时油区内的残火、地沟暗火全部熄灭。

2 事故原因及分析

油库特大火灾事故的直接原因:非金属油罐本身存的缺陷,遭受对地雷击产生感应火花而引爆油气。

事故发生后,4号、5号两座半地下混凝土石壁油罐烧塌,1号、2号、3号拱顶金属油罐烧塌,给现场勘察,分析事故原因带来很大困难。在排除人为破坏、明火作业、静电引爆等因素和实测避雷针接地良好的基础上,根据当时的气象情况和有关人员的证词(当时时区为雷雨天气),经过深入调查和科学论证,事故原因的焦点集中在雷击的形式上。混凝土油罐遭受雷击引爆的形式主要有六种:一是球雷雷击;二是直击避雷针感应电压产生火花;三是雷电直接燃爆油气;四是空中雷放电引起感应电压产生火花;五是烧击雷直击;六是罐区周围对地雷击感应电压产生火花。

经过对以上雷击形式的勘察取证、综合分析,5号油罐爆炸起火的原因,排除了前4种雷击形式;第5种雷击形成可能性极小,理由是:绕击雷绕击率在平地是0.4%,山地是1%,概率很小;绕击雷的特征是小雷绕击,避雷针越高烧击的可能性越大。当时该地区的雷电强

度属中等强度,5号罐的避雷针高度为30m,属较低的,故绕击的可能性不大;经现场发掘和清查,罐体上未找到雷击痕迹。因此烧击雷也可以排除。

事故原因极大可能是由于该库区遭受对地雷击产生感应火花而引爆油气。根据是:

(1)8月12日9时55分左右,有6人从不同地点目击,5号油罐起火前,在该区域有对地雷击。

(2)中国科学院空间中心测得,当地该地区曾有过二三次落地雷,最大一次电流104A。

(3)5号油罐的罐体结构及罐顶设施随着使用年限的延长,预制板裂缝和保护层脱落,使钢筋外露。罐顶部防感应雷屏蔽网连接处均用铁卡压固。油品取样孔采用九层铁丝网覆盖。5号罐体中钢筋及金属部件的电气连接不可靠的地方颇多,均有因感应电压而产生火花放电的可能性。

(4)根据电气原理,50-60m以外的天空或地面雷感应,可使电气设施100-200mm和间隙放电。从5号油罐的金属间隙看,在周围几百米内有对地的雷击时,只要有几百伏的感应电就可以产生火花放电。

(5)5号油罐自8月12日凌晨2时起到9时55分起火时,一直在进油,共输入1.5万立方米原油。与此同时,必然向罐顶周围排放同等体积的油气,使罐外顶部形成一层达到爆炸极限范围的油气层。此外,根据油气分层原理,罐内大部分空间的油气虽处于爆炸上限,但由于油气分布不均匀,通气孔及罐体裂缝处的油气浓度较低,仍处于爆炸极限范围。

除上述直接原因之处,要从更深层次分析事故原因,吸取事故教训,防患于未然。

(1)油库区储油规模过大,生产布局不合理。老罐区5座油罐建在半山坡上,输油生产区建在近邻的山脚下。这种设计只考虑利用自然高度差输油节省电力,而忽视了消防安全要求,影响对油罐的观察巡视。而且一旦发生爆炸火灾,首先殃及生产区,必遭灭顶之灾。

(2)混凝土油罐先天不足。固有缺陷不易整改。油库4号、5号混凝土油罐始建于1973年。当时我国缺乏钢材,是在战备思想指导下,边设计、边施工、边投产的产物。这种混凝

土油罐内部钢筋错综复杂。透光孔、油气呼吸孔、消防管线等金属部件布满罐顶。在使用一定年限以后,混凝土保护层脱落,钢筋外露,在钢筋的捆绑处,间断处易受雷电感应,极易产生放电火花;如遇周围油气在爆炸极限内,则会引起爆炸。混疑土油罐体极不严密,随着使用年限的延长,罐顶预制拱板产生裂缝,形成纵横交错的油气外泄孔隙。混凝土油罐多为常压油罐,罐顶因受承压能力的限制,需设通气孔泄压,通气孔直通大气,在罐顶周围经常散发油气,形成油气层,是一种潜在的危险因素。

(3)混油罐只重储油功能,大多数因陋就简,忽视消防安全和防雷避雷设计,安全系数低,极易遭雷击。1985年7月15日。油库4号混凝土油罐遭雷击起火后,为了吸取教训,分别在4号、5号混凝土油罐四周各架了4座30m高的避雷针,罐顶部装设了防感应雷屏蔽网,因油罐正处在使用状态,网络连接处无法进行焊接,均用铁卡压接。这次勘察发现,大多数压固点锈蚀严重。经测量一个大火烧过的压固点,电阻值高达1.5Ω,远远大于0.03Ω规定值。

(4)消防设计错误,设施落后,力量不足,管理工作跟不上。油库是消防重点保证单位,实施了以油罐上装设固定式消防设施为主,两辆泡沫塑料消防车、一辆水罐车为辅的消防备战体系。5号混凝土油罐的消防系统,为一台每小时流量900t,压力8KG的泡沫泵和装在罐顶上的4排共计20个泡沫自动发生器。这次事故发生时,油库消防队冲到罐边,用了不到10min,刚刚爆燃的原油火势不大,淡蓝色的火焰在油面上跳跃,这是及时组织灭火施救的好时机。然而装设在罐顶上的消防设施因平时检查维护困难,不能定期做性能喷射试验,事到临头时不能使用。油库自身的泡沫消防车救急不不救火,开上去的一辆泡沫消防车面对不太大的火势,也是杯水车薪,无济于事。库区油罐间的消防通道是路面狭窄、坎坷不平的山坡道,且为无环形道,消防车没有掉头回施余地,阻碍了集中优势使用消防车抢险灭火的可能性。油库原有35名消防队员,其中24人为农民临时合同工,由于缺乏必要的培训,技术素质差,在7月12日有12人自行离库返颖,致使油库消防人员严重缺编。

(5)油库安全生产管理存在不少漏洞。自1975年以来,该库已发生雷击、跑油、着火事故多起,幸亏发现及时,才未酿成严重后果。原石油部1988年3月5日起发布了《石油与天然气钻井、开发、储运防火防爆安全管理规定》。而该油库上级主管单位安全科没有将该规定下发给油库。这次事故发生前的几小时雷雨期间,油库一直在输油,外泄的油气加剧了雷击起火的危险性。油库1号、2号、3号金属油罐设计时,是5000m3,而在施工阶段,仅凭领导的个人意志,就在原设计罐址上改建成1万m3罐。这样,实际罐间距只有11.3m远远小时安全防火规定间距33m.当地公安局十几年来曾4次下达火险隐患通知书,要求限期整改,停用中间的2号罐.但直到这次事故发生时,始终没有停用2号罐.此外,对职工要求不严格,工人劳动纪律松驰,违纪现象时有发生.8月12日上午雷雨时,值班消防人员无人在岗位上巡查,而是在室内打扑克、看电视。事故发生时,自救能力差,配合协助公安消防灭火不得力。

3 吸取事故教训,采取防范措施

对于这场特大火灾事故,应从以下几方面采取措施:

(1)各类油品企业及其上级部门必须认真贯彻“安全第

一、预防为主”的方针,各级领导在指导思想上、工作安排上和资金使用上要把防雷、防爆、防火工作放在头等重要位置,要建立健全、针对性强、防范措施可行、确实解决问题的规章制度。

(2)对油品储、运建设工程项目进行决策时,应当对包括社会环境、安全消防在内的各种因素进行全面论证和评价,要坚决实行安全、卫生设施与主体工程同时设计、同时施工,同时投产的制度。切不可只顾生产,不要安全。

(3)充实和完善《石油设计规范》和《石油天然气钻井,开发、储运防火防爆安全管理规定》,严格保证工程质量,把隐患消灭在投产之前。

(4)逐步淘汰非金属油罐,今后不再建造此类油罐。对尚在使用的非金属油罐,研究和采取较可靠的防范措施。提高对感应雷电的屏蔽能力,减少油气泄漏。同时,组织力量对其进行技术鉴定,明确规定大修周期和报废年限,划分危险等级,分期分批停用报废。

安全事故案例范文第5篇

2004年6月15日11时40分左右,该化工厂合成车间加氨阀填料压盖破裂,有少量的液氨滴漏。维修工徐某遵照车间指令,对加氨阀门进行填料更换。徐某没敢大意,首先找来操作工,关闭了加氨阀门前后两道阀门;并牵来一根水管浇在阀门填料上,稀释和吸收氨味,消除氨液释放出的氨雾;又从厂安全室借来一套防化服和一套过滤式防防毒面具,佩戴整齐后即投入阀门检修。当他卸掉阀门压盖时,阀门填料跟着冲了出来,瞬间一股液氨猛然喷出,并释放出大片氨雾,包围了整个检修作业点,临近的甲醇岗位和铜洗岗位也笼罩在浓烈的氨味中,情况十分紧急危险。临近岗位的操作人员和安全环保部的安全员发现险情后,纷纷从各处提前消防、防护器材赶来。有的接通了消防水带打开了消火栓,大量喷水压制和稀释氨雾;有时穿上防化服,戴好防毒面具,冲进氨雾中协助险处理。闻讯后赶到的厂领导协助车间指挥,生产调度抓紧指挥操作人员减量调整生产负荷,关闭远距离的相关阀门,停止系统加氨,事故很快得到有效控制和妥善处理,并快速更换了阀门填料,堵住了漏点。一起因严重氨泄漏而即将发生的中毒、着火、有可能爆炸的重特大事故避免了。

事故原因

1.合成车间在检修处理加氨阀填料漏点过程中,未制订周密完整的检修方案,未制订和认真落实必要的安全措施,维修工盲目地接受任务,不加思考地就投入检修。

2.合成车间领导在获知加氨阀门填料泄漏后,没有引起足够重视,没有向生产、设备、安全环保部门按程序汇报,自作主张,草率行事,擅自处理。

3.当加氨阀门填料冲出有大量氨液泄漏时,合成车间组织不力,指挥不统一,手忙脚乱,延误了事故处置的最佳有效时间。 4.加氨阀门前后备用阀关不死内漏,合成车间对危险化学品事故处置思想上麻痹重视不够,安全意识严重不足。人员组织不力,只指派一名维修工去处理; 物质准备不充分,现场现找、现领阀门;检修作业未做到“7个对待”中的“无压当有压、无液当有液、无险当有险”对待。

预防措施

1.安全环保部责成合成车间把此次加氨泄漏事故编印成事故案例,供全厂各车间、岗位学习,开展事故案教育,并展开为期1周的事故大讨论,要求人人谈认识,人人写体会,签字登记在案。

2.责成合成车间将此次氨泄漏事故,编制氨泄漏事故处置救援预案,组织全员性的化学事故处置救援抢险抢修模拟演练,要求不漏一人地学会氨泄漏抢险抢修处置方法,把“预防为主”真正落到实处。

3.合成车间由分管工艺副主任负责组织4大班操作工和全体维修工,进行氨、氢、一氧化碳、甲醇、甲烷、硫化氢、二氧化碳等化学危险品的理化特性以及事故处置方法的安全技术知识培训,由车间安全员负责组织一次全员性的消防、防化、防护器材的使用知识培训,在合成车间内形成一道预防化学事故和防消事故的牢固大堤。

4.结合“安全生产月”活动,发动全厂职工提合理化建议,查找身边事故隐患苗头,力争对事故隐患早发现早整改,及时处理,从源头上堵塞住事故隐患漏洞,为生产创造一个安全稳定的环境。

应当吸取的教训

此次加氨阀填料泄漏事故,开始时思想重视不够,继而处置不当,充分暴露出该车间安全管理“小安则懈”的思想严重。领导工作作风浮漂,查改隐患不主动、不细致。全局观念不强,发现隐患不汇报,自行其事,自作主张。通过此次事故可以看出,安全无小事。整改隐患要从人的思想上抓起,管事要先管人,管人要先管好思想,首先铲除人思想上的不安全因素,麻痹、侥幸、冒险、蛮干的违章行为才能得以彻底根除。只有这样,才能保证安全生产。

二、某乡办煤矿。设计年产量3万吨,实际年产量6万吨。立井开拓,中央边界式通风。

该矿矿长和特种作业人员无证上岗。三违现象严重。没有班前会和交接班制度,井下作业任务和人员安排没有统一布置和记录。 该矿井下物料及灭火器材存放混乱;一贯使用煤面和煤块封堵炮孔;用电缆明接头放炮的现象时有发生。

该矿煤尘具有爆炸性。井下没有防尘洒水设施,也没有按照《乡镇煤矿安全规程》采取防尘措施,造成井下煤尘积存。×年×月×日,早8时30分停电后,使用柴油发电机向井下送电。由于电力不足,北翼工作面及南翼工作面轮流生产。14时班共下井72人。南翼工作面工人下井后,打眼放第一炮后出煤。15时30分左右开水泵,停南翼电,当时主扇风机和局扇都没有开启。17时30分全矿来电,主扇和局扇仍没有开启。瓦斯检测员空班漏检。北翼工作面打眼后放第二炮时,工作面口2米处挂在背板上的11个电雷管拖地引脚线被拖动的电缆明接头引爆,引起瓦斯煤尘爆炸事故。共死亡26人,伤10人,直接经济损失38万元(时值)。

1、 试根据上述资料分析这起事故的直接原因和间接原因;

2、 根据《安全生产法》提出初步处理建议;

3、 提出防止同类事故措施建议。 答:

1、直接原因:

⑴由于主扇和局扇风机均未开启,瓦斯检测员空班漏检,造成瓦斯局部积聚; ⑵该矿煤尘具有爆炸性,又未采取防尘措施,造成井下煤尘积存;

⑶井下管理混乱,以致在电雷管存放不当的情况下,电缆明接头碰到电雷管引脚线,引起雷管爆炸(即点火源),导致此次事故。 间接原因:

⑴该矿矿长无证上岗,应属非法煤矿;在不具备安全生产条件下(如煤尘具有爆炸性但没有采取防尘措施等)还在生产;当地安全生产监督管理部门有责任;

⑵该矿安全管理不足,表现在许多方面,如:

① 安全管理制度没有或不健全,如没有班前会和交接班制度等; ② 三违现象严重,如时常违章放炮没有得到纠正等; ③ 井下物料放置混乱,瓦斯检测员空班漏检;

④ 该矿从矿主到工人的安全素质均不高,反映出安全教育培训不足等。

2、⑴根据《安全生产法》第77条,依据事实、情节,追究当地安全生产监督管理部门的有关工作人员的行政责任或刑事责任; ⑵根据《安全生产法》第80条、81条、82条及83条、,依据事实、情节,追究该矿主要负责人的法律责任;

⑶根据《安全生产法》第82条、83条及90条,依据事实、情节,追究该矿相关负责人、管理人员及其他从业人员的法律责任; ⑷根据《安全生产法》第93条,对该矿进行处理。

4、 措施建议

⑴安全生产监督管理部门应按照有关法律、法规、制度进行煤矿资格审查,坚决停办非法或者不具备安全生产条件的小煤矿; ⑵ 安全生产监督管理部门应按照有关法律、法规,对开工煤矿的安全生产情况进行有效监督检查;

⑶按照有关规定要求,加强煤矿安全管理,包括建立及健全安全生产责任制及其它必要的安全规章制度、安全操作规程等,并严格执行; ⑷按照有关规定要求,加强主要负责人及所有从业人员的安全教育培训。

三、×年夏末秋初,某电化厂液氯工段发生液氯钢瓶爆炸。使该工段414m2厂房全部摧毁,相邻的冷冻厂厂房部分倒塌,两个厂房内设备、管线全部损毁。并造成附近办公楼及厂区周围280余间民房不同程度损坏。液氯工段当班的8名工人当场死亡。更为严重的是爆炸后氯气扩散7公里2,由于电化厂设在市区,与周围居民区距离较近,事故共导致千余人氯气中毒,数十人死亡。直接经济损失达63万元(时值)。最初爆炸的1只液氯钢瓶是由用户送到电化厂来充装液氯的。由于该用户在生产设备与液氯钢瓶连接管路上没有安装逆止阀、缓冲罐或其它防倒罐装置,致使氯化石蜡倒灌入液氯钢瓶中,这属于违章行为。而且在送来此钢瓶时也未向充装单位声明情况,留下重大事故隐患。负责充装钢瓶的电化厂液氯工段工人违章操作,在充装液氯前没有按照操作规程对欲充装的钢瓶进行检查和清理,就进行液氯充装。充装时,钢瓶内的氯化石蜡和液氯发生化学反应,温度、压力升高,致使钢瓶发生爆炸,并导致周围相继钢瓶爆炸,造成严重后果,影响恶劣。经调查:双方工人均未经特种作业人员培训和考核。当地政府和化工厂均没有事故应急救援预案或措施。

1、 试根据上述材料,分析该起事故的直接原因和间接原因;

2、 根据《安全生产法》,试提出处理建议;

3、 试提出防范措施。 答:

(二)

1、直接原因

⑴用户方违章在液氯钢瓶内混入氯化石蜡,且未向充装方说明此情况,形成事故隐患; ⑵充装方工人违章操作,在充装前未按规定检查和清理,就进行充装作业。 间接原因

⑴用户方的生产设施存在缺陷(缺少必要的防倒灌设施);

⑵压力容器灌装工属于特种作业人员,应经培训和考核,持证上岗。用户方和充装方的工人都属违章操作,也未经特种作业人员培训和考核。说明双方单位安全管理和教育培训不足;

⑶无论何种原因,化工厂建在居民区都是不符合有关安全规定要求的。政府和厂方也没有应急救援预案或措施。

2、⑴化工厂为化学危险品生产单位。根据《安全生产法》第80、8

2、85条,追究该厂主要负责人的法律责任;追究该厂相关负责人、管理人员及其他从业人员的法律责任;

3、⑴安全生产监督管理部门应按照有关法律、法规,对化工厂的安全生产情况进行有效监督检查;

⑵按照有关规定要求,加强化工厂安全管理,包括建立及健全安全生产责任制及其它必要的安全规章制度、安全操作规程等,并教育、督促所有从业人员严格执行;

⑶双方单位应当对有缺陷的生产设施进行整改,消除这一事故隐患;

⑷按照有关规定要求,加强主要负责人、 特种作业人员及所有从业人员的安全教育培训。

四、×年×月×日,某港商独资工艺玩具厂发生特大火灾事故,死亡84人,伤45人,直接经济损失达260余万元(时价)。

该厂厂房是一栋三层钢筋混凝土建筑。一楼为裁床车间,内用木板和铁栅栏分隔出一个库房。库房内总电闸的保险丝用两根铜丝代替,穿出库房顶部并搭在铁栅栏上的电线没有用套管绝缘,下面堆放了2米高的布料和海绵等易燃物。二楼是手缝和包装车间及办公室,一间厕所改作厨房,内放有两瓶液化气。三楼是车衣车间。

该厂实施封闭式管理。厂房内唯一的上下楼梯平台上还堆放杂物;楼下4个门,2个被封死,1个用铁栅栏与厂房隔开,只有1个供职工上下班进出,还要通过一条0.8米宽的通道打卡;全部窗户外都安装了铁栏杆加铁丝网。

起火原因是库房内电线短路时产生的高温熔珠引燃堆在下面的易燃物所致。起火初期火势不大,有工人试图拧开消火栓和用灭火器灭火,但因不会操作未果。在一楼东南角敞开式货物提升机的烟囱效应作用下,火势迅速蔓延至

二、三楼。一楼工人全部逃出。正在二楼办公的厂长不组织工人疏散,自顾逃命。

二、三楼约300多名工人,在无人指挥情况下慌乱逃生。由于要下楼梯、拐弯、再经打卡通道才能逃出厂房。路窄人多,浓烟烈火,致使人员中毒窒息,造成重大伤亡。 经调查确认以下事实:

1、 该厂雇佣无证电工,长期超负荷用电,电线、电器安装不符合有关安全规定要求;

2、厂方平时未对工人进行安全防火教育培训;发生火灾时,厂长未指挥工人撤离,自顾逃生;

3、该厂多处违反消防安全规定。对于消防部门所发“火险整改通知书”,未认真整改,留下重大火灾隐患,以 向整治小组个别成员行贿等手段取得整改合格证。该厂所在地镇政府对此完全了解,不但不督促整改,还由镇长授意给整治小组送钱说情。 试根据上述材料,

1、 分析火灾的直接原因、造成重大人员伤亡得主要原因和间接原因;

2、 根据有关法律法规,提出处理建议;

3、 提出整改措施。 答:

1、直接原因及主要原因

直接原因是库房电线短路引燃易燃物而蔓延成灾。一楼裁床车间内设置库房,用可燃物(木板)隔开;加之厂房平时没有安全防火教育培训,工人 自救能力差,是火灾迅速蔓延扩大的主要原因。该厂违反消防安全一系列规定(如安全出口、疏散通道等),使得发生火灾时,工人无法迅速撤离,是造成重大人员伤亡得主要原因。 间接原因

⑴该厂没有履行安全生产职责:在不符合安全生产的条件下进行生产;平时缺乏安全管理及安全教育;采用不正当方法取得消防整改合格证;发生火灾时厂长自行逃离;„„是根本原因。

⑵镇政府没有履行安全监督管理职责。在消防整治小组发出“火险整改通知书”后,不但没有督促该厂整改,还支持其向有关方面人员行贿。

⑶市消防部门派出的整治小组,在检查该厂火险中,虽然发了“火险整改通知书”,但督促整改不力。在尚存大量火灾隐患的情况下,整治小组个别成员收受该厂贿赂,发给整改合格证。

3、 处理意见

⑴根据《安全生产法》第80、8

1、82条和《消防法》有关规定,追究该厂主要负责人的法律责任;

⑵根据《安全生产法》第82条及91条和《消防法》有关规定,追究该厂相关负责人、管理人员及其他从业人员的法律责任; ⑶根据国务院302号令《关于特大安全事故行政责任追究的规定》,追究镇政府正职负责人和有关主管人员的法律责任; ⑷根据《安全生产法》第7

7、78条和《消防法》有关规定,追究消防部门整治小组有关荣誉的法律责任。

3、⑴教育镇政府和企业负责人树立“以人为本”科学发展观和政绩观;树立“安全第一”思想,履行各自的安全责任。

⑵安全生产监督管理部门及消防主管部门应按照有关法律、法规,对工厂的安全生产和防火情况进行有效监督检查;不符合安全生产条件时,不予进行生产。主要负责人和安全管理人员必须持证上岗。

⑶工厂应按照有关法律法规标准规定要求,在开工前具备安全生产条件,并经有关部门批准后,方可从事生产。 ⑷工厂应按照有关法律法规标准规定要求,加强安全管理和安全教育培训。提高所有从业人员的安全素质。

五、1999年1月4日,重庆綦江县虹桥发生特大塌坍事故,导致40人死亡,14人受伤,造成直接经济损失631万元。事故相关责任人受到法律处理,即:纂江县县长、县委书记张开科被重庆市第一中级人民法院判处无期徒刑,县委副书记林世元被判处死刑,缓期两年执行,相关责任人都受到了相应的行政处分。

请问:我国安全事故行政责任处罚的法规有哪些?安全事故刑事责任处罚的的法律是什么?刑事处罚的最高力度是多少? 答案提要:1)行政责任处罚的法规主要有《安全生产法》、《职业病防治法》、《特大安全事故的行政责任追究规定》、《安全生产违法行为处罚办法》等。2)刑事责任处罚的法律主要是《刑法》。3)安全事故罪的刑事处罚最高力度一般是3~7年。

六、某化学品经营企业从化工厂购进一批(10吨)氢氧化钠(固碱),存放在一座年久失修的库房中。一天晚上,大雨倾盆而下,库房进水,氢氧化钠泡在水中,部分泡在水中的氢氧化钠开始深入水中并顺水流入地沟。仓库保管员发现后,及时报告了单位主管领导。

请问:如果你是国家安全生产监督检查人员,当检查到这一现场,你要重点检查什么? 答案提要:1)是否制定了这种危及情况下的应急预案;2)仓库保管员报告后,主管领导是否及时启动应急预案,组织抢救;3)在应急抢救的同时,是否及时向上级领导机关(主管上级、当地安全生产监管管理部门、公安、环境保护、质检等部门)报告。

七、某小区建筑施工重大伤亡事故原因调查与损失计算。 1 工程概况

XX小区建筑面积为8000平方米,工程总造价为8000万元。由XX房地产开发有限公司开发建设,XX建设集团有限公司总承包,室内外装饰、外脚手架及升降机拆除等工程施工由XX建筑安装工程有限公司分包。该工程于2000年12月25日开工,2001年12月31日主体工程完工,2002年9月2日装饰工程完工,2002年9月9日开始拆除外脚手架及施工升降机(外用电梯)。 2 设备情况

施工升降机是XX机械工具有限公司生产的人货两用施工升降机(以下简称升降机),该升降机经技术鉴定后,于2001年7月取得质量技术监督局办法的特种设备制造安全许可证,价值300万元。根据升降机安装拆除专项施工方案的要求,该升降机的拆卸程序为:

(1)将吊笼提升到高处,停放在顶部向下数第三排的横杆上,并用脚手架钢管固定。 (2)拆除曳引机和对重笼围栏。

(3)拆卸对重箱。

(4)拆卸曳引钢丝绳、吊笼、安全钢丝绳及安全绳坠重。

(5)切断主电源,拆除电控箱的电源线和控制线等。

(6)拆卸中间滑轮,对重滑轮和上下滑轮。

(7)卸天梁、顶横梁、横杆、斜杆、吊笼导轨和对重导轨,立角钢附墙装置、井架门。

(8)拆卸曳引机。

该升降机吊笼防坠装置共有4种:即悬停系统、防坠安全器、应急防坠和防松、断绳保护装置。而这4种安全防护装置最终都将通过安全钢丝绳发挥作用。 3 事故经过

9月9日下午2时30分左右,机修组负责人王一带领王

二、王

三、王四进入施工现场,对升降机进行降层拆卸工作(从十七层降至十五层),王一在一楼看护,其余3人到升降机顶进行拆卸工作。首先拆去了用于防止吊笼坠落的安全钢丝绳。3时30分,在执行上述拆卸程序4的时候,曳引机卷筒钢丝绳突然在卷筒处断裂,吊笼坠落至十五层撞到垫设的两根钢管,垫设在十五层上的两根钢管由于无法承受吊笼的冲击而弯曲,与吊笼一起坠落至楼底,吊笼内三人经医院抢救无效,先后死亡。三人在医院的抢救费5万元,每人抚恤金10万元,公司停工一个月,损失300万元,升降机修复费用100万元。 问题:1 请确定这次事故的事故类别。 2 请确定这次事故的起因物、致害物。

3 请确定这次事故存在的不安全状态和不安全行为。 4 请计算这次事故造成的损失工作日和直接经济损失 参考答案:

1、高处坠物

2、起因物:曳引机卷筒钢丝绳(或起重机械);致害物:吊笼(或其中机械)。

3、不安全状态:钢丝绳有缺陷(或设备、设施、工具、附件有缺陷);不安全行为:违规先拆除了安全钢丝绳(或造成安全装置失效)。

4、 损失工作日:18000日;直接经济损失:135万元。

八、某年某煤矿发生一起特大瓦斯爆炸事故,14人死亡。矿井通风方式为分区抽出式,矿井需要总风量4700M/min,总入风量5089M/ min,总排风量5172M/min。该矿2000年经瓦斯等级鉴定为低瓦斯矿井。事故地点位于-水平某采区左翼已贯通等移交的准备采煤工作面。事故调查组确认这是一起特大瓦斯爆炸责任事故,其中事故的原因是:

1、事故直接原因:

两掘进工作面贯通后,回风上山通风设施不可*,严重漏风,导致工作面处于微风状态,造成瓦斯积聚;作业人员违章实验放炮器打火引起瓦斯爆炸。(不安全状态,不安全行为)

2、事故间接原因(为什么会有不安全状态,不安全行为)

•(1)安全管理松散,安全责任制不落实。两掘进工作面贯通后,矿各级领导没有按照《煤矿安全规程》规定对巷道贯通和贯通后通风系统调整实施现场指挥。风门没有专人管理,致使风门打开,风流短路,造成准备采煤工作面微风,导致瓦斯积聚。

•(2)瓦斯检查制度不健全,瓦斯检测员漏岗、漏检。没有制定瓦斯检测员交接制度,没有按规定检查瓦斯、漏检、假检。在没有对工作面进行瓦斯检查情况下,违章指挥工人进入工作面作业。

(•3)违规作业。贯通后的通风系统构筑物未按设计规定材质要求安设木质调风门,而是设挡风帘,漏风严重,造成准备工作面风量不足。 (•4)“一通三防”管理工作混乱。瓦斯检测员未经矿务局培训就上岗作业;瓦斯日报无人检查和查看,记录混乱;通风调度水平低下,不

222能协调指挥生产。

•(5)技术管理不到位。巷道贯通和通风系统调整计划与安全措施等,矿总工程师未按规程规定组织有关人员进行审批,导致作业规程编制内容不全,无针对性安全措施和明确的责任制,无法指挥生产。

(6)安全投入不足。全矿共有9个作业地点,仅有14台便携式报警仪使用,全矿无瓦斯报警矿灯,二道防线不健全。 •(7)采煤工作面接续紧张,导致只注意进尺,不注意安全,无规程作业,违章指挥现象经常发生。 ••问题:

1、请回答这次事故调查组如何组成和伤亡事故调查的基本程序 •

2、请阐述这次瓦斯爆炸发生的条件和预防的主要技术方法。

3、请根据事故调查组分析的事故原因,为该矿拟订事故整改和预防措施。 答案:

1、由省煤矿安全监察机构组织煤炭、公安、监察、工会及相关专家组成事故调查组进行调查。 (1) 对事故现场进行处理 •(2) 收集有关物证和事故材料; •(3) 对事故相关人员进行调查; •(4) 对现场进行必要拍摄或照相,绘制事故图; •(5) 对事故原因进行分析; •(6) 对事故提出处理意见和整改措施 •(7) 编写事故调查报告; •

2、瓦斯爆炸发生的条件及 预防的主要技术方法

•引起瓦斯爆炸必须具备三个条件: •一定浓度的瓦斯; •一定温度的引火源; •足够的氧。

•预防瓦斯爆炸的主要技术方法: •防止瓦斯积聚;

•杜绝井下火源和危险性火花; •采取隔、抑爆技术措施。 •

3、事故整改和预防措施。

(•1)该采区左翼工作面要立即停产整顿,对通风系统进行调整,待系统稳定后,组织测风员和瓦斯检测员进行风量测定和瓦斯浓度测定,风量和瓦斯浓度均符合《煤矿安全规程》后,方可移交生产。 (2)加强瓦斯管理,健全瓦斯管理制度。 •(3)要加强重点瓦斯工作面管理工作。 •(4)要加强对采掘工作面的瓦斯鉴定工作。 •(5)要增加矿井安全投入,健全瓦斯检测的“二道防线”•,确保安全生产。 (6)加强安全技术培训工作。 •• (7)加强矿井通风技术力量。

• (8)合理组织生产,杜绝违章指挥现象。

九、请你分析引起小李这些病症的原因。小李刚参加工作被分配在冷冻库当工人,工作很积极,经常长时间坚持在冷冻库内工作,但几个月后经常出现肌痛和腰痛等病症。

答题思路:温度低于人体舒适温度的环境称为低温环境。18℃以下的温度即可视为低温,但对人的工作效率有不利影响的低温,通常是在10℃以下。在低温环境下人体中心体温低于35℃时,即处于过冷状态。低温对人体的影响表现为:一是引起局部冻伤,与人在低温环境中暴露时间长短有关;二是产生全身性影响。人体在低温环境暴露时间不长时,能依*温度调节系统,使人体深部温度保持稳定。但暴露时间较长时,中心体温逐渐降低,就会出现一系列的低温症状:出现呼吸和心率加快,颤抖等,接着出现头痛等不适反应。当中心体温降到30~33℃时,肌肉由颤抖变为僵直,失去产热的作用,将会发生死亡。长期在低温高湿条件下劳动(如冷冻库工人)易引起肌痛、肌炎、神经痛、神经炎、腰痛和风湿性疾患等。

十、请你分析原因。一天小周随检查团进行露天安全检查,当天太阳很大,小刘由于走得急,忘了带遮阳用具,刚开始小刘还感觉良好,但过一段时间后就感到头痛、头晕、眼花、恶心、呕吐,最后竟晕倒在地。 答题思路:作业环境气温较高时,人员就感到烦闷,直接影响作业人员的正常作业。温度超过舒适温度的环境称为高温环境。29℃以上对人的工作效率有不利影响,可认为是高温。人的中心体温在37℃以上就感到热。高温影响主要有两方面:一是高温烫伤、烧伤,人体皮肤温度达41~44℃时即感到痛,超过45℃即可迅速引起皮肤组织损伤;二是全身性高温反应,当局部体温达38℃时,便产生不舒适反应。全身性高温的主要症状为:头晕、头痛、胸闷、恶心、呕吐、视觉障碍(眼花)、癫病样抽搐等。温度过高还会引起虚脱、肢体僵直、大小便失禁、晕厥、烧伤、昏迷、直至死亡。人体耐高温能力比耐低温能力差,当人体深部体温降至27℃时,还可抢救存活,而当深部体温达42℃时,则往往引起死亡。

高温作业中所引起的急性病(中暑)通常分为三种类型:热射病、日射病和热痉挛。

日射病是由于头部受强烈的太阳辐射线(主要是红外线)的直接作用,大量热辐射被头部皮肤及头颅骨吸收,从而使颅内温度升高所致,多发生于夏季露天作业人员。主要症伏为急剧发生头痛、头晕、眼花、恶心、呕吐、烦燥不安,重者可能有惊厥、昏迷。

十一、广西合浦县恒大石膏矿 “5.18”冒顶事故

2001年5月18日凌晨3时30分,广西合浦县恒大石膏矿发生重大冒顶事故,造成29人死亡,直接经济损失456万元。

一、矿井基本情况

恒大石膏矿是由广西来宾县莆田石膏矿投资兴建但实为陈宇棠个人投资拥有的一家集体企业,位于合浦县星岛湖乡大岭头石膏矿区北段,建设规模为30万吨/年,投资3000万元,于1994年11月19日开工建设。

该矿区地质情况复杂,主要受断层和软岩以及地下含水层影响。矿区内一条大的断裂破碎带经过矿区东北部,数条次级断裂分布于矿区中部。矿层受多条断裂带切割,距上覆含水层最近距离为10米。矿层顶板为钙质泥岩,底板为砂质泥岩,均具有强烈的吸水软化特点。

矿井原计划采用竖井加斜井开拓方式,在施工井筒时需使用冷冻法穿过含水层。由于投资太大,加上石膏矿价格大跌,矿方在建成了竖井后没有继续施工斜井。因此该矿实际采用中央单一竖井两翼多水平开拓方式。水平之间采用下山联系。由于只有1个竖井,矿井未能形成正规通风系统,仅利用局扇通过风筒沿竖井将井下污风排出地面。采矿方法为前进式房柱法。发生冒顶范围为北翼采空区。

该矿于1996年1月施工竖井,1997年4月建成竖井并经过单项工程验收后转入巷道施工。1998年4月该矿转入正式生产,1998-2000年分别生产石膏矿7万吨、8万吨和9万吨。该矿曾于1999年9月1日至2001年4月21日发生过4次冒顶事故,造成5人死亡。

二、事故经过

2001年5月18日2时多,在二水平大巷打炮眼的炮工听到210下山附近有响声,3时30分又发出轰轰响声,随后有一股较大的风吹出,电灯熄灭,巷道有些晃动。炮工打电话到三水平叫信号工滕德山通知矿工撤退,但无人接电话,之后他们就撤到地面。后来滕德山自己打电话到井口后也撤出地面。地面当班领导接到通知后立即到井下了解情况。此时井下已停电,北面二水平、三水平塌方的响声不断,无法进入工作面。凌晨5时,矿方清点人员时发现,当班96名矿工中位于三水平北翼工作面的29名矿工被困,生死不明,矿方随即向合浦县有关部门作了汇报,并向钦州矿务局求援。合浦县政府有关人员和钦州矿务局救护队很快赶到现场。 经过17天全力抢救,最后终因井下情况复杂,土质松散,塌方面积大,施救困难,未能救出被困人员。鉴于被困人员已无生还希望的实际情况,6月3日停止了抢救工作。

三、事故性质和原因

这是一起由于企业忽视安全生产,严重违反矿山安全规程,有关部门监督管理不到位而发生的重大责任事故。

1、 事故的直接原因

由于主要巷道护巷矿柱明显偏小又不进行整体有效支护,加之矿房矿柱留设不规则,随着采空面积不断增加,形成局部应力集中。在围岩遇水而强度降低情况下,首先在局部应力集中处产生冒顶,之后出现连锁反应,导致北翼采区大面积顶板冒落,通往三水平北翼作业区的所有通道垮塌、堵死。

2、事故的间接原因

1)矿主忽视安全生产,急功近利,在矿井不具备基本安全生产条件的情况下,心存侥幸,冒险蛮干。该矿所有巷道都是在软岩中开掘,但矿主为节省投资不对巷道进行有效支护。在近2年已发生多起冒顶事故的情况下,矿主仍不认真研究防范措施加大巷道支护投入。同时,该矿又采取独眼井开采方法,致使事故发生后因通风不良和无法保证抢险人员安全而严重影响事故的及时抢救。

2)该矿违反基本建设程序,技术管理混乱。一是没有进行正规的初步设计;二是在主体工程未建成的情况下擅自投入大规模生产;三是没有编制采掘作业规程和顶板管理制度;四是主要巷道保安矿柱留设过小;五是没有制定矿井灾害预防处理计划。

3)矿井现场安全管理不到位,缺乏有效的安全监督检查。该矿虽设有安全管理机构,但井下缺乏专门的安全管理人员,井下安全监督管理工作基本由值班长和带班人员代替,难以发现重大事故隐患。

4)政府有关部门把关不严、监管不力。在该矿未经严格的可行性研究,也未作初步设计的情况下批准开办此项目,颁发各种证照。在发现该矿未达到基本安全生产条件就投入大规模生产时不及时制止。特别是在该矿发生多起冒顶事故后仍没有采取果断的关停措施。 5)合浦县政府对安全生产工作领导不力,对外来投资企业安全管理经验严重不足,管理不到位。

四、事故教训和防范措施

1、 必须严格执行矿山安全法规,不得擅自降低安全标准。恒大石膏矿没有正规设计,为节省开支,又擅自降低安全标准,留下了重大事故隐患。因此,必须严格建设项目的安全生产"三同时"审查验收制度,认真把好安全生产关,从源头上杜绝事故发生。

2、 必须强化事故隐患整改措施的监督检查。有关部门在对恒大石膏矿进行安全检查时早已发现通风系统和生产系统不完善,巷道支护不够等问题,并下达过整改通知,但整改工作一直没有落实,事故还是发生了。因此,对事故隐患的整改,必须严格要求,加强督促,一抓到底,直到整改措施落实。

3、 加强对外来投资企业的管理。一方面这类企业不服从当地政府及有关部门管理,另一方面地方政府和部门也怕影响利用外资,因此对外商比较迁就,在企业开办过程不按规定严格把关。今后,要切实加强对外来投资者的监管,坚决纠正对外来投资者在安全生产上的宽容倾向,在安全生产上对任何企业都必须严格要求。

4、事故调查处理必须坚持"四不放过"原则。恒大石膏矿从1999年9月至2001年4月已发生过四次顶板冒落事故,造成5人死亡。事故发生后,当地有关部门也进行了调查处理,但防范措施没有真正落实到位,以致又发生了这起重大事故。今后,必须严格按"四不放过"原则认真查找事故原因,从中吸取深刻教训并督促各项防范措施的真正贯彻落实。

十二、河南灵宝市义寺山金矿“3.7”一氧化碳中毒事故 事故时间:2001-3-7 2001年3月7日16时20分左右,三门峡灵宝市义寺山金矿五坑发生特大CO中毒事故,造成10人死亡,21人中毒,直接经济损失61万元。经调查查证,这是一起CO中毒特大责任事故。

一、矿井概况

灵宝市义寺山金矿系地方国营矿。生产能力为日采选矿石175吨,属国家中二企业。 1994年,尹庄镇岳渡村委在义寺山金矿矿区界外1300m、岳渡村南200m处开挖坑口(岳渡坑口)。同年,该村越界与义寺山金矿五坑口7中段打穿。在1997年小秦岭金矿区矿山治理整顿中,灵宝市矿山治理整顿指挥部责令义寺山金矿在岳渡村坑口内1000m处将巷道炸毁。1998年,岳渡村再次将坑口扒开,并于1999年又与义寺山金矿8中段打穿,造成义寺山金矿停产1个多月,后经灵宝市黄金办等单位协调,由岳渡村开采430-485m标高段的矿石,时间截止到2000年9月30日。期满后,因双方再次发生争执,于2000年11月,在灵宝市黄金局协调下,义寺山金矿与岳渡村就五坑口和日处理100吨矿石的选厂达成《抵押租赁合同》,合同规定由义寺山金矿为岳渡村提供5中段主运输巷道、主斜井和7中段平巷至10中段平巷区域之间(即标高455-350m)探采权。同时启用已关闭的非法坑口岳渡巷。岳渡村向义寺山金矿缴200万元,负担义寺山金矿98名职工工资及福利,时间至2001年11月10日。岳渡村因资金不足,又将坑口和选厂交村委主任马长江经营,马长江除履行合同规定条款外,还向岳渡村缴10万元。2000年11月15日,马长江又将上述区域采掘工程发包给陕西省山阳工程处(无法人资格)。

二、事故及抢救经过

2001年3月6日晚9点左右,义寺山金矿五坑口下井16名矿工。在五坑口8中段以上作业的12名工人,发现巷道内有少量烟气从岳渡巷方向漂来,受其影响,民工出现头晕体软 ,轻度中毒症状,随即返回地面,向民工队负责人王中会(事故中死亡)汇报了情况。其他4人在9中段工作,因风钻有足够新鲜风供应未受其影响。与此同时,井下电路跳闸,送不上电。王中会骑摩托车到岳渡口与马连宝(岳渡村村民、负责看护岳渡坑口)一同进岳渡巷查找故障,发现巷道内约760m处坑木着火,顶板冒落,便立即组织马连宝、毋建茹等人灭火。经半小时扑救,将冒顶着火段外侧明火扑灭。

3月7日上午民工队主管生产负责人樊景超(事故中死亡)到井下派完活后,带领民工谭怀顺(事故中死亡)从8中段前往岳渡巷查看火情。下午4时中班上班后,民工队另一管生产的负责人赵天水(事故中死亡)得知樊景超和谭怀顺查看火情后未返回地面,随即带领民工汪文华(樊景超的内弟)、谭怀寿(谭怀顺的哥哥)、韩发平、史守宝、廖康金(均在事故中死亡)下井到岳渡巷寻找樊景超和谭怀顺。至此,岳渡巷内已进入8人,一直未返回。这一情况被井下绞车工孙国印(事故中死亡)发现后,通过电话报告了在地面的王中会。王中会立即带领3名民工下井寻找。

此前,井下4点班工人上班途经岳渡巷与8中段之间的暗斜井时,鲍开朝(民工、风钻手)CO中毒晕倒,当班工人马上用矿车把他送到地面。同时在井下展开抢救工作。

3月7日下午4时30分左右,井下第一名CO中毒民工鲍开朝被抢救出井。井下发生事故的消息被住在井口附近的民工得知,30余名民工救人心切,盲目入井开展抢救。同时,岳渡村五坑口负责人之一阎社召一面派人到医院取氧气袋并请求救援,一面亲自开车到灵宝市消防队报警。17时50分左右,灵宝市医院急救中心两辆救护车,6名医护人员赶到五坑口,对CO中毒人员实施抢救。18时03分,灵宝市消防大队赶到现场,简单了解情况后于18时15分向110报警。同时,组织消防队官兵立即投入抢救工作。18时40分左右,20名CO中毒人员被抢救出洞口,随即被救护车送往医院抢救。其中,廖康金、汪文华、韩发平、孙国印4人死亡。其余16人经抢救脱险。

灵宝市110报警服务台接报后,立即报告灵宝市委、市政府。18时50分左右,灵宝市四大班子领导和公安、劳动、黄金等职能部门相继赶到事故现场,立即制定紧急救护方案,对救护工作进行了统一部署,遏制了民工盲目营救的混乱局面。随后,组织28名消防战士由1名民工带队分三组连环保险下井侦察。到达8中段平巷西段,未发现死亡人员和中毒民工。在这次侦察中,1名民工和4名消防人员CO中毒,被其他消防战士抢救返回地面,经抢救脱险。20点30分,三门峡市委、市政府领导和有关部门负责人也赶到现场,听取现场抢救情况汇报后,因对井下情况不明,为避免伤亡事故扩大,立即决定任何人不得进入事故矿井。同时指示,调动三门峡市矿山救护队开展井下救护工作。

三门峡市煤管局矿山救护队于3月7日23时左右接报后,救护队王来法副队长带领6名救护队员于3月8日凌晨2时30分赶到事故现场(救护队书记卢宝民和队长李建民随后乘吉普车赶到)。查看了图纸并听取事故情况后,于3时左右由王来法带领全体救护队员入井侦察。在岳渡巷暗斜井绞车平台以东240m左右发现第一具尸体,再向东180m左右范围内相继发现5具尸体。随后,又向东侦察300m左右,未发现伤亡人员。

救护队员下井后,岳渡村副主任严居刚找到义寺金矿矿长王玉红,协商如何瞒报这起事故,最后达成一致意见。5时30分左右,王玉红和李建民下井了解救护情况,途中王玉红向李建民表达了这种请求。李建民表示同意,并指示救护队员把6具尸体留在井下。救护队员将6具尸体移放到连接岳渡巷与8中段平巷的暗斜井绞车平台处。这6具尸体分别是王中会、樊景超、谭怀顺、谭怀寿、赵天水、史守宝。救护队员返回地面后,李建民按照严居刚、王玉红的授意,向灵宝市在现场的李少白、张世忠副市长和有关部门的领导汇报侦察情况时,隐瞒了井下发现6具尸体这一事实。为此,岳渡村多付救护队6000元。

三、事故原因

1、 经营方岳渡村及直接承包人马长江违法启用已封闭的坑口,是这起事故发生的首要原因。

2、 岳渡巷长年失修,750m沙卵石构造段部分木支护腐朽,导致冒顶;冒落岩石砸伤电缆,引起短路起火,引燃塑料水管和坑木,造成着火点两侧5-8m巷道上部沙石冒落,致使通风不畅,坑木在不能充分燃烧情况下,CO大量产生、聚集,并向义寺山金矿五坑口巷道蔓延,是造成这起事故的直接原因。

3、 民工缺乏安全知识,盲目无序地进行抢救,是这起事故伤亡扩大的直接原因。

4、 经营方岳渡村及直接承包人马长江无安全资质,不具备安全生产条件,对矿工不进行安全知识教育、培训,特种作业人员无证上岗,安全生产制度不健全,是这起事故发生的管理原因。

5、 义寺山金矿以包代管,放弃安全管理,是这起事故的另一管理原因。

6、 灵宝市黄金矿山管理部门主持协调矿山企业,将矿山抵押租赁给不具备法人资格,没有安全生产资质的岳渡村经营;听任岳渡村将经营权转让给村长马长江,进而马长江又将矿山采掘工程发包给既无法人资格,又无安全生产资质的民工队,也是这起事故的管理原因。

7、 灵宝市在发展地方经济中,忽视安全生产。受地方保护主义影响,未能巩固黄金矿山矿业秩序整顿成果,听任在整顿中已被取缔的非法矿井重新启用,违法开采;听任个体矿主违反国家规定进行黄金采选。由此造成黄金矿山安全生产秩序出现新的混乱局面。近年来江总书记、中央、省委、省政府领导就安全生产问题做的一系列重要批示,在灵宝市贯彻落实的不彻底。特别是洛阳“12.25”特大火灾事故之后,仍未引起足够重视,在历次安全大检查中未能消除事故隐患,对灵宝市普遍存在的以包代管问题未能及时制止。以上问题是这起事故深层次管理原因。

三、整改措施

1、 立即取消义寺山金矿与岳渡村签订的抵押租赁合同。

2、 彻底停用岳渡巷,切断与义寺山金矿五坑口之间贯通段。

3、 义寺山金矿五坑口必须建立独立的、完善的通风系统,对井下巷道工程和采掘设备、设施进行一次全面维修,建立健全各项安全规章制度和安全生产责任制,达到安全生产条件后方可恢复生产。

4、 义寺山金矿恢复生产前,要按规定对矿山职工进行全员培训,特种作业人员应通过有关部门培训,经考试合格后持证上岗。

5、 黄金矿山安全生产管理部门和监督部门要尽职尽责,加强黄金矿山安全管理和监督,要巩固黄金矿山矿业秩序整顿成果,督促黄金矿山对事故隐患进行整改,实现安全生产。

6、 灵宝市应对本地区矿山采掘工程承包单位和个人进行全面清理整顿,坚决取缔不具备安全资质的施工队伍。

7、 认真贯彻国家关于职工伤亡事故报告规定,及时、如实上报伤亡事故,杜绝瞒报现象的发生。

8、 立即在三门峡市范围内组织一次非煤矿井通风管理专项检查。所有非煤矿井必须实行机械通风;必须配备技术人员,并由其及时调整通风系统,调节风量并绘制全矿通风系统图;必须配备检测井下空气成分的仪器并建立健全检测制度。

9、 灵宝市要从这起事故中吸取教训,巩固黄金矿山秩序整顿成果,采取强硬措施永久关闭非法矿井,避免死灰复燃。在黄金矿山管理工作中要严格执行国家关于黄金矿产开发的有关规定,取缔个体矿山。在安全生产管理工作中要认真贯彻党和国家安全生产方针政策,采取有力措施制止黄金矿山安全生产出现混乱局面,杜绝重、特大伤亡事故发生。

四、对这起事故的反思

透过这起事故,我们发现矿山安全监督管理部门也存在一定责任,尽管未受到处分,也应从中吸取教训。其一,对灵宝市普遍存在的以包代管问题未加制止。其二,没有认真开展非煤矿山施工单位安全资格审查工作,致使把矿山工程发包给没有安全资格的施工单位,这一现象在灵宝泛滥成灾。其三,对灵宝市的支柱行业黄金矿山一直存在的自然通风问题,从来未加制止和整改。其四,对省经贸委年初发出的《关于进一步加强非煤矿山安全生产工作的通知》贯彻不力。特别没有按通知要求开展通风和顶板管理安全检查,对义寺山存在的事故隐患一无所知。从客观上讲,灵宝市劳动部门安全科仅有2人,开展多项业务,矿山监督人员严重不足,无力全面开展工作。但以上不作为行为也是绝对不容发生的。由此,不难发现,机构建设和人员配备的重要性。这一问题如果在下步机构改革中得不到解决,加强监督管理将成为一句空话。

十三、广西南丹县鸿图选矿厂尾矿库垮坝事故

2000年10月18日上午9时50分,广西南丹县大厂镇鸿图选矿厂尾矿库发生重大垮坝事故,共造成28人死亡,56人受伤,70间房屋不同程度毁坏,直接经济损失340万元。 

一、选矿厂基本情况 鸿图选矿厂是由姚肇奎和姚仕明共同投资500万元建设的一家私营企业,位于南丹县大厂矿区华锡集团铜坑矿区边缘,于1998年8月开工建设,1999年6月建成投产。选矿厂选矿工艺部分由华锡集团退休工程师刘德和华锡集团车河选厂工程师王万忠2人共同设计。设计选矿能力为120吨/天,但实际日处理量为200吨/天。

 选矿厂尾矿库没有进行设计,是依照大厂矿区其它尾矿库模式建成的,没有经过有关部门和专家评审。尾矿库修筑方式是利用一条山谷构筑成山谷型上游式尾矿库。事故后验算的库容为27400米3,实际服务年限仅为1.5年。尾矿库基础坝是用石头砌筑的一道不透水坝,坝顶宽4米,地上部分高2.2米,埋入地下约4米。在工程施工结束后,只是县环保局到现场检查一下就同意投入使用。后期坝采用人工集中放矿筑子坝的冲积法筑坝,并按照县环保局提出的筑坝要求筑坝。后期坝总高9米,坝面水平长度25.5米,事故前坝高和库容已接近最终闭库数值。尾矿库坝首下方是一条东南走向的上高下低的谷地。建坝时,坝首下方有几户农民和铜坑矿基建队的10多间职工宿舍。到了1999年下半年,便陆续有外地民工在坝首下方搭建工棚。选矿厂认为不安全,曾请求政府清除。南丹县和大厂镇政府则多次组织清理。但每次清理后,民工又陆续恢复这些违章建筑。事故发生时坝下仍有50多间外来民工工棚。 

二、事故经过

2000年10月18日上午9时50分,尾矿库后期坝中部底层首先垮塌,随后整个后期堆积坝全面垮塌,共冲出水和尾砂14300立方米,其中水2700立方米,尾砂11600立方米,库内留存尾砂13100立方米。尾砂和库内积水直冲坝首正前方的山坡反弹回来后,再沿坝侧20米宽的山谷向下游冲去,一直冲到离坝首约700米处,其中绝大部分尾矿砂则留在坝首下方的30米范围内。事故将尾矿坝下的34间外来民工工棚和36间铜坑矿基建队的房屋冲垮和毁坏,共有28人死亡,56人受伤,其中铜坑矿基建队职工家属死亡5人,外来人员死亡23人。

三、事故性质和原因

这是一起由于企业违规建设、违章操作,有关职能部门管理和监督不到位而发生的重大责任事故。

1、 事故的直接原因

由于基础坝不透水,在基础坝与后期堆积坝之间形成一个抗剪能力极低的滑动面。又由于尾矿库长期人为蓄水过多,干滩长度不够,致使坝内尾砂含水饱和、坝面沼泽化,坝体始终处于浸泡状态而得不到固结并最终因承受不住巨大压力而沿基础坝与后期堆积坝之间的滑动面垮塌。 

2、事故的间接原因

 1)严重违反基本建设程序,审批把关不严。尾矿库的选址没有进行安全认证;尾矿库也没有进行正规设计,而由环保部门进行筑坝指导;基础坝建成后未经安全验收即投入使用。

 2)企业急功近利,降低安全投入,超量排放尾砂,人为使库内蓄水增多。由于尾矿库库容太小,服务年限短,与选矿处理量严重不配套,造成坝体升高过快,尾砂固结时间缩短。同时由于库容太小,尾矿水澄清距离短,为了达到环保排放要求,库内冒险高位贮水,仅留干滩长度4米。

 3)由于是综合选矿厂,尾矿砂的平均粒径只有0.07--0.4mm。尾砂粒径过小,导致透水性差,不易固结。  4)业主、从业人员和政府部门监管人员没有经过专业培训,素质低,法律意识、安全意识差,仅凭经验办事。  5)安全生产责任制不落实,安全生产职责不清,监管不力,没有认真把好审批关,没能及时发现隐患。

6)政府行为混乱,对安全生产领导不力,没能及时发生安全生产职责不清问题,对选厂没有实行严格的安全生产审查,对选厂缺乏规划,盲目建设。

四、事故教训和防范措施

1、 要认真贯彻落实江总书记对安全生产的重要指标精神,坚持"安全第

一、预防为主"的方针,牢固树立党和人民群众的利益高于一切的思想,坚决纠正片面追求经济发展,忽视安全生产的做法。把安全生产工作真正落到实处,切实保障人民群众的生命财产安全。

2、 由于非公有制经济追求利益最大化的固有特性和无主管部门性质带来的信息和专业技术指导的缺乏,导致其不能按照生产的规律和经济的特点组织生产,而采取短期化的冒险行为,降低安全要求。因此要加强对非公有制经济的监督,同时加快为非公有制经济安全生产服务的中介组织的发展。

3、 针对尾矿库事故的重大危害性和事故的隐蔽性,要规范和严格尾矿库建设项目安全生产审查机制,把住进入市场前的安全生产关,尽快改变尾矿库项目建设过程中安全生产审查的自由状态,从源头上消除隐患。

4、 规范和整顿选矿业,严格尾矿库的管理。要加强政策引导,结合经济结构调整和矿业秩序整顿,彻底取缔非法和不安全生产条件的尾矿库,同时逐步淘汰小型尾矿库,强制发展大型尾矿库进行集中选矿排放。坚决杜绝胡乱审批,盲目建厂现象。

5、 深化改革,建立安全生产依法行政机制。要理顺安全生产监督管理体制,明确政府、职能部门、矿山企业各自应承担的安全生产责任,坚决纠正职能缺位、错位现象,并严格执行行政执法责任追究制。在政府对企业的行业管理责任淡化后,政府对企业的监督责任应当相应加强,更不能出现监管真空。要尽快修订和完善有关安全生产监管方面的法律法规,切实保证安全生产执法行为的严肃、合法、公正和有力。 十

四、甘肃金川有色金属公司“7.9”火灾事故

2000年7月9日4时40分,金川公司二矿区井下发生一起运矿卡车失火事故,死亡17人,重伤2人,直接经济损失188万元。

一、矿井概况

二矿区始建于1966年,1982年投产,1998年1月与原井巷公司合并成立新的二矿区。二矿区是金川公司的主力矿山。矿石储量占金川矿区总储量的76.5%,到1998年底保有地质储量29 720万吨,年出矿量220万吨。

矿山采用竖井、斜井、斜坡道联合开拓方式,机械化下向分层胶结充填采矿法,多风机并串联微正压通风系统。目前矿区有两个主要回采中段:1250中段和1150中段。1250中段回采1218分段,1150中段回采1138分段。1250中段的1198分段和1150中段的1118分段目前正在开拓之中。此次事故发生地点在1138-1118分段的斜坡道岔口处。

二、事故经过

 7月9日零点班接班后,9号车司机赵东芳下井与维修工修理9号车,凌晨1时多,经试车仍不能正常运行。赵因无活可干便步行到1150计量室,遇见12号车司机王培元在拉完9车矿石之后因感冒头晕在计量室休息。王培元得知赵东芳的车未修好,便将12号车借给赵东芳,这时约是凌晨2时。当赵东芳拉完第7车矿石后,看到车上温度表已达到170℃,便驾车到1138-1118水平的斜坡道岔口处熄火降温不到10分钟,大约凌晨4时40分再次启动后,发现发动机右后脚下面着火,就取下车上的灭火器灭火,没有灭掉,就跑到5号车范玉江处,两个各拿了一个灭火器灭火(有一个灭火器是空的),但火还是灭不掉。赵东芳又跑到一工区找灭火器,一工区值班员许发礼说“灭火器是空的”。5时20分,许发礼在帮助灭火过程中,向矿调度室调度员夏学军作了电话汇报。赵随后找了两个水桶,与13号车司机刘永宏、5号车司机范玉江提水去灭火,因火势很大,用水灭火也不起作用。赵东芳又跑到1118维修硐室内找灭火器未找到,赵就让硐室内的岳小军向计量室打电话(但未打通),尔后赵又返回现场,试图让铲运机铲断水管用水灭火,但因铲运机司机不在而未成。这时赵东芳看到巷道内烟很浓,并感到头痛无力,便摸着巷道走到了1150中段休息片刻后,乘罐车出井,约7时到地面,再没有向有关部门报告情况。

卡车着火时,1118中段作业点共有施工人员59名。7月9日5时30分,临夏二建六队值班长孔有理在1118中段5号溜井焊钢模时,发现有烟从溜井上面下来,就跑到6号道,待一会6号道也进来烟后,即组织人员往2号道有通风井的地方跑。当时有人提出硬冲1118-1138斜坡道,他就制止他们不要去,但仍有好多人不听制止跑往1118-1138斜坡道,造成17人死亡,2人重伤。其余40人相继撤离到FV1通风井处而脱险。

在事故中死亡的17人中,中国煤炭五公司第二工程处10人,浙江省苍南第三公司4人,临夏二建工程公司2人,北京中煤矿山工程公司1人。

三、事故原因

经调查确认,这是一起由于12号运矿卡车油管接口存在渗漏现象,发动机工作时间长,排气管温度过高,经长时间高温烘烤,渗漏的油在启动机周围形成可燃气体,再启动时,因磁力开关触点或启动机搭线产生火花点燃可燃气体,燃烧中油箱油管内压力增大,形成断裂,油料泄漏,遇明火燃烧后产生大量的有毒有害气体(包括CO、SO

2、NO

2、NO、CO

2、橡胶微细颗粒等),致使17人中毒窒息死亡、2人重伤的火灾事故。主要原因是:

1. 井下运输安全管理不严,车辆检查维修质量达不到安全要求,埋下火灾隐患。9号车司机赵东芳与12号车司机王培元违反规定私自换车,使12号车辆长时间连续工作,造成发动机周围温度过高,而且该车检查、维修质量差,油管接口渗油,因而埋下了火灾隐患。 2. 司机操作不当引发火灾,不立即报警延误灭火时机。司机赵东芳,发现卡车显示达到170℃的警戒温度后,未按停车不熄火、用叶轮扇风冷却的规定操作,而是停车熄火,在温度没有降到安全界限的情况下再次启动,因电火花点燃可燃气体,形成火灾。起火后,赵东芳没有立即报告,在数次试图灭火不成的情况下又离开现场出井,也没有向任何部门报告,延误了灭火的时机。 3. 施工现场安全管理不到位,火灾发生时人员撤离无人指挥。掘一工区主管设备副主任王奇峰,违反拖车时设备主任必须到现场指挥的规定,在家中电话同意上一班值班班长安排当班值班长干拖车的工作,事故发生时值班员不在现场,人员撤离工作无人指挥,致使一部分作业人员盲目进入灾区。 4. 未按规定制定和实施矿井灾害预防和应急计划,防火安全措施不落实。现已查明,98年以后矿井没有依法制定和实施过灾害预防和应急计划,防灭火安全措施达不到要求,井下巷道安全标志设置不符合规定。火灾发生时,矿调度室没有立即向公司调度报告,对事故的扑救和人员的撤离缺乏有效的指挥和调度,井下通讯联络不畅通,多处灭火器材不能使用,事故地点附近无消防栓和其他消防设施,地面消防车因外部尺寸过大进不了井筒,待拆卸了梯子后才入井灭火。 5. 外包工程施工队,未依法对从业人员进行安全培训。在该矿承包工程的四个施工队安全管理松懈,没有严格按照矿山安全法规规定的时间和内容对从业人员进行安全培训,从业人员安全素质低,缺乏应急和安全撤离等应有的知识,部分作业人员因选择了错误的避灾路线而伤亡。 6. 金川公司领导对贯彻执行党和国家的安全生产方针和矿山安全法规重视不够,对事故隐患的整改和查处力度不强,安全生产管理不严,也是造成这起事故的一个原因。

四、今后防范措施建议 1.加强法制观念,认真贯彻执行国家的安全生产方针和安全生产法律法规,依法抓好企业的安全生产工作。

进一步落实各级安全生产责任制,特别是各级领导的安全生产责任制,真正把安全生产 法规、制度、措施、规程等落实到每个基层和每个作业人员,形成有效预防事故的管理机制。

2.采取有效措施,进一步改善企业的安全生产条件,完善包括通风系统、通讯系统和防灭火系统的合理性和安全性,配备必要的救护、急救装备和器材,按规定设置矿山安全标志,以增强抗御灾害和事故的能力。

3.要依法编制和实施以防止火灾事故为重点的矿山灾害预防和应急计划,及时检查和治理事故隐患,防止火灾事故的再次发生,切实做好各类事故的防范工作。

4.加强对外包施工队的安全生产管理工作。企业要对外包施工队的安全资质进行审查和从业人员上岗资格的清理整顿,安全资质达不到要求的不准承包工程;承包施工队要严格执行各项安全生产管理制度,依法培训作业人员,对安全管理松懈、存在重大事故隐患的要限期停产整顿,愈期达不到要求的要依法取消其承包资格,对达不到培训规定的作业人员不准上岗作业。

十五、江阴市周庄龙山人造革厂三分厂“4.7”爆燃事故

2000年4月7日晚18时45分许,江阴市周庄龙山人造革厂三分厂牛津布车间发生爆燃并引发火灾,造成4人死亡,2人受伤,火灾烧毁车间内部分成品及半成品,烧损一套涂层生产线,过火面积达670平方米,直接经济损失折款25万余元。

一、事故经过

2000年4月7日晚18时45分许,江阴市周庄龙山人造革厂三分厂牛津布车间在生产时突然发生爆燃,并引燃车间内堆放的成品及半成品,火势迅速蔓延扩大,当班工人随即报警。18时53分,江阴消防大队接警后立即派遣3辆消防车赶赴现场;19时13分,消防车赶到现场,此时车间已是一片火海,火势正在向邻近厂房迫近,消防官兵迅速展开扑救,并向无锡消防支队请求增援。19时30分左右,江阴消防大队和无锡消防支队领导先后赶到现场,指挥灭火及救援工作。经紧急排查,认定现场还有四名职工。19时43分,进入火灾现场救援人员搜寻到两名工人,并确认已死亡;20时05分,大火被彻底扑灭;20时10分,另两名工人在火场被找到,确认也已死亡。火灾中另有两名工人受伤。

二、事故原因分析

直接原因:

据调查,该厂生产涂层布所用涂层原料主要是丙烯酸酯树脂涂层胶(供货商是吴江市兴塘化工助剂厂,主要成份为丙烯酸酯树脂和甲苯,其中甲苯含量为80—81%,经取样测定样品的开口闪点低于19℃)和958稀释剂(供货商是江阴市陆桥中心校办溶剂厂,经取样测定样品中合60%的甲苯,样品的开口闪点低于19℃)混合后的胶料。4月7日下午该车间正常生产170T涂层布,其用胶料量为每平方米布32克,布料行走速度为每分钟34米。到18时左右,开始转为生产600D涂层布,其用胶料量为每平方米布80克,布料行走速度调至为每分钟17米,至事故发生时已生产600D涂层布约650米。由于转产600D涂层布后,用胶料量大为增加,而烘箱内加热温度不变,排风量不变,因而在烘箱内的有机溶剂挥发量增大。

调查组经现场勘查、调查取证、聘请专家技术鉴定,排除了明火和电火花起火的因素。经调查分析,该涂层生产线在烘干过程中,涂布的表层涂料挥发出大量含有甲苯等可燃性混合气体(蒸气),由于烘箱上方排风系统不能及时将烘箱内涂布表层涂料挥发出的可燃性混合气体(蒸气)排出,烘箱内充满可燃性混合气体(蒸气)并达到了爆炸极限;另外整个涂层生产线没有有效的消静电装置,尤其卷料部分没有任何消除静电的措施,在涂布干燥后的卷取作业中,滚动摩擦的作用产生较高的静电位,并放电产生静电火花,在静电火花的引燃下,卷取端涂布的表层开始燃烧,火焰很快传播至烘箱,引爆烘箱内的爆炸性混合气体,并导致厂房内发生火灾。

据此,调查组认定:龙山人造革厂三分厂涂布生产线发生爆燃火灾事故的直接原因是由于生产设备缺乏必要的安全装置,没有有效的消除静电措施,排风系统不能满足工艺安全要求,以至该涂布生产线在涂层、刮料、烘干、卷料的过程中,涂布的表层及烘箱空间内充满了涂料挥发出来的可燃性混合气体(蒸气),在涂布卷料作业过程中产生的高电位静电放电火花的引燃下,引爆烘箱内的爆炸性混合气体。

间接原因:

1、企业对化学危险物品缺乏应有的了解和认识。该企业的领导、各级干部和职工对生产中所使用的化学危险物品的成分、物理化学特性和危险性都缺乏应有的了解和认识。无知和经济利益的驱动是导致盲目蛮干、造成事故发生的一个重要原因。

2、工艺设备不符合安全要求。该企业的涂层生产经涂层、刮料、烘干、卷料等工艺过程,其涂层所用原料含有大量可燃液体,并在烘干过程中蒸发为可燃气体,该生产属于易燃易爆危险作业,因此从工艺设计、设备装置到运行管理都必须符合其危险性特点的安全生产要求。

该涂层线是97年由当时的厂长顾长法在上海塑料一厂“星期天工程师”的指导下,参照上塑一厂的钢带机的结构(上塑一厂的钢带机是仿造意大利设备),对购买的旧设备改造制成,其设备电机均不防爆,没有有效的静电消除装置,而且排风系统不能满足工艺安全要求。

企业在97年新增涂层生产线过程中,未按国家规定申报项目,未经过“三同时”审查,以致留下严重的事故隐患。

3、企业管理比较混乱。

(1)作为大量使用化学危险物品的企业,对化学危险物品的采购、保管、领用等没有严格的规定。所购买的化学原料无危险标志、无安全标签、无安全技术说明书;企业对化学危险物品管理没有严格的检验入库、领用等制度,没有对职工进行必要的化学危险物品的危害、防护、应急等知识的教育。

(2)生产现场较为混乱。大量成品、半成品放置在生产车间内,厂区内化学危险物品乱堆乱放情况严重。

(3)安全管理制度不健全。作为化学危险物品使用单位没有制订严格的安全操作规程,没有建立各级安全防火责任制,没有对职工进行三级安全教育。

综上分析,调查组认定:该事故是一起由于生产设备缺乏有效的安全装置、严重违章而造成的责任事故。

三、事故责任分析和有关责任者的处理建议

1、龙山人造革厂三分厂,企业管理混乱,安全管理制度不健全、规章制度不落实,对化学危险物品知识缺乏应有的了解,安全生产防火防爆认识不足,职工缺乏安全教育培训,生产作业现场事故隐患丛生,违反《中华人民共和国消防法》及国务院《化学危险物品安全管理条例》等法律法规。根据江阴市龙山股份制企业董事局章程和龙山人造革厂三分厂股份制企业章程,三分厂具有自主经营权,独立行使产、供、销及人财物等各项决策;企业实行厂长负责制,分厂厂长是企业的最高经营管理者,因此,三分厂厂长应对这起事故负有主要责任。建议对三分厂厂长赵颖益依法追究法律责任。

2、龙山人造革厂三分厂隶属龙山人造革厂,而龙山人造革厂对不具备法人资格的三分厂放松管理,只下达经济指标、不实施安全管理,对三分厂长期以来存在的严重违反国家有关安全防火法律法规的情况放任自流,属严重失职行为。龙山人造革厂法定代表人蒋建恩对这起事故应负有直接领导责任。建议对蒋建恩给予党内严重警告处分,并给予一定的经济处罚。

3、龙山人造革厂三分厂在建厂以及新增涂层生产线项目时,未按国家有关法律法规的规定,办理项目审批手续及“三同时”审查验收;改造制作的涂层生产设备不符合使用化学危险物品管理规定的工艺要求,留下严重的事故隐患。因此,原三分厂厂长顾长法对这起事故的发生负有不可推卸的重要责任。鉴于由顾长法任法定代表人的企业于4月9日也发生火灾事故,对顾长法的责任建议在4月9日火灾事故处理中一并追究。

4、龙山人造革厂是江阴龙山集团公司的下属企业,长期以来对所属企业没有实行安全防火责任制,没有履行主管部门的安全管理职责,属严重失职行为。江阴市龙山集团公司董事长兼总经理承泉兴对这起事故负有领导责任。建议对承泉兴给予党内警告处分。

5、根据江阴市周庄镇政府安全防火管理体系,龙山人造革厂属鸡龙山村领导。在周庄镇政府每年下达安全防火目标管理责任书后,村委没有对下属企业实施分解落实。造成政府对企业的安全管理断层、失控,属失职行为。作为鸡龙山村安全防火第一责任人、村委主任薛纪昌对事故的发生负有领导责任。建议对薛纪昌给予党内警告处分。

6、江阴市周庄镇政府辖区内的企业在安全防火工作方面检查督促不力,安全防火管理出现漏洞,如对鸡龙山村在安全管理薄弱、安全责任不落实、事故隐患长期存在的情况未能及时发现和整改。因此,周庄镇政府长期分管工业生产的副镇长徐建中负有一定的领导责任;镇政府分管安全工作的胡仁祥副镇长、镇政府主要领导沈国兴镇长也应负有一定的领导责任。建议对徐建中给予行政警告处分;对胡仁祥、沈国兴给予通报批评。

7、向龙山人造革厂三分厂提供丙烯酸酯树脂的江苏省吴江市兴塘化工助剂厂、提供958稀释剂的江阴市陆桥中心校办溶剂厂和张家港杨舍化工物资站三家厂商,均违反国务院《化学危险物品管理条例》和有关危险化学品国家标准,三家企业均无化学危险物品安全生产许可证、产品出厂时产品包装桶上没有“危险物品包装标志”,没有挂贴“危险化学品安全标签”,没有向使用单位提供“危险化学品安全技术说明书”等有关资料,因此,上述企业对龙山人造革厂三分厂“4.7”爆燃事故的发生负有一定间接责任。据此,建议江阴市有关部门对江阴市陆桥中心校办溶剂厂吊销营业执照并处以罚款,对法人代表和有关责任人依法追究相应责任。对江苏省吴江市兴塘化工助剂厂、张家港杨舍化工物资站建议由省及当地有关部门依照法律法规的规定严肃处理。

四、整改意见

1、江阴市政府要责成有关部门制定全市人造革生产企业安全生产管理规范,明确人造革生产企业的生产区、生活区、仓库区必须分开,化学危险物品管理必须符合消防安全要求;涂层生产场所的电器、设备必须达到防爆要求;生产设备必须有防静电设施,并经有关部门检测合格;烘箱的排风系统必须符合工艺安全要求;生产工艺和涂层胶料的选型必须遵循“确保安全,保证质量”的原则;企业必须建立和完善安全生产管理网络和规章制度,落实各级安全生产责任制,加强干部职工的安全教育培训工作。

江阴市各级政府应组织专业技术人员和安全干部对全市的人造革生产企业及同类生产企业进行彻底检查、清理、整顿,对不符合安全生产管理规范的企业要立即停产整改,整改完毕并经检查验收方可允许生产。

2、控制源头,严格“三同时”审查制度。凡新、改、扩建人造革项目。必须按规定立项审批,领取营业执照。办理“三同时”设计审查手续,项目建成后须经验收合格方可投产。

3、龙山人造革厂必须深刻总结事故教训,并举一反三,开展安全生产整改活动、建立健全安全生产规章制度和各项安全生产操作规范,严格执行国家有关安全生产的法律法规和标准,加强职工的安全教育,各项安全生产设施设备必须符合国家规定的要求。在各项整改工作全面结束,并经有关部门检查验收通过后才可恢复生产。

4、周庄镇政府和有关部门要从事故中吸取深刻教训,举一反三,严格落实各级安全生产责任制,严格执行“三同时”审查验收制度,加强安全生产监督检查,加强对企业领导和干部职工的安全教育培训。

5、对事故责任者的处理,有关部门要坚持“三不放过”的原则,按照国家法律法规的规定,按照人事管理的权限,严肃追究有关责任人的责任。 十

六、常熟凯兰集团有限公司“10.1”重大死亡事故

1998年10月1日下午l时45分,常熟凯兰集团有限公司污水处理站在对清水池进行清理时发生硫化氢中毒,死亡3人。

一、事故经过:

公司技术发展部9月28日发出节日期间检修工作通知,其中一项任务就是要求污水处理站宋某和周某,再配一名小工于10月1日至l0月3日进行清水池清理,并明确宋某全面负责监护。10月1日上午宋某等三人完成清理汽浮池后,下午l时左右就开始清理清水池。其中一名外来临时杂工徐某头戴防毒面具(滤毒罐)下池清理。约在下午l时45分,周某发现徐某没有上来,预感情况不好,当即喊叫“救命”。这时二名租用该集团公司厂房的个体业主施某、邵某闻声赶到现场。周某即下池营救,施某与邵某在洞口接应,在此同时,污水处理站站长宋某赶到,听说周某下池后也没有上来,随即下池营救,并嘱咐施某与邵某在洞口接应。宋某下洞后,邵某跟随下洞,站在下洞的梯子上,上身在洞外,下身在洞口内,当宋某挟起周某约离池底50公分高处,叫上面的人接应时,因洞口直径小(0.6m×0.6m),邵某身体较胖,一时下不去,接不到,随即宋某也倒下,邵某闻到一股臭鸡蛋味,意识到可能有毒气。在洞口边的施某拉邵某一把说:“宋刚下去,又倒下,不好!快起来”邵某当即起来,随后报警“110”。刚赶到现场的公司保卫科长沈某见状后即报警“119”,请求营救,并吩咐带氧气呼吸器。4—5分钟后,消防人员赶到,救出三名中毒人员,急送常熟市第二人民医院抢救。结果,抢救无效,于当天下午2时50分三人全部死亡。

二、事故原因

1、直接原因:在清水池内积聚大量超标的硫化氢气体而又未作排放处理的情况下,清理工未采取用切实有效的防护用具,贸然进入池内作业,引起硫化氢气体中毒,是事故发生的直接原因。

2、间接原因:一是清洗清水池的人员缺乏安全意识,对池内散发出来的有害气体危害的严重性认识不足,违反公司制订的清洗清水池的作业计划和操作规程,在未经多次冲水排污,没有确认有无有害气体的情况下,人员就下池清洗,结果造成中毒。二是职工缺乏救护知识。当第一个人下池后发生异常时,第二个人未采取有效个体防护措施贸然下池救人。更为突出的是,当两人已倒在池内,并已闻到强烈的臭鸡蛋味时,作为从事多年清理工作的污水处理站站长,竟然也未采取有效个体防护措施,跟着盲目下池救人,使事态进一步扩大,造成三人死亡。三是公司和设备维修工程部领导对清水池中散发出来气体的性质认识不足,不知其危害的严重性,同时对职工节日加班可能会出现违章作业,贪省求快的情况估计不足,更没有意识到违章清池可能造成的严重后果,放松了教育和现场监督。四是出事故当天,气温较高(31℃),加速池内硫化氢挥发,加之池子结构不合理(长8.3米,宽2.2米,深2米,且封闭型,上面只留有0.6m×0.6m的洞口和在边上留有的进出口管道),硫化氢气体无法散发,造成大量积聚。

综上所述,发生这起事故的主要原因是职工违章操作。

三、事故责任和处理建议

l、直接责任:按照该公司《污水处理站污水处理治理的暂行规定》,周某是负责污水处理的运行操作,是直接进行污水处理的操作工,周某违反操作规程,在未经反复冲洗清水池,让临时安排清理清水池的杂工徐某下池清理,致使徐中毒死亡,应负直接责任,但他在营救徐某过程中也遭中毒死亡,故不予追究其责任。

2、主要责任:作为负责污水处理日常工作的污水处理站站长宋某,严重失职。他没有按照公司技术发展部下发的作业计划和操作规程执行,对清洗清水池没有尽到监护的责任,以致造成这起事故,应负主要责任。但他在营救徐某和周某过程中也遭中毒死亡,故不予追究其责任。

3、领导责任:

主持设备维修工程部全面工作的副主任虽然按照清理清水池计划到现场向宋某安排任务,测算工作量,但在具体实施过程中忽视现场安全管理,指导不够,督促检查不力,对这起事故应负直接领导责任。建议对其给予行政记过处分。

<2>总经理和分管安全生产工作的副总经理忽视节日加班期间的安全生产工作,对职工安全教育不够,管理不严,对这起事故应负一定的领导责任。建议对其二人分别给予行政警告处分。

四、今后防范措施

l、要认真吸取深刻教训,切实加强对安全生产工作的领导,健全各项安全规章制度,修改和完善清理清水池安全操作规程。全面落实各级安全生产责任制,严格考核。对违章违纪严肃处理,决不手软。

2、加强对尘毒危害治理。今后凡是有尘毒作业的必须进行检测,达不到国家卫生标准的,要限期整改。

3、加强对职工安全生产教育与培训。重点要突出岗位安全生产培训,使每个职工都能熟悉了解本岗位的职业危害因素和防护技术及救护知识,教育职工正确使用个体防护用品,教育职工遵章守纪。

4、强化现场监督检查。凡是临时作出的生产、检修计划,必须制订安全措施、强化现场监督,明确负责人和监护人,严格按计划和规程执行。

5、企业要添置必要的检测仪器,进入管道、密闭容器、地窑等场所作业,首先了解介质的性质和危害,对确有危害的场所要检测、查明真相,加强通风置换,正确选择、带好个体防护用具,并加强监护。

6、污水处理系统中的清水池型式要改造,将密闭型改为敞开式。

七、江阴市松桥化工厂“5.18”重大火灾伤亡事故 事故时间:1995-5-18 1995年5月18日下午3点左右,江阴市云亭镇松桥村所属的“江阴市松桥化工厂”在生产对硝基苯甲酸过程中发生爆燃火灾事故,当场烧死2人,重伤5人,至19日上午又有2名伤员因抢救无效死亡。

一、事故经过

江阴市松桥化工厂前身为江阴市云亭拉绒厂。1992年10月10日经江阴市经委批准更名为江阴市松桥化工厂,主营甲硫醇钠,兼营织布、拉绒,并于同年11月21日工商部门办理企业法人申请变更登记注册。1994年2月,该厂甲硫醇钠停产,同年5月份开始改造,转产对销基苯甲酸,并于1994年11月至95年1月期间生产对硝基苯甲酸。1995年2月21日,该厂与北京世桥新技术发展公司签订了租赁经营合同,明确自1995年3月1日起至2000年2月28日由北京世桥新技术发展公司租赁经营江阴市松桥化工厂。95年3月北京世桥新技术发展公司派出总经理颜冬全面负责松桥化工厂的生产、经营、管理、并对生产工艺作了部分改,重新招用操作工人,95年4月下旬开始投产。5月15日起正式投产。事故发生前,全厂职工32名,其中生产车间操作工人均为95年4月后新进厂的外来劳动力。

5月18日下午2点,当班生产副厂长王全兴组织8名工人接班工作,接班后氧化釜继续通氧氧化,当时釜内工作压力0.75MPa,温度160℃。不久工人发现氧化釜搅拌器传动轴密封填料处发生泄漏,当班长钟文在观察泄漏情况时,泄漏出的物料溅到了眼睛,钟文就离开现场去冲洗眼睛。之后工人刘元拾、星长虎在王全兴的指派下,用扳手直接去紧搅拌轴密封填料的压盖螺栓来处理泄漏问题,当刘元拾、星长虎对螺母上紧了几圈后,物料继续泄漏,且螺栓已跟着转动,无法旋紧,经王全兴同意,刘元拾将手中的2只扳手交给在现场的工人陈有闹,自己去修理间取管钳,当刘元拾离开操作平台约45秒钟左右,则走到修理间前时,操作平台上发生爆燃,接着整个生产车间起火。当班工人除钟文、刘元拾离开生产车间之外,其余7人全部陷入火中,副厂长王全兴、工人李保荣当场烧死,陈有闹、星长虎在医院抢救过程中死亡,3人重伤。

二、事故原因

1、直接原因

经过调查取证、技术分析和专家论定,这起事故的发生,是由于氧化釜搅拌器转动轴密封填料处发生泄漏,生产副厂长王全兴指挥工人处理不当,导致泄漏更加严重,釜内物料(其成分主要是醋酸)从泄漏处大量喷出,在釜体上部空间迅速与空气形成爆炸性混合气体。遇到金属撞击产生的火花即发生爆燃,并形成大火。因此,事故的直接原因是氧化釜发生物料泄漏,泄漏后的处理方法不当,生产副厂长王全兴违章指挥,工人无知作业。

2、间接原因

(1)管理混乱,生产无章可循。

松桥化工厂自生产对硝基苯甲酸以来,没有制订与生产工艺相适应的任何安全生产管理制度、工艺操作规程、设备使用管理制度,特别是北京世桥新技术发展公司今年3月1日租赁该厂后,对工艺设备作了改造,操作工人全部更换,没有依法建立各项劳动安全卫生制度和工艺操作规程,整个企业生产无章可循,尤其是对生产过程中出现的异常情况。没有明确如何处理,也没有任何安全防范措施。

(2)工人未经培训,仓促上岗。

松桥化工厂自租赁以后,生产操作工人全部重新招用外来劳动力,进厂最早的在95年4月中旬,最迟的一批人5月15日下午刚刚从青海赶到工厂,仅当晚开会说说注意事项,第二天就上岗操作。因此工人没有起码的工业生产的常识,没有任何安全知识,不懂得安全操作规程,也不知道本企业生产的操作要求,根本不认识化工生产的危险特点,尤其对如何处理生产中出现的异常情况更是不懂。整个生产过程全由租赁方总经理颜冬和生产副厂长王全兴具体指挥每个工人如何做,工人自己不知道怎样做。

(3)生产没有依法办理任何报批手续,企业不具备安全生产基本条件。

松桥化工厂自94年5月起生产对硝基苯甲酸,却未按规定向有关职能部门申报办理手续,生产车间的搬迁改造也未经过消防等部门批准,更没有进行劳动安全卫生的“三同时”审查验收。尤其是作为工艺过程中最危险的要害设备氧化釜是94年5月非法订购的无证制造厂家生产的压力容器,而且连设备资料都没有就违法使用。生产车间现场混乱,生产原材料与成品混放。因此,整个企业不具备从事化工生产的安全生产基本条件。

三、责任分析

1、生产副厂长王全兴在氧化釜泄漏时,处理不当,违章指挥工人带压紧因固螺栓,因此,王全兴对这起事故的发生应负有直接责任。

2、北京世桥新技术发展公司总经理颜冬,自从租赁松桥化工厂以来,没有制订出各项安全管理制度及工艺操作规程就组织化工生产;在压力容器等设备资料不齐全的条件下就盲目开工,在刚进厂的工人未经安全、业务培训就让其仓促上岗,违反国家关于化学危险品管理条例。生产原材料与成品混放。因此作为松桥化工厂现在的生产经营指挥者颜冬对这起事故的发生应负有全面责任。

3、松桥村党支部书记兼松桥化工厂法定代表人王满才,在松桥化工厂租赁之前,在更换新品、生产国车间的改造时没向有关部门申报,没有按国家法律法规规定办理有关手续,也没有制订企业各项管理制度,设备管理混乱,尤其95年1月初在向工商部门办理企业法人94年度年检时,仍然隐瞒本企业正在从事的对硝基苯甲酸的经营范围。在租赁后,未按租赁合同协议向租赁方提供其生产经营所必须的一切齐全的合法手续及移交设备管理资料等。特别是在3月4日江阴磺塘一家化工厂发生爆炸后。江阴市政府再次布置对全市乡镇小化工安全生产专项治理要求,作为松桥村领导兼化工厂法定代表人,对政府布置的要求没有贯彻执行,使松桥化工厂未能吸取教训。在改造时未按国家有关规定上报和办理合法手续,使上级有关部门没有能够及时发现该厂情况,延误了检查和整治的时机,导致了严重后果。因此,王满才对这起事故的发生应负有不可推卸的领导责任。

四、处理建议

1、作为事故直接责任者王全兴因在事故中死亡,不予追究。

2、作为全面负责松桥化工厂生产经营的颜冬,因企业管理混乱,对事故发生负有全面责任,而且这起事故后果特别严重,建议司法部门依法追究颜冬的刑事责任。

3、建议江阴市和云亭镇有关部门对这起事故中负有不可推卸的领导责任者王满才撤销党内外职务的处分。

五、整改意见

这起事故的发生,造成了重大伤亡,经济损失惨重,尤其是发生在无锡全市乡镇化工企业安全生产专项整治期间以及全省安全生产月期间,影响极坏。为此,调查组认为:

1、松桥化工厂如需恢复生产或从事其它化工产品的生产,必须依照法律法规要求办理一切必要的手续,认真做好“三同时”审查验收,建立健全各项劳动安全卫生制度,抓好全体职工的技术业务和安全培训,并对现有设备严格进行检测检验,不合格的一律不得使用,尤其是氧化釜不得再作受压容器使用。

2、松桥村应该牢记“5.18”事故血的教训,强化对全村所属各企业的安全管理,建立村级、厂级安全管理网络,落实各项安全生产责任制,并加强对企业经营者的教育和管理。

3、云亭镇政府应在松桥化工厂这起事故中认真吸取教训,对全镇所有企业进行逐一检查,凡不具备安全生产条件的企业必须先停产后整顿。同时要抓好全镇各类性质所有企业特别是采矿企业的安全管理工作,要教育各级领导增强法制观念,认真贯彻执行安全生产法律法规,健全各项管理制度。狠抓措施的落实到位,消除安全生产工作中的盲区。

4、无锡市政府和江阴市政府应该认真总结今年以来化工企业所发生的各类重大事故的教训,分析当前安全生产工作的薄弱环节和难点,制订出切实可行的对策措施,遏制各类重大恶性事故的发生,加大安全生产专项整顿治理的力度。

十八、南京华晶化工有限公司“3·4”重大死亡事故 事故时间:1995-3-4 1995年3月4日下午2:20分,溧水县南京华晶化工有限公司化工分厂磺酸车间发生1号离心机在运行过程中解体,造成3人死亡的重大死亡事故。

一、事故经过:

化工分厂磺酸车间于92年10月竣工投产,产品为对甲苯磺酸。工艺上布设离心工段,共四台离心机,离心机的作用为磺酸脱酸(硫酸)用。

1号离心机是从原溧水县城郊麻纺厂(现已关闭)购回,该离心机属SS型三足离心机,是用于麻纺产品脱胶用,在本厂使用时间较短,购回时经认定为九成新,当时,配套电机为普通电机,转速为960r/n,后经厂方改造为初速为零最高速为960r/n的调速电机。该离心机于94年8月更换了一只转鼓(现使用的转鼓由原观出铜矿转让)。现已使用两年并历次修理,该离心机其他部件都不同程度的进行过修理或更换部件。

1995年3月3日上午8时,1号离心机调速电机控制器内保险丝烧断,经电工曹小荣(经培训取证)检查发现主要是调速电机上测速器受潮,渗水引起短路所致。后经拆出由电工曹小荣在电炉烘干一天。3月4日上午于先宏(车间副主任)指派电工史绍方(经培训取证)去安装测试,使用万用表12×1K测量绝缘程度,指针不动,认为可装,并装好后空试电机时发现调速电机不转,控制器失灵,随即便换上一只新控制器,经快慢反复调试正常后交给班长徐连伙试机,转速额定50-100转/分,于上午10时左右开始投料生产,由操作工陈百根、徐金根一组投料四次,出成品约400kg左右,未发生异常现象,在第五次投料完毕后,即下午2:20分左右,离心机突然解体,外套和机座、机脚向西南方向飞出,离心机内衬向东北方向飞出,将当班正在操作的陈百根、徐金根二人均砸伤,并把距离离心机向4米的吸收工徐孝全同时砸伤,事故发生后,车间人员立即向厂部汇报,全厂全力救护伤者并及时送往县人民医院抢救。徐孝全于当日下午4:00分抢救无效死亡,徐金根经县人民医院紧急包扎后在送往南京的途中死亡。陈百根于3月5日上午6:00分在南京第一人民医院全力抢救无效死亡。

这起事故造成的经济损失达10.415万元。

二、事故原因:

根据对事故的调查分析和专家组的“技术鉴定报告”,调查组认为这起事故是由于设备老化,腐蚀严重且设备的完好性尤其是安全性(安全系数几乎没有)不能承受离心机工作时突然增大的离心力,因而最终解体造成3人死亡的重大事故。

事故原因分析如下:

1.事故的直接原因:

㈠1号离心机完好程度差,无法保证系统的安全运行;

①转鼓与鼓底连结的不锈钢铆钉仅剩总数的1/6,其他代用的螺栓材质差、数量少(仅剩9只),直径小(为M10螺栓)在腐蚀条件下工作,强度也下降,所有紧固能力最多只能达到原设备设计要求的1/3左右;

②转鼓上应有三道腰箍,而实际上没有,这使得转鼓的抗离心力强度严重下降。转鼓贺周接头的焊缝遇一定的离心力时发生崩绽,断开;

③支承转鼓的三只摆杆(三足)内的缓冲弹簧因腐蚀严重不能起调节重心加强稳定的作用,使得离心力在局部增大。

㈡因调速电机及电气线路等原因,离心机经常处于较高的转速并有突然增速的条件;

①控制电机的调速器所示的转速与实际不符,电机实际转速高于调速器所指示转速20%左右,并带动离心机增速20%以上。离心机的增速使得离心机的离心力得到增加;

②插座短路或断路打火使调速电机转速突然增速,使得离心机的离心力突然增大。

由于以上两方面的原因,导致在下午上班后的离心机运行过程中,线路发生短路或断路打火,控制器失控,电机增速带动离心机的转速增大,离心力成倍增加(速度是影响离心力最突出的因素)。转鼓由于紧固螺栓断裂以及没有腰箍开始绽缝(焊缝处),转鼓外缘从圆形向凸轮和漏斗状变化,由于高速旋转的转鼓和物料既产生很大的离心力,同时也产生一个向上方的分力,以致于造成转鼓与鼓底的分离,并击坏了离心机外罩及罩上方的限量周圆罩,因而向一侧飞出并击断了一侧的支承脚飞离了工作平台,飞出的部分虽是向一侧呈曲线状飞离,同时本身还进行着自转,因而增大了作用力和破坏力,导致三人被当场砸伤。

2、事故的间接原因

(1)公司设备管理职能部门软弱无力,缺乏专门的技术人员及必要的管理手段,公司对新增设备及配件没有严格的入厂检验制度与技术审批制度,对离心机的技术性能和危险性认识不足,也没有充分考虑到磺酸车间离心机的维修、改造能力。公司对离心机等设备的选型、维修、改造、保养、使用等环节没有科学的规定,公司、分厂、车间在设备管理体系方面职责不明。

(2)岗位操作规程不健全,操作工没有严格的岗位操作规程可循。

(3)安全教育不力,职工的安全知识较差,职工来自农村,文化低、素质差,没有接受过正规的培训和技术教育。公司虽分企业职工技术素质较低,但未经较大努力开展培训等工作。

三、事故的责任分析和处理意见:

1、磺酸车间副主任于先宏分管车间的设备管理工作,对离心机的安全性能及设备状况未作充分了解,同意几乎没有安全系数的设备进行生产,对安全工作存在严重侥幸心理,对这起事故的发生负有直接责任,建议给予撤职处分。

2、磺酸车间主任刘传新负责车间的全面工作,是车间安全生产的第一责任人,对安全工作管理不严,车间岗位操作规程不健全,安全工作不到位。对离心机更换转让的旧转鼓及螺栓等重要配件未严格把关。建议给予行政记大过处分。

3、公司副经理兼化工分厂厂长陈敬才负责化工分厂的全面工作,是化工分厂安全生产第一责任人,对所属的磺酸车间安全工作管理不严,对决策更换严重不符合要求的离心机转鼓等重要配件负有不可推卸的责任,建议给予行政记大过处分。

4、公司分管设备工作的副书记朱法成分管全公司的设备工作,对公司设备管理混乱,对有危险性的重要设备离心机未作检查督促并未提出任何意见,负有管理责任,建议给予行政记过处分。

5、南京华晶化工有限公司经理许秋生负责公司的全面工作,公司制定的安全规章制度在实际工作中没有得到有效贯彻落实,安全工作存在制度不完善、管理不严格、执行不落实等问题且公司设备管理混乱,对该事故应负领导责任,建议公司经理许秋生做出书面检查,在公司大会上检讨,并给予行政记大过处分。

6、晶桥乡工业公司(晶桥乡政府安全生产管理职能部门)分管安全生产工作的副书记武林,对华晶化工有限公司的安全生产工作检查督促不力,建议给予行政警告处分。

7、晶桥乡乡长冯传生,是晶桥乡安全生产的第一责任人,对华晶化工有限公司发生重大死亡事故负有领导责任,建议给予行政警告处分。

四、整改建议:

为了认真吸取这起重大伤亡事故的深刻教训,杜绝类似事故的发生,调查组针对事故暴露出来的问题,对事故责任单位提出以下整改建议:

1、认真吸取事故教训,进一步提高对安全生产认识,要认真学习贯彻国务院、省、市发布的一系列关于加强安全生产工作的文件,企业转换经营机制过程中,安全工作只能加强,不能削弱。在新建项目,新增设备过程中,要高度重视安全工作并采取切实有效的措施,加强安全工作特别对技术较复杂,危险性大的设备,更要把安全生产工作摆在重要位置,努力消除设备的不安全状态和人的不安全行为,杜绝各类事故的发生。

2、必须建立健全以企业法定代表人为第一责任人的安全生产责任制;细化各部门和各级各类人员的安全责任,做到“横向到边、竖向到底”、尤其是车间、工段领导的安全责任要落实到人,工作到位。

3、化工企业对员工素质要求较高,公司应全面开展、落实安全教育培训工作,努力提高全厂干部职工素质,尤其是安全素质,要将对干部职工安全教育工作制度化、经常化。重点设备,特种设备的操作人员应先教育培训后上岗作业。

4、鉴于离心机属于连续性生产设备,又在强腐蚀的条件下工作,对这类设备要实行定期强制检修更新的制度,做到该降级限制使用的降级限制使用,该淘汰报废的坚决淘汰报废,并制定离心机从选型、安装、使用、维修、改造等环节的管理制度,以防止类似事故发生。

5、企业应根据化工部《化工企业安全管理制度》及《南京市化工企业安全管理规定》和国家有关安全标准、规定,对公司的安全规章制度进行一次全面检查并加以修订、完善和补充。要重点制定危险性较大的设备、场所、岗位的安全规定并使之落到实处。

6、为认真吸取这次事故的教训,溧水县委、县政府应以两办名义行文,全县通报。 十

九、深洲市“ 8.5”特大爆炸火灾事故

1993年8月5日13时26分,深圳市安贸危险物品储运公司(以下简称安贸公司)清水河化学危险品仓库发生特大爆炸事故。这起事故造成15人死亡,200多人受伤,其中重伤25人,直接经济损失超过2.5亿元。

一、事故概况及经过

1993年8月5日13时26分,深圳市安贸危险物品储运公司(以下简称安贸公司)清水河化学危险品仓库发生特大爆炸事故。 爆炸引起大火,l小时后着火区又发生第二次强烈爆炸,造成更大范围的破坏和火灾。深圳市政府立即组织数千名消防、公安、武警、解放军指战员及医务人员参加抢险救灾工作。由于决策正确、指挥果断,再加上多方面的全力支持,8月6日凌晨5时,终于扑灭这场大火。这起事故造成15人死亡,200多人受伤,其中重伤25人,直接经济损失超过2.5亿元。

根据调查,事故发生单位是中国对外贸易开发集团公司下属的储运公司与深圳市危险品服务中心联营的安贸危险品储运联合公司。爆炸地点位于深圳市东北角,占地约两千平方米的清水河仓库区清六平仓,其中6个仓(2~7号仓)被彻底摧毁,现场留下两个深7米的大坑,其余的1号仓和8号仓遭到严重破坏。紧挨清六平仓的存有240吨双氧水的仓库和存有8个大罐、41个卧罐的液化气站及刚运到的28个车皮的液化气、1个加油站未发生爆炸。;否则,对深圳市将会造成更大的损失。

8月5日下午13时10分,4号仓库的管理员发现仓内堆放的过硫酸按冒烟、起火,因消防设施无水,用灭火器灭火没有扑灭。电话报警,“119”接不通。于是,保安员赶紧截住一辆汽车前去笋岗报警。深圳市公安局消防处值班员接到报警后即调笋岗消防中队的消防车前往灭火。当消防车开出后不久(13时26分),4号仓内堆放的可燃物发生了第一次爆炸,彻底摧毁了

2、

3、4号连体仓,强大(的冲击波破坏了附近货仓,使多种化学危险品暴露于火焰之前。市消防处负责人听到爆炸声,首先想到临近的液化气罐库,于是就立即调动最近的几个消防中队火速赶到现场。15分钟内,5个消防中队的11台消防车就到着火点。消防处领导在现场迅速成立火场指挥部,对参战中队的指战员进行战前动员,同时制定应急措施。全体消防队员奋不顾身地站在火海前英勇奋战。由于危险品处于持续被加热状态,约1小时后,在14时27分,

5、

6、7连体仓发生第二次爆炸。爆炸冲击波造成更大范围的破坏,爆炸后的带火飞散物(如黄磷、燃烧的三合板和其它可燃物)使火灾迅速蔓延扩大,引燃了距离爆炸中心250米处的木材堆场的3000立方米木质地板块、300米处6个四层楼干货仓,400至500米初3个山头上的树木。同时,距离现场最近的几位消防指战员英勇牺牲,很多同志负伤。但是,消防队员和武警战士临危不惧,仍然全力扑火。

事故发生后,社会各界及国际舆论反应强烈。党中央、国务院十分关切。国务院副总理邹家华带领有关人员迅速赶赴事故现场,对抢险救灾、事故调查及善后处理作了重要指示和全面部署。劳动部根据国务院发布的《特别重大事故调查程序暂行规定》,组织了“8.5”事故国家调查专家组,对事故进行了调查。 1.原因分析 (l)起火物质

根据调查证实,此次事故是由清六平仓4号仓东北角首先冒烟、起火,然后蔓延成灾。安贸危险品储运公司提供的事故前4号仓内存放的货物名称、数量和位置,以及当事人提供的证词,均言证4号仓内的“过硫酸钠”首先冒烟、起火。调查组对此提出怀疑和异议。经追查有关票据,得知4号仓东北角存放的是过硫酸按,而不是“过硫酸钠”。根据过硫酸控的特性,它先起火是可能的。 (2)起火、爆炸原因

深圳市公安部门证实未发现人为破坏。

当事人和建筑图纸提供的信息:事故当天4号仓内无叉车作业;库区禁烟禁火严格;仓内通风尚好;电器防爆也未发现问题。因此,调查组认为4号仓内货物自燃、电火花引燃、明火引燃和叉车摩擦撞击引燃的可能性很小,而忌混物品混存接触反应放热引起危险物品燃烧的可能性很大。因为,4号仓内还存有大量硫化碱等物品。经过实验证明,过硫酸按遇硫化碱立即产生激烈反应,放热。因此,4号仓内强氧化剂和还原剂混存、接触,发生激烈氧化还原反应,形成热积累,导致起火燃烧。4号仓的燃烧,引燃了库区多种可燃物质,库区空气温度升高,使多种化学危险品处于被持续加热状态。6号仓内存放的约30吨有机易燃液体被加热到沸点以上,快速挥发,冲破包装和空气、烟气形成爆炸混合物,并于14时27分发生燃爆。爆炸释放出巨大能量,造成瞬时局部高温高热,出现闪光和火球,引发该仓内存放的硝酸按第二次剧烈爆炸。爆炸核心高温气流急速上升,周围气体向这里补充,形成蘑菇状云团。

因此,专家组认定,清水河的干杂仓库被违章改作化学危险品仓库及仓内化学危险品存入严重违章是事故的主要原因。干杂仓库4号仓内混存的氧化剂与还原剂接触是事故的直接原因。“8.5”特大爆炸火灾事故是一起严重的责任事故。

二、对责任者的处理

对于事故责任者的处理,国务院决定,由监察部牵头,广东省有关部门参加,高检院提前派人介入立案审查,对有关责任者提出处理意见。

三、事故的教训

这次事故暴露出深圳市在城市建设中存在许多重大安全问题,教训极为深刻。

1.深圳城市规划忽视安全要求,深圳市政府没有认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,安全意识淡薄,对清水河仓库区的总体布局未按国家有关安全规定进行审查,使易燃、易爆、剧毒化学危险品仓库,牲畜和食物仓库以及液化石油气储罐等设施,集中设置在与居民点和交通道路不符合安全距离规定的区域。存放化学危险品的清六平仓离繁华市区的国贸大厦仅4.2千米,煤气储运站建在居民住宅小区,与清六平仓水平距离仅300多米,严重威 胁着深圳市的安全。深圳市缺水长期未得到解决,这次事故由于消防无水,失去了火灾初期的灭火良机。

2.不按国家有关规定审批成立公司,失查失职。深圳市政府未按国家颁布的有关安全法规、条例的规定对申办安贸危险品公司的报告进行严格审查,就以深府办[1990]688号《关于成立深圳市安贸危险物品储运公司的批复》批准成立安贸公司。1989年清理整顿公司时,市政府在深府〔1989]361别关于对市属党政机关七十四家公司(企业嫩并的处理决定仲曾明确:“深圳市爆炸危险品服务公司、深圳市消防器材技术中心合并后移交给行业公司管理”,但实际是既没合并,也没移交,市政府对此也没有进行检查。在公安部门如何防止火灾火险工作方面,市政府监督检查也很不得力。

3.深圳市公安局执法不严,监督不力。市公安局作为民用爆炸物品发放许可证的政府主管部门,未按规定严格审查,就给安贸危险品公司发放《广东省爆炸物品储存许可证》、《剧毒物品储存许可证》、《深圳市爆炸品、危险品接卸中转许可证》,使该公司在不具备国家规定的安全条件下,经营民用爆炸物品合法化。对清六平仓严重火灾隐患,深圳市公安局消防部门于1991年2月13日曾发生火险隐患整改通知书,要求:“储存爆炸危险物品的仓库应立即停止使用,储存的爆炸性危险物品应在2月20日前搬出,否则按有关规定严肃查处”。但此后再未进行任何督促整改和安全检查, 致使重大隐患未能消除而发生事故。

4.执法监督部门不严格履行监督职能,为下属公司控制化学危险品经营开方便之门。安贸危险品储运公司是中国对外贸易开发集团(简称中贸发公司)下属的储运公司与深圳市爆炸危险物品服务公司联合投资建立的。爆炸危险物品服务公司是市公安局派出的。该公司在安贸公司中占有20%的股份。合作经营合同规定,安贸公司由中贸发公司承包经营,爆炸危险物品服务公司负责“向深圳市人民政府申请办理登记注册、领取经营许可证、营业执照等事宜”,“组织并提供充足的储存货源”等。1991年2月6日起,凡是进入特区内的化学危险物品,一律存放在深圳安贸危险物品储运公司仓库保管。原批准给各单位的危险物品仓库暂停使用,现库存化学危险物品必须在2月13日前调回安贸危险物品储运公司仓库保管”。“对集中后的危险物品需要提取的,需经市公安局业务管理部门同意,凭运输证到安贸危险物品储运公司办理提、运手续。对违反此规定的,一经发现,将根据《中华人民共和国治安管理处罚条例》和《化学危险物品管理条例胸予处理”。安贸公司凭借和公安局的这种特殊关系,在化学危险品储运中,长期不符合安全要求,严重违章混存化学危险品,以致发生爆炸火灾事故。

5.安贸公司为获得经营化学危险品的许可,弄虚作假,欺骗上级领导机关。1990年深圳市爆炸危险物品服务公司和中贸发(集团)储运公司合作经营安贸公司,为谋取高额利润在给市政府的可行性研究报告中,未真实反映情况,有意把不符合安全规定的干杂货平仓说成是符合安全规定的危险物品仓库。骗得了经营化学危险品储运的许可证。

6.安贸公司安全管理混乱,冒险蛮干。在危险品仓库管理方面,安贸公司不按审批存放的危险品种类规定,严重混存各类化学危险品。货物到达才临时指定仓库堆放的现象时有发生,仓管员和搬运工仅根据仓库剩余空间大小决定存放地点和存放方式,混存混装司以为常。危险品接卸过程,不按规范化程序执行、安贸公司在接到火险隐患通知书后,不按通知要求整改,未将重大隐患消除。这种疏于管理、违章指挥、违章作业、有令不行、有禁不止的行为,决定了发生事故的必然性。

四、防范措施

1.要搞好城市规划和市政建设。各级政府在城市规划中,要有全局观念,统筹规划,合理布局,始终坚持经济建设与市政建设同步发展的原则,确保人民生命和国家财产的安全。新建、改建、扩建工程在确保安全的前提下,方可施工、投产和使用,已建工程有安全问题的,要及时采取措施,对严重影响城市安全的重大隐患要彻底解决。

2.加强化学和爆炸危险物品的安全管理。各级政府要把危险物品的储运问题纳入城市规划统筹考虑,特别是要把化学危险品、剧毒物品、爆炸物品,易燃易爆物品的库区、专用线、码头等工程作为重点列入总体规划。各级公安机关要严格执法,坚持原则,严格危险物品审批发证的手续。化学危险品和民用爆炸物品经营主管部门,要加强安全管理。从事危险物品生产、储运、销售、使用的单位,一定要建立和落实严格的管理制度,加强对有关人员安全意识的教育和有关专业知识与技能的培训,提高人员素质。

3.要认真落实各级领导的安全生产责任制。各地区、各部门和企业的行政一把手,是安全生产的第一责任者,要切实加强对安全工作的领导,真正负起安全生产的责任,要严格按国务院《关于加强安全生产工作的通知》,做好安全工作。

4.为吸取“8.5”爆炸事故的教训,各有关部门和各级政府要切实加强对生产和经营化学危险品及民用爆炸品的企业监督检查,对不符合安全生产要求的企业,要采取果断措施进行整改,防止重大事故的发生。

十、宁波市北仑港发电厂“3.10”电站锅炉爆炸事故

1993年3月10日,浙江省宁波市北仑港发电厂一号机组发生一起特大锅炉炉膛爆炸事故(按《电业生产事故调查规程》界定),造成死亡23人,重伤 8人,伤16人,直接经济损失778万元。该机组停运132天,少发电近14亿度。

一、事故经过

1993年3月10日14时07分24秒,北仑港发电厂1号机组锅炉发生特大炉膛爆炸事故,人员伤亡严重,死23人,伤24人(重伤8人)。

北仑港发电厂1号锅炉是美国ABB-CE公司(美国燃烧工程公司)生产的亚临界一次再热强制循环汽包锅炉,额定主蒸汽压力17.3兆帕,主蒸汽温度540度,再热蒸汽温度540度,主蒸汽流量2008吨/时。

1993年3月6日起该锅炉运行情况出现异常,为降低再热器管壁温度,喷燃器角度由水平改为下摆至下限。3月9日后锅炉运行工况逐渐恶化。3月10日事故前一小时内无较大操作。14时,机组负荷400兆瓦,主蒸汽压力15.22兆帕,主蒸汽温度513度,再热蒸汽温度512度,主蒸汽流量1154.6吨/时,炉膛压力维持负10毫米水柱,排烟温度A侧110度,B侧158度。磨煤机A、C、D、E运行,各台磨煤机出力分别为78.5%、73%、59%、38%,B磨处于检修状态,F磨备用。主要CCS(协调控制系统)调节项目除风量在“手动”调节状态外,其余均投“自动”,吹灰器需进行消缺,故13时后已将吹灰器汽源隔离。事故发生时,集中控制室值班人员听到一声闷响,集中控制室备用控制盘上发出声光报警:“炉膛压力‘高高”’、“MFT”(主燃料切断保护)、“汽机跳闸”、“旁路快开”等光字牌亮。FSS(炉膛安全系统)盘显示MFT的原因是“炉膛压力‘高高”’引起,逆功率保护使发电机出口开关跳开,厂用电备用电源自投成功,电动给水泵自启动成功。由于汽包水位急剧下降,运行人员手动紧急停运炉水循环泵B、C(此时A泵已自动跳闸)。就地检查,发现整个锅炉房迷漫着烟、灰、汽雾,人员根本无法进入,同时发现主汽压急骤下降,即手动停运电动给水泵。由于锅炉部分PLC(可编程逻辑控制)柜通讯中断,引起CRT(计算机显示屏)画面锅炉侧所有辅助设备的状态失去,无法控制操作,运行人员立即就地紧急停运两组送引风机。经戴防毒面具人员进入现场附近,发现炉底冷灰斗严重损坏,呈开放性破口。

二、事故造成的损坏及人员伤亡情况

该起事故死亡23人,其中电厂职工6人(女1人),民工17人。受伤24人,其中电厂职工5人,民工19人。

事故后对现场设备损坏情况检查后发现:21米层以下损坏情况自上而下趋于严重,冷灰斗向炉后侧例呈开放性破口,侧墙与冷灰斗交界处撕裂水冷壁管31根。立柱不同程度扭曲,刚性梁拉裂;水冷壁管严重损坏,有66根开断,炉右侧21米层以下刚性梁严重变形,0米层炉后侧基本被热焦堵至冷灰斗,三台碎渣机及喷射水泵等全部埋没在内。炉前侧设备情况尚好,磨煤机、风机、烟道基本无损坏。事故后,清除的灰渣934立方米。

该起事故最终核算直接经济损失778万元人民币,修复时间132天,少发电近14亿度。因该炉事故造成的供电紧张,致使一段时间内宁波地区的企业实行停三开四,杭州地区停二开五,浙江省工农业生产受到了严重影响,间接损失严重。

三、事故原因

该起锅炉特大事故极为罕见,事故最初的突发性过程是多种因素综合作用造成的。以下,仅将事故调查过程中的事故机理技术分析结论综合如下:

1.运行记录中无锅炉灭火和大负压记录,事故现场无残焦,可以认定,并非煤粉爆炸。

2.清渣过程中未发现铁异物,渣成份分析未发现析铁,零米地坪完整无损,可以认定,非析铁氢爆炸。

3.锅炉冷灰斗结构薄弱,弹性计算确认,事故前冷灰斗中积存的渣量,在静载荷下还不会造成冷灰斗破坏,但静载荷上施加一定数量的集中载荷或者施加一定数量的压力,有可能造成灰斗失稳破坏。

4.事故发生后的检验结果表明,锅炉所用的水冷壁管材符合技术规范的要求,对水冷壁管断口样品的失效分析证实,包角管的破裂是由于冷灰斗破坏后塌落导致包角管受过大拉伸力而造成的。 5.对于事故的触发原因,两种意见:

一种意见认为,“3.10”事故的主要原因是锅炉严重结渣。事故的主要过程是:严重结积渣造成的静载加上随机落渣造成的动载,致使冷灰斗局部失稳;落渣入水产生的水汽,进入炉膛,在高温堆渣的加热下升温、膨胀,使炉膛压力上升;落渣振动造成继续落渣使冷灰斗失稳扩大,冷灰斗局部塌陷,侧墙与冷灰斗连接处的水冷壁管撕裂;裂口向炉内喷出的水、汽工质与落渣入水产生的水汽,升温膨胀使炉膛压力大增,造成MFT动作,并使冷灰斗塌陷扩展;三只角角隅包角管先后断裂,喷出的工质量大增,炉膛压力陡升,在渣的静载、动载和工质闪蒸扩容压力的共同作用下,造成锅炉21米以下严重破坏和现场人员重大伤亡。因此,这是一起锅炉严重结渣而由落渣诱发的机械一热力破坏事故。

另一种意见认为,3月6日~3月10回炉内结渣严重,由于燃烧器长时间下摆运行,加剧了灰斗结渣。这为煤裂角气和煤气的动态产生和积聚创造了条件。灰渣落入渣斗产生的水蒸汽进入冷灰斗,形成的振动加速了可燃气体的生成。经分析计算,在0.75秒内局部动态产生了2.7千克以上混合可燃气体,逐步沿灰斗上升,在上升过程中,由于下二次风与可燃气混合,混合温度在470度左右(未达着火温度)。突遇炽热碎渣的进入或火炬(燃烧器喷焰)随机飘入,引起可燃气体爆炸,炉膛压力急剧升高,炉膛出口压力达2.72手帕以上,触发MFT动作。爆炸时,两侧墙鼓出,在爆炸和炉底结渣的联合作用下,灰斗与两侧墙连接处被撕裂,灰斗失稳下塌,包角管和联箱水平相继破裂,大量水汽泄出,炉内压力猛烈升高,使事故扩大。

6.锅炉投入运行后,在燃用设计煤种及其允许变动范围内煤质时出现前述的严重结渣和再热汽温低、局部管段管壁超温问题,与制造厂锅炉炉膛的结构设计和布置等不完善有直接关系,它是造成这次事故的根本原因。

另外,除上述诸技术原因外,北仑电厂及有关单位在管理上存在的一些问题,也是导致这起事故发生的原因:

该事故机组自3月1日以来,运行一直不正常,再热器管壁温连续超过报警温度。虽经采取调整火焰中心,加大吹灰和减轻负荷等措施,壁温超限问题仍未解决。按ABB-CE公司锅炉运行规程规定,再热器壁温的报警温度为607度,3月6日至3月10日,再热器壁温多在640度和670度之间,锅炉负荷已从600兆瓦减至500兆瓦,再减至450兆瓦,到3月10日减至400兆瓦,再热器壁温仍严重超限。按运行规程规定,再热器壁温严重超温采取措施而无效时,应采取停炉措施。运行值班长曾多次向华东电管局总调度和浙江省电管局调度请示,但上级部门非但不同意停炉,而且还要求将锅炉负荷再提高一些,要求锅炉坚持运行到3月15日计划检修时再停炉。结果因结焦严重,大块焦渣崩落,导致该起特大事故发生。

因此,该起事故原因的认定结论为:制造厂锅炉炉膛设计、布置不完善及运行指挥失当;是一起锅炉设备严重损坏和人员群亡的责任事故。事故的直接原因是锅炉严重结渣。

四、事故处理及善后情况

该起事故发生后,电力工业部及浙江省有关部门组成了事故调查组,对事故责任认定如下:

1.该台锅炉在投入运行以后,在燃用设计煤种及允许变动范围内的煤种时,出现了锅炉结渣、再热汽温达不到设计值而过热器、再热器管壁严重超温的问题;虽然采取了降负荷运行和下摆燃烧器等防止结渣,但积渣日趋严重,最终酿成了事故。另外楼梯间、平台、过道不畅造成了人员众多伤亡,因此制造厂对事故负有主要责任。

2.在运行管理上,北仑港电厂对引进的设备和技术研究、消化不够,又缺乏经验,在采取一系列常规措施未能改善锅炉运行状况的情况下,未能及时对炉内严重结渣作出正确判断,因而没有采取果断停炉措施。对事故负有运行管理不当的次要责任。

为了认真吸取事故教训,除积极组织对外谈判外,电力部已对有关责任人进行了处理:

对北仑港电厂厂长给予降职处分;对厂总工程师给予行政记大过处分;

对浙江省电力局局长通报批评,生产副局长通报批评;

其他有关直接责任人员也做了相应处理。

另对调查组提出的防止事故的对策。要求ABB-CE公司解决的项目,将通过谈判达到。 3.与事故主要责任方美国ABB-CE公司的谈判工作

本着坚持原则、实事求是、维护国家利益的原则,由中国技术进出口总公司、水利电力对外公司及华东电管局、浙江省电力局等单位组成谈判组,开展对美国ABB-CE公司的谈判工作。第一轮谈判于1993年9月9日至9月10日进行,谈判主要内容是双方各自阐述对事故原因的看法。ABB-CE认为锅炉下部结渣是导致事故的主要原因,七种可能的外力造成灰斗失稳引起事故,而灰斗的四道刚性梁及四周角部的焊接质量不良使灰斗强度不够。我方认为锅炉结构不完善,制造质量不良,冷灰斗设计强度低,在锅炉大量结渣的情况下又无法观察和清渣。因此受可能发生的外力作用,使灰斗失稳破坏引起事故。在谈判中我方还与ABB-CE公司就如何使锅炉消除缺陷,尽快达到安全稳定运行的各种问题进行了讨论。为使下一轮谈判顺利进行,ABB-CE公司在10月份提交了正式的事故调查报告及我方需要的炉内温度场、有关部件的强度计算等分析资料;我方提供了煤种资料及事故原因调查报告(第二轮谈判于当年11月初举行,谈判内容及结论暂略)。

五、防范措施

国内大型电站炉结渣的问题比较普遍,为接受北仑港事故教训,举一反三,电力工业部于1993年9月24日至28日召开了大型电站锅炉燃烧技术研讨会,邀请科研、制造和大专院校的专家参加,提出技术改进和加强管理的措施,提高电站锅炉的安全运行水平。

为预防事故再次发生,具体的防范措施如下:

1、制造厂(ABB-CE)应采取措施,解决投产以来一直存在的再热器汽温低和部分再热器管壁温度严重超限的问题。

2.制造厂应研究改进现有喷燃器,防止锅炉结焦和烟温偏差过大的问题。在未改进前,制造厂应在保证锅炉设计参数的前提下,提出允许喷燃器下摆运行的角度和持续时间。

3.锅炉设计中吹灰器布置密度低,现在吹灰器制造质量差,制造厂应采取措施加以改进。在未改进前,电厂应加强检修、维护和管理,提高现有吹灰器的可用率,必要时换用符合要求的吹灰器。

4.制造厂应研究适当加强冷灰斗支承的措施,以提高其结构稳定性又不致影响环形集箱的安全。

5.制造厂应采取措施加装必要的监视测点,如尾部烟温、烟压测点、过热器减温器进出口汽温测点、辐射式再热器出口汽温测点等,并送入计算机数据采集系统。

此外,还应考虑装设记录型炉膛负压表。

6.制造厂应对冷灰斗的积渣和出渣系统的出渣增加必要的监测手段,包括增加必要的炉膛看火孔,以便检查锅炉结渣情况。 7.制造厂应对不符合安全要求的厂房结构、安全设施、通道、门、走、平台和扶梯等进行改进,如大门不能采用卷帘门,看火孔附近要有平台等。

8.切实加强燃煤管理。电力部和其他上级有关部门应共同解决锅炉燃煤的定点供应问题。电厂要加强对入厂煤、火炉煤的煤质分析和管理,完善配煤管理技术。

9.电厂应严格执行运行规程,加强对锅炉的运行分析和管理工作。应及时提出锅炉运行情况的分析意见和异常工况的应急措施。 10.对事故中波及的设备和部件进行仔细的检查。恢复运行前必须进行炉内空气动力场和燃烧调整试验。

二十一、唐山市林西百货大楼“2.14”特大火灾事故 事故时间:1993-2-14 1993年2月14日,河北省唐山市东矿区林西百货大楼发生特大火灾,造成80人死亡,55人受伤,大楼全部商品被烧毁,直接经济损失400万元。火灾发生后,唐山市公安局、唐山市公安消防支队、东矿区公安分局、东矿区人民检察院、东矿区人民法院、东矿区人民政府、东矿区纪律检查委员会等部门,经过大量周密、细致的现场勘察,调查访问、技术鉴定等工作,查清事故发生的原因,分清了责任,提出了处理意见和防止同类事故发生的措施。

一、事故概况及经过

唐山市林西百货大楼位于唐山市以东30公里处,是东矿区最大的商业中心。自1992年秋季开始,大楼为了扩大营业面积,在主 楼东侧原为一层的家具部基础上加层扩建。由于大楼领导只求效益,不顾安全,采用了边施工,边营业的办法。结果形成大楼内顾客忙购物,大楼外施工人员忙作业。火灾发生前一天,一名无电焊操作合格证的焊工在从事焊接时,焊渣两次穿过房顶凿开的孔洞掉入楼下的家具营业厅,引燃了物品,幸亏发现及时,小火被及时扑灭。其中一次落到办公桌上,烧着桌上一个纸盒,被营业员用脸盆的水扑灭。如此严重的征兆报告到大楼经理室。经理孟某知道后只是说了一句:“不能干就别干了。”未采取果断措施。2月14日13时15分,无证电焊工董某在既不清理现场,也无任何监护措施的情况下动焊。电焊熔渣掉入厅内一人多高的海绵床垫上。因该楼刚刚装修过,采用的装修材料全部是易燃的,遇火即着。火着起后,用脸盆的水扑不灭,在场的一个营业员抱来灭火器,但是却不会使用。营业员把灭火器交给在场的一位顾客,那位顾客也不会用,再问别人也都不会用。这时,火已经很大了。有人想去报警,但因电话机被锁,只能打进,不能打出。一个营业员跑到相邻的单位借电话报警,可惜,那里的电话也被锁住。那位营业员不得不跑到对面的照相馆去打电话。拿到电话,却又不知火警号码,只好查电话薄。当查出报警电话,已经过了十多分钟,海锦床垫上的火已经上了房。公安局消防队接到报警后,立即调集消防车赶赴火灾现场,公安局的领导同志,亲赴现场指挥灭火和抢救遇险人员,共出动消防车24部,消防指战员164人,经过消防指战员的英勇扑救,大火于16时30分被扑灭。

二、事故原因

经调查组对有关人员了解和现场勘察,认定是由于电焊工违章操作,电焊熔珠引燃可燃物质是事故发生的直接原因。负责唐山市林西百货大楼扩建施工的唐山市东矿区劳动服务公司建筑工程公司管理混乱,是造成事故的重要原因。唐山市林西百货大楼安全管理薄弱,安全意识不强也是造成此次特大事故的重要原因。

三、事故处理结果

1.唐山市东矿区劳动服务公司建筑公司施工队电工黄某,是事故的直接责任者,判处有期徒刑7年。

2.唐山市东矿区劳动服务公司建筑工程公司施工队队长岳某,对事故发生负有重大责任,判处有期徒刑7年。

3.唐山市东矿区劳动服务公司建筑公司施工队林西百货大楼工地负责人张某,对事故发生负有重大责任,判处有期徒刑6年。 4.唐山市东矿区劳动服务公司建筑公司施工队技术员王某,对事故发生负有重大责任,判处有期徒刑6年。 5. 唐山市东矿区林西百货大楼党支部书记兼经理孟某,犯有玩忽职守罪,判处有期徒刑5年。 6.唐山市东矿区劳动服务公司建筑公司经理王某,犯有玩忽职守罪,判处有期徒刑4年。 7.唐山市东矿区林西百货大楼副经理张某,犯有玩忽职守罪,判处有期徒刑5年。

8.唐山市东矿区劳动服务公司建筑公司施工队辅助工武某、张某,对事故发生负有责任,分别给予两人行政拘留10天的处罚。 9.唐山市东矿区林西百货大楼副经理王某,对事故的发生负有责任,给予其行政留用察看处分。 10.唐山市东矿区商业局局长苏某,对事故的发生负有责任,给予其行政警告处分。

四、预防措施

1.建立健全领导防火安全责任制。各有关单位要明确第一把手或企业法人代表是安全工作第一责任人。强调对本单位的安全工作负主要责任。特别要结合承包责任制和领导任期目标责任制,层层建立安全责任制。要把安全责任制同奖惩制度结合起来,有奖有罚,奖罚分明。

2.做好职工的消防安全教育和培训。职工的消防安全意识和素质,是企业做好消防安全的根本。因此要运用多种方法,增强职工的安全意识。特别是一些特殊工种,如电焊工,一定要做好上岗前的培训,绝不能违章操作。

3.树立“安全第

一、预防为主”的思想,坚决克服“重生产经营轻安全”的做法。真正认识到:“安全就是效益,安全促进生产”,杜绝“边设计,过施工,边生产经营”的“三边工程”。有关部门一定要把好消防安全关,不符合安全条件的一定要督促整改,直至停产整顿,把隐患消灭在萌芽之中。

二十二、“6.13”特大沉船事故 事故时间:1992-6-13 1992年6月13日11时40分,陕西省绥德县枣林坪乡的黄河水域,一艘满载过河群众的船发生沉船,船上别名乘船人员(据秦晋两省提供,山西 5人,陕西 86人)全部溺水,其中 42人生还,10人死亡,余人下落不明。

一、事故经过

6月13日上午10时许,山西省柳林县石西乡后河底村村民马A,要去黄河对岸吴堡县宋家川镇给生病的孩子买药,遇见村民马B后一起到呼某家借船(被县港监扣了桨的私造无证船)。呼某说,船浆在会计马C家。马A、马B到马C家后,见院内无人,将两支船桨扛走。村民孙某在村委院内碰见呼某,问呼过陕西去吗?呼告之船已被人借走,要孙去“照料”一下。孙到河边后,马A、马B已装好桨,孙告知马B是呼某让他来的,与等船过河的五位外村村民一起上船。约10时30分,船由后河底渡口驶出,11时许,在对岸西河驿村头沟侧处靠岸,马A上岸去买药,并交待孙某和马B,等他1~2小时。这天(农历五月十三日)是后河底村传统庙会设台唱戏,因此在陕西一侧头沟则、蛤蟆口沿岸聚集不少群众等船过河去看戏。

船在头沟则靠岸后,有近20人上了船,并装了一些啤酒,等船的群众帮助将船朝上游拉到蛤蟆口停船靠岸(习惯停船点)。这时在这里等待过河看戏的外村群众争着上船。孙某按每人五角至一元收了部分人的过河钱。由于水大流急,该天黄河水量突然大增,又严重超载,经有关港航监督部门技术人员测算最大载客量为25人,曳缆绳的陕西省枣林坪乡西河驿村村民梁某等二人拉不住船,将船推离岸边,随即跳上船。此时船向没有调整过来,所以船一离岸就顺流而下,行驶约10多米,因流速大大,操作困难,渡船顺流向调过了头,船头朝下游,尾朝上游至三蛤模口附近。孙某操尾桨才将船航向调正,船朝后河底方向行驶不远,船即横向驶入激浪区,船左右摆动幅度较大,船遇浪大量进水。此时缺乏操作技术和驾船经验的孙某已无法控制船只,11时40分,木船在

三、四排大浪的连续打击下,沉没。

二、事故原因及分析

1.严重超载。沉船事故发生后,经船检部门丈量测算,最大载客量为25人,实际载客91人,群众在急于渡河的心情下,见来船,便纷纷争先上船,又无人制止。严重超载是这次事故的直接原因。

2.无证驾船。驾船者无证操作,不懂操船技术,毫无应变能力。这是造成事故的主要原因。

3.对于贯彻国发(1987)98号文件,沿河两岸双方乡政府对渡口安全管理不严和缺乏管理,也是造成这起事故的原因之一。 “6.13”船舶沉没是一起人为因素造成的重大沉船事故。

三、事故调查处理情况

l.掌舵驾船的无证人员孙某应负事故主要责任。

2.协助操纵船舶的马B参与了非法渡运,也负有责任。

3.船主呼某未经批准,私造船舶,未经港监部门检验;5月23日县港监管理人员发出不准使用的通知后,于5月27日私自使用渡船到河对岸枣林坪看戏。这次马B借船时,没有明确制止,以致于无证、无照船舶非法载人渡运,在这起事故中船主呼某负有一定责任。

对“6.13”事故的上述责任者,建议山西省司法机关依法处理。

马A虽未参与事故的肇事过程,但偷桨、无证私自渡运,应严肃处理。

建议两省政府对这起事故负有管理责任的人员,根据国家和两省各自的决定,作出必要的处理。

四、违反规定的原因

“6.13”重大沉船事故,虽属非法渡运所致,但也反映出乡镇政府在贯彻国务院国发(1987)98号文件精神的工作中还存在不落实的问题,应认真总结经验,吸取教训,改进乡镇船舶的安全管理工作。

1.山西省柳林县石西乡对港航监督部门责令停止使用私船,监督措施不严,以致无证、无照非法渡运。

2.陕西省绥德县枣林坪对渡运到本岸的船舶,缺乏监督检查,没能及时发现和制止违章船舶的非法渡运。

五、措施建议:

自然环境和客观条件比较差,港航监督部门安全管理难度大,建议交通部给予更多的关注。两省政府应进一步加强港监机构的建设,逐步解决乡镇船舶监督管理人员经费不足问题,创造一个较好的工作环境和条件,改进对水上交通安全的管理工作。

“6.13”事故发生在两省界河,难以按事故发生地点划分事故调查处理部门的归属。在由谁牵头负责这起事故调查处理问题上,对现有的规定认识和理解上不一致,使问题复杂化,不利于事故尽快调查处理,而且两省在界河上渡口的设置、管理问题上认识不一,也不利于船舶的安全管理和今后水上交通事故的调查处理。建议两省有关部门对黄河界河上渡口的设置、管理,船舶的检查,监督事故的调查处理等问题,进行协商,形成共识,订出具体办法,共同遵守,并报上级主管部门备案。

二十三、“大庆62号”油轮特大火灾事故

1992年1月18日14时42分左右,交通部上海海运管理局“大庆62号”油轮在长江上海宝山水道石洞口电厂上游江面,发生因违章电焊引起油轮爆炸起火特大事故。有4名船员失踪,4名船员受伤,直接经济损失1000万元以上。

一、概况

“大庆62号”油轮系1975年5月大连红旗船厂建造。船舶总长178.58米,型宽25米,型深12.60米,总载重吨24.208吨,主机6RND76/155柴油机一台,1200匹马力空船航速16节。

船上共有船员45名,其中甲板部24名,轮机部21名。船长王某,具有1600总吨以上A级适任证书,轮机长严某,具有4080马力以上A类轮机长证书。

该轮1992年第二航次载原油22000吨,于1月11日驶离大连;13日18时40分抵达上海金山石化总厂陈山码头;15日12时20分卸毕原油驶离陈山;15日22时锚泊吴松2号临时锚地等候补给;18日11时14分,由“供油10号”补上渣油200吨,15时42分在驶经上海石洞电厂上游江面时,油轮爆炸起火。

“大庆62号”油轮爆炸起火后,舯楼前主甲板向船头方向炸开,甲板天桥、桅杆倒塌,舯楼严重烧损;舯楼后的两根桅杆严重向内倾斜;船体被炸变形、破裂,致使船舱进水,船舶下沉搁浅。事故中有4名船员受伤,4名船员失踪。初步估算:直接经济损失1000万元以上(不包括打捞等费用)。

二、经过和原因

1月18日11时45分,该轮在吴凇2号临时锚地补妥渣油200吨后,14时30分许,启锚驶往杨林油污水处理站。途中为了做好洗舱准备,11时35分左右,直接使用蒸气灭火管道向货油舱内施放压力为6公斤/平方厘米的蒸汽进行蒸舱。蒸舱过程中,因发现机舱内蒸汽管道旁通阀右侧的旁通管被蒸汽压力冲穿一小洞(约1.5公分),于14时55分关闭了蒸汽灭火管道的总阀门。停止供气后,为修复管道继续蒸舱,轮机长严某用一块7X7X0.3公分的铁板覆盖在蒸汽管道被冲穿的洞口处,从右至左焊接。焊接至7公分时,严某用剩余焊条清除焊接熔渣,发现焊接处又烧穿一个3毫米左右的小洞,严即调换了一根电焊条直接对准小洞焊补,引起了管道至货油舱连续爆炸和燃烧。

经论证分析爆炸起火的原因,是从停止供汽后到动火过了约有50分钟,此时蒸气管道逐渐冷却,管道内蒸气消失并处于负压状态,油舱内的蒸气也随着温度下降而变成了水份。但舱内残留的油蒸气及蒸舱时蒸发出的油蒸气与空气混合形成了爆炸性气体,一部分气体倒入处于负压状态的蒸气管道内。当严某直接对孔洞焊补时,电焊明火与管道内的爆炸性气体接触,引起爆炸和燃烧。

上述爆炸起火原因分析认定,虽经认真调查、勘察,并掌握了大量详实的人证、物证。但为了保证结论的完整性、可靠性,尚须待该轮打捞起浮后进一步技术验证。

三、主要教训

这起事故损失严重,影响很大,教训深刻。虽然事故的直接原因是由于轮机长严某违章电焊所致,但调查过程中也暴露出该轮在船舶安全管理、船员安全意识和防火防爆知识的培训教育以及船舶设备状况等方面存在着的问题。

1.这是历史上一次曾经有过沉痛教训的特大重复性事故。上海海运管理局对上级有关消防安全工作的指示、规定等,虽然能做到传达、动员、部署,对动火作业制订了一整套规章制度,也能组织安全检查,但对基层单位执行和落实制度的情况监督、检查、指导不力。作为油运生产的直接经营主管单位,海运局石油运输公司对船舶的安全管理不严,对船员,特别是对船舶主要领导的安全意识和防火防爆知识教育、培训不够,致使有些规章制度和安全措施不能真正落到实处。

2、企业安全教育不够深入,反映在不少船员安全意识淡薄,思想麻痹,缺乏必要的消防安全知识,轮机长严某烧焊期间,大副、机匠长等人均在场,却无一人意识到在这种条件下烧焊是违章的,后果是危险的,因此没有人前去阻止。

3、海运局石油运输公司对油轮动火管理制度监督检查不力,致使船员有章不循,违章作业。一是违反了无证人员不得从事电、电焊作业的规定;二是违反了动火审批制度;三是违反了电焊、气焊十不烧制度。

4.船龄老,设备陈旧,维修保养没有跟上。“大庆62号’油轮已近17年船龄,机舱部分管道陈旧、锈蚀,强度降低。

四、建议

1.鉴于“大庆62号”油轮轮机长严某违章电焊导致发生了特大火灾事故,后果严重,建议移交司法机关依法处理。对有关责任者,待进一步查清后,由交通部、上海海运管理局视情分别严肃处理。

2.上海海运管理局应按照“三不放过”的原则,举一反三,狠抓整改。要切实加强对基层单位安全工作的监督、检查、指导;严格制度,严格管理,狠抓落实。海运局石油运输公司要认真吸取事故教训,切实履行职责,加强安全管理,深入船舶督促、检查。要采取有效措施对船员进行安全知识的教育培训,增强安全防火意识,自觉遵章守纪,使各项消防、安全制度真正落实到每一条船舶、每一个生产岗位。

3.严格执行明火作业人员持证上岗制度。明火作业的审批、作业和看火人员都要加强培训。为了加快培训进度和持证上岗制度的落实,建议对电、气焊割人员的培训发证,应从目前以轮机员为主改为培训机匠长。

4.上海海运管理局和其他有船单位,要把老旧船舶的安全管理当作一项重要内容,认真研究,采取有效措施,使老旧船舶也能具有良好的安全条件。所有有船单位,应支持配合船舶检查和安全监督部门,加强对老旧船舶的检验和监督,严格把关,促进船舶安全。

二十四、四川省黔江地区西阳县“1.16”特大交通事故 事故时间:1992-1-16 1992年1月16日四川省省黔江地区彭水苗族土家族自治县至酉阳县途中,土家苗族自治县天(馆)苍(岭)公路14公里(小地名黄土岭)加35.9米左转弯处发生特大道路交通事故。死亡43人,重、轻伤29人, 经济损失约93万元。

一、事故经过

1992年1月16日上午7时,四川省黔江地区彭水苗族土家族自治县汽车运输公司驾驶员金某驾驶峨眉牌CA151D8型大客车载客50人,从彭水县城开往酉阳,途中先后又上旅客,实载75人(含驾驶员一人)。途中陆续超员、超载,并不听乘客的严厉劝阻及批评,继续超载行驶。当车行至天苍公路油榨房处(该处路况不好,弯道多),该车仍以六档速度行驶。行驶中,由于制动不好用,即减为四档行驶,制动仍然不好,并连续两次拉手制动无效。当该车进入左急转弯口时,由于车速过快,加之承载量过大(922公斤),遂于13时10分左右在西阳土家苗族自治县天(馆)苍(岭)公路14公里加35.9米左转弯处(小地名黄土岭)翻毁于坡长118米、坡度47.1度、垂直高度 54.67米的山坡下,造成死亡43人、轻重伤29人、经济损失93万元的特大道路交通事故。

二、事故主要原因

1、驾驶员金某由彭水载客50人开出,途中陆续超员、超载,并丝毫不理睬乘客的严厉批评,继续超载行驶。据金某事后交代:“车行到天苍公路油榨房处,以六档速度行驶。行驶中,刹车不好用,即减为四档行驶,制动仍然不好,并连续两次拉手制动,仍无反应”。当时,该车已进入左急转弯口,由于转弯速度过快,车辆在离心力作用下,重心右移,左侧车轮悬空,车身右倾,转向失控,遂载75人、922公斤物资驶出常行线而翻覆。因此,造成这次事故的直接原因是由于金某严重忽视安全,在制动不好的情况下继续运行,严重超员、超载(超员26人、超载货物220公斤),在弯急坡陡危险路段冒险行驶,致使客车翻于山坡下。

2、这次特大交通事故的发生不是偶然的,它是彭水汽车运输公司忽视安全生产,管理制度不落实造成的必然结果。彭水汽车运输公司是由原涪陵地区汽车运输公司彭水车站与彭水县汽车运输公司两分两合后,于1988年组成的。近年来,由于公司领导经营思想不端正,忽视了企业内部存在的一系列安全问题,主要表现在:

(1)公司贯彻党和国家安全生产方针不力,对国家关于安全生产的法规、政策、规定和指示只说在嘴上,停留在会上,无过硬的贯彻措施,安全教育流于形式。在公司安全领导小组易人后,没有及时调整班子,也没有制定安全领导小组例会制度。

(2)公司经营指导思想不端正,严重忽视安全,没有正确处理好效益与安全两者之间的辩证关系,“安全第一,预防为主”的思想树立不牢,加之该公司在联产计酬的分配制度上,有助长驾驶员违章超员的因素,缺乏保障安全生产的制约条件,致使职工“只顾抓钱,忽视安全”的经营思想及行为没有得到有效的纠正,为事故的发生埋下了重大隐患。

(3)公司没有按照国家的有关规定和《四川省工业企业劳动安全条例》的要求,结合实际制定出本单位的安全生产规章制度,没有实行安全目标管理,未建立起严格的劳动安全责任制和落实岗位安全生产职责。安全工作管理混乱,公司周五安全活动也流于形式,加之作为安全生产保障的机务机修部门管理混乱,检验人员不落实,导致车辆带病上路行驶的情况较为严重。全公司在安全管理工作上基本处于无章可循或有章不循的状况。

(4)该公司长期以来车辆行驶中超员超载情况严重,公司领导对这种违章行为,未采取有力的措施予以制止和处理。最多超载31人,最少超载8人,如客车驾驶员宁某1991年8月17日驾驶48座客车从该县小厂到桑枯装载79人,超31人,其中车顶篷上坐3人(已购票),后梯上爬3人。稽查人员只将车外6人劝下车后,将此情况向公司经理、副经理作了汇报,但公司领导未置可否,既没有进行批评,又未进行处理,听之任之。

(5)针对公司事故频繁状况,该公司领导在处理事故问题上也持消极态度。去年除交警部门处理的事故外,公司对发生的其他交通事故,在处理上不认真、不严肃、不及时,没有严格按照“三不放过”的原则处理。由于该公司在处理事故时多以经济惩处代替事故处理和思想政治教育措施,在一定程度上滋长了不重视安全生产、违章行驶的错误行为。

(6)该公司主要领导对党总支、工会及老工人提出的安全工作方面的正确建议和批评,不积极采纳,未认真研究并加以整改,对主管部门的正确决定、意见也不认真执行,以致暴露出来的问题,得不到及时整改解决。

(7)公司领导人私心较重,以权谋私,领导班子不团结,加之管理混乱,从而造成职工思想混乱,纪律涣散,对一些职工违章违纪行为制止不力,严重影响安全生产。

三、事故结案情况

该起特大交通事故发生后,根据国务院《关于特别重大事故调查程序暂行规定》,四川省人民政府暨各有关部门于2月成立了黔江地区阳“1.16”特大道路交通事故调查组。调查组在黔江地区行署的协助、配合下,对该起特大道路交通事故进行了调查,根据调查结果,四川省人民政府于1992年2月29日批复结案。 对该起特大道路交通事故的结案处理意见如下:

l、驾驶员金某因严重忽视安全,超员超载,在制动疲软的情况下,在弯急坡陡的危险地段冒险行驶,造成车毁人亡的重大责任事故,是这次事故的直接责任者。根据《中华人民共和国道路交通管理条例》第七条、第十九条、第三十三条之规定,应负事故的全部责任,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十三条,已构成交通肇事罪,交由政法机关依法追究其刑事责任。

2、彭水县汽车运输公司经理张某,身为公司法人代表,又是公司安全生产领导小组组长,安全生产的第一责任人,没有认真贯彻好党和国家的安全生产方针,经营指导思想不端正,在企业经营不景气的情况下,只注重抓效益,忽视安全。对公司存在的安全制度不健全、职工超载超速行车等诸多问题,未认真采取措施加以解决,对上级部门和公司党总支、职工提出的批评、建议不予重视,工作严重失职。因此,公司经理张某对这起特大道路交通事故负有直接领导责任,加之“1.16”事故发生后张某有弄虚作假以应付上级检查的错误行为,故给予行政开除留用、察看一年的处分。

3、彭水县汽车运输公司副经理张某,分管安全工作,在任职期间,组织领导工作不力。公司长期以来没有建立严格的安全管理制度,也没有按《四川省工业企业劳动安全条例》的要求制定公司各级安全责任制,以致公司安全工作无章可循;对有关部门和职工提出的《消除不安全因素和加强安全防范的合理意见、建议》不积极研究、采纳;对职工超载超速等违章行为,听之任之,未采取有力措施予以制止,对公司发生的事故处理不严肃,工作严重失职,致使公司安全管理混乱,对这次事故发生负有直接领导责任,加之“1.16”事故发生后与公司经理张某合谋弄虚作假,以应付检查,故对张某给予行政开除留用、察看一年的处分。

4、给予彭水县交通局主要领导行政警告处分。

5、给予彭水县经委分管交通、分管汽车运输公司工作的主要领导行政警告处分。

6、责成彭水县政府向黔江地区作出书面检查,并报省政府备案,并给予县政府分管领导行政警告处分。

四、防范及整改措施

1、提高对安全工作重要性的认识,督促各级各部门,特别是各级领导干部要牢固树立“安全第

一、预防为主”的思想,深刻认识“安全为了生产、生产必须安全”的辩证关系,做到家喻户晓,人人皆知,提高全民的安全生产意识。

2、各级交通部门要开展“查隐患、查制度、查纪律、查措施”的“四查”活动;纠正客运部门片面追求效益,忽视安全生产、安全管理的错误倾向,端正经营指导思想,正确处理好生产与安全的关系;采取切实有力措施,强化安全管理,提高科学管理水平;对现有规章制度中片面刺激驾驶员“多拉快跑、额外多收”的有关条款进行审查修改,完善内部经营、安全、管理机制。

3、公安、交警部门要改进工作作风,严格执法,深入实际,抓住重点部位和重点单位,大胆管理,见违必纠,保障交通法规和交警执法的严肃性和权威性,为各级政府当好参谋,动员全社会力量,齐抓共管,把各项安全管理措施落到实处。

4、加快对道路交通的整治和改善,特别是对少数民族地区和边远地区,要采取紧急措施,对事故多发点、易发地段进行整治和改造,建立永久性路标以提醒驾驶员注意安全;对一些危险地段及时进行改造,加宽加固,提高行车安全系数。

二十五、贵州省黔南州“10.30”特大道路交通事故 事故时间:1991-10-30 1991年10月30日,贵州省黔南州福泉县瓮安站至都匀途中“马遵”公路5公里加300米处发生特大道路交通事故,死亡59人,重伤3人,轻伤1人,直接经济损失约50万元

一、事故经过

1991年10月30日上午10时50分,都匀市个体运输服务处司机谢某驾驶自购的成都牌中型客车(19座)搭载25名乘客从福泉县瓮安车站出发驶往都匀市。上午11时5分,都匀市个体运输服务处的司机李某(都匀水厂职工个体车主莫某雇用)驾驶贵州牌大型客车(核准座位45座)搭载54名乘客亦从瓮安车站出发驶往都匀。沿途两车各有旅客上下,先后交替行驶。行至距肇事地点约2公里处,中型客车停车上人,大型客车超过中型客车前行,中型客车紧随在后。当行至肇事地段时(此时,大型客车乘员已达65人),大型客车与对面驶来的福泉县农业银行的沈飞牌5座吉普车交会,紧跟大型客车后的中型客车未鸣号即强行超越大型客车,下坡滑行中的吉普车见此情景刹车停下,中型客车继续强行超车,其左侧擦挂已停的吉普车左侧,仍不停车,随即其右侧再擦挂前行的大型客车左侧。此时两车都未采取任何减速、停车等制动措施,大型客车右前轮已开始超出有效路面,并擦挂第一块护栏石,撞倒第二块护栏石,越过第

三、第四块残缺护栏石,撞倒第五块护栏石(从擦挂第一块护栏石到翻覆,该大型客车共前行18米)后,右前轮悬空,车辆向右倾斜,驾驶员李某打开驾驶门跳车,紧接着坐在驾驶员并排零号位上的乘客也随着跳下。此时有乘客叫喊:“驾驶员跳车啦”,车内乘客纷纷离开座位向右侧车门方向涌去,大型客车遂于12时40分左右在“马遵”公路5公里加300米处翻下行进方向右侧深达80米的沟谷,坠入4米深的犀江河中,造成乘坐的65人中死亡59入、重伤3人、轻伤1人、大型客车报废、直接经济损失近50万元的特大道路交通事故。

二、事故前后基本情况

该次事故发生的地段,道路情况良好,天气晴朗,视距200米。据事故后检查,肇事中型客车转向和脚制动器完好,道路上没有刹车拖带痕迹,事故后中型客车变速器置于四档位置,其左、右两侧分别有与吉普车和大型客车刮蹭后的擦痕。道路上也没有大型客车刹车痕迹,两车相擦后都没有刹车或减速。

三、事故主要原因

1、肇事车(中型客车、大型客车)驾驶员职业道德败坏,只顾赚钱,不顾安全,你追我赶抢点载客;驾驶员玩忽职守,严重违犯交通法规;

2、中型客车驾驶员在未查明前方情况时不加警示强行超车,挤迫擦挂大型客车,违反《中华人民共和国道路交通管理条例》第50条第一款、第三款关于“超车必须鸣号,确认安全后方准超越”、“在对面来车有会车可能时不能超车”的规定;

3、大型客车发现中型客车超车后尚未减速,在右前轮驶离有效路面,险情在即的情况下,也未采取制动措施。违反贵州省《实施〈中华人民共和国道路交通管理条例〉办法》第14条第三款关于“车辆在行驶中,应集中精力,谨慎驾驶,并注意行人车辆等动态,随时采取安全措施”的规定;

4、中型客车与吉普车擦挂后,未立即停车,继续强行超越大型客车,在肇事后,仍未停车,违反《贵州省人民政府关于批转省公安厅〈贵州省道路交通事故处理暂行办法〉的通知》第五条“关于发生交通事故,肇事车辆必须立即停车”的规定。

5、由于大型客车严重超载,扩大了事故损失。

对这起特大道路交通事故,两名驾驶员都负有不可推卸的重大责任。

另据调查,中型客车驾驶员谢某于1991年9月12日在贵州省麻江县境肇事,追碰一轿车车尾,负主要责任,麻江县交通管理部门曾给予吊扣驾驶证四个月的处罚,谢谎称被盗,于当月25日在都匀市个体运输服务处开具被盗证明,26日到黔南州交通警察支队车辆管理所重新领证。

四、事故结案增况

该起特大道路交通事故发生后,按照贵州省《省人民政府关于贯彻国务院〈特别重大事故调查程序暂行规定〉的通知》要求,成立了由贵州省、黔南州及福泉县人民政府各有关部门组成的“10.30”特大道路交通事故调查组,并于事故发生当日开始调查工作。经过现场勘测和对当事人、现场目击者的询问取证,在主要事实业已查明的情况下,事故调查组向贵州省人民政府提出如下处理意见:

1、该起事故定性为特大交通责任事故。

2、对主要责任者,提请司法部门依法从严、从重、从快公开处理,追究刑事责任及附带民事责任。

3、对事故责任单位的其他有关责任人员给予必要的政纪处分。 贵州省人民政府在1992年2月29日发文批复,宣布结案。

五、该起事故的教训

该起事故是建国以来死亡人数最多的一起道路交通事故,损失惨重,影响极坏,教训极其深刻。暴露了个别驾驶人员尤其是个体驾驶人员的素质、职业道德、安全意识等方面存在的严重问题。

这些问题反映在如下几个方面:

(1)当地对交通安全工作重视不够,有责任制,但责任不明确;有措施,但措施落实不得力;有管理,但管理不严;

(2)当地在抓安全生产具体工作中,投入比例相对少,必要的人员、经费、器材等配备不足,缺乏安全生产应有的条件;

(3)对新时期出现的个体车辆数量猛增、驾驶员素质不高的新特点、新问题未能及时分析、研究和制订与之相适应的对策、措施,对个体客运“只顾抓钱、不顾安全”的现象教育不够,疏于防范;

(4)在处理交通事故中手段软弱,有些肇事案件移送司法部门处理不及时,移送了又免于起诉率太高,往往出现以罚代法现象, 以致一些驾驶员未能从事故中吸取教训,受到教育、惩戒而警醒。

六、防范措施

为了及时总结教训,防止类似特大事故再次发生,黔南州州委、州政府在事故现场召开了紧急会议,要求公安交警部门立即将事故通报全州,针对道路交通管理上存在的问题进行整改,并在事故发生地段尽快加固路基,完成路标路牌设置和修复被损坏的护栏石;11月2日黔南州政府召开了由各县(市)政府和其他有关部门主要负责人参加的全州安全工作会议,11月3日黔南州政府召开了常务会议,安委会先后召开三次会议,专题讨论和研究了搞好交通安全的整改意见:

1、严格按照“谁主管谁负责”的原则,认真落实安全生产目标管理责任制。各级、各部门的行政主要领导是安全生产的第一责任者,分管安全的领导要具体抓,分管生产的领导要配合抓,把安全工作列入政府的重要议事日程,定期研究、部署和检查,常抓不懈。

2、加强对运输市场、特别是个体客运的整顿和管理。立即对个体客运情况进行全面检查,从驾驶员的资格审查、思想品德、技术水平、行车经历、车辆状况等方面严格把关,发现问题果断处理解决,对驾驶员犯有肇事前科且情节严重、职业道德不好的,要坚决吊销执照;同时强化管理,通过不同形式把个体车辆组织起来,明确有单位主管,严格培训和考核,加强思想品德教育,制订出有效的营运办法,对整个运输市场进行规范化管理。

3、加强道路交通管理,改善道路交通条件。公安交警部门,努力提高思想素质和业务素质,认真履行职责,增派警力,落实勤务制度,在全面加强管理的基础上,突出对事故多发和繁忙地段的路面控制,严查违章违纪;交通管理部门采取积极措施,改善路况,加强运政管理。

4、调动各方面的积极性,搞好交通安全综合治理。公安交警、交通、农机、工商、保险等部门,既要各司其职,按照自己的职权范围做好工作,又要搞好部门之间的协调配合;各级政府要深入部门了解情况,解决矛盾,做好协调和组织工作。

5、加强机构建设,充实管理人员。各级安全机构,尽快按编制配备管理人员,州安委会要配备3-5人,各县(市)要配备2人,同时进一步完善规章制度和工作制度,促进安全工作的正常开展。对于重点地区、重点地段,要根据实际需要和可能,调整和充实人员,强化安全管理。

6、认真开展安全月、安全周活动,抓好安全生产大检查。在加强常规管理的同时,针对不同时期、不同地区的特点,组织好每年一次安全月、每月一周安全活动,组织好部门的、行业的、全州综合性的安全生产大检查,查出隐患及时整改,将各类事故消灭在萌芽状态中。

上一篇:九年级思想品德下一篇:典型案例